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我厂有几台额定压力31.5MPa,流量不等的轴向柱塞泵,鉴于旧泵维修、新泵使用前及液压系统压力不足时需要做相应的检验,我们自制了十分简易的油泵检验平台,液压系统见图1。 制作一个钢制平台,其上安装一自制可调夹具,用于固定油泵用,柱塞泵轴头上装一易装卸的自制手摇把。检验时,摇动手摇把,使柱塞泵以一定速度转动(每分钟五六十转到一百多转不等,根据油泵磨损程度定),并拧松四方堵头使放油管接头和出油管接通,排净油管内空气和油后再拧紧。油泵自油箱吸油经单向阀加压使压力表转动,停止摇动后,单向阀至压力表间即有一定压… 相似文献
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液压柱塞泵由于自身吸油特性不好,入口油压低时极易造成吸油不足产生气穴,引起振动和气穴噪声,对液压系统危害很大。而且入口吸油不足还极大地限制了泵工作转速的提高和减少使用寿命。文中研究在液压柱塞泵入口腔内集成离心涡轮,实现液压柱塞泵自增压。 相似文献
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在自吸状态下,转速对液压泵吸油口处压力值有较大影响,吸油口处压力值的限定范围制约了液压泵转速的提升空间。为研究不同吸入口压力对轴向柱塞泵的影响情况,建立了斜盘式轴向柱塞泵流体域模型,分析得出在不同入口压力条件下泵的空化等情况。针对斜盘式轴向柱塞泵在低吸入口压力条件下使用所出现的空化等问题,提出一种采用离心泵为轴向柱塞泵进行吸油口压力补偿的集成式结构,根据使用需求设计离心泵叶轮及蜗壳,并将蜗壳集成于柱塞泵后盖。建立离心泵整体结构仿真模型,分析不同入口压力条件下离心泵出口的流动状态。最后结合试验数据得出,离心泵提高了轴向柱塞泵的吸入口压力,减少了泵内空化现象发生,进一步提高了轴向柱塞泵的使用转速。 相似文献
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空化是影响轴向柱塞泵性能的主要因素之一, 将引起轴向柱塞泵的内部冲击和噪声, 甚至失效等问题。采用Pumplinx建立轴向柱塞泵内部流体域动态模型, 仿真分析了轴向柱塞泵配流盘吸油口卸荷槽和腰型槽内部流场速度、压力及空泡随时间的变化规律。研究结果表明, 空化不仅影响配流盘卸荷槽的高低压过渡区, 而且对配流盘吸油口侧的腰型槽内壁同样会产生严重影响。通过对比斜盘轴向柱塞泵在35 MPa全排量工况下, 耐久性试验过程中出现的配流盘吸油口腰型槽内壁表面金属剥蚀区域, 验证了仿真结果的准确性。 相似文献
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康英合 《机械工人(冷加工)》2001,(2)
Y236刨齿机油泵开启后,较长时间不能供油,或供入上部分油槽的油断断续续,使机床不能很好地正常润滑。为此,我们在油泵与滤油网之间加入一个自制的单向阀,如图1所示。单向阀的尺寸与形状如图2。将单向阀体镶入吸油管管口处,在油管上方距钢球尺寸大约为钢球的一倍左右铆入一个挡销,防止钢球吸入到泵体内。 相似文献
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我公司生产的WY20型液压挖掘机投入市场后已基本得到了用户的认可,但仍然存在一些问题,主要是设计时受结构限制,为了便于柴油机的维修保养,增加了主油泵(ASV80SR4R121F1柱塞泵)吸油管的长度,导致泵口吸油时真空度大,致使主油泵工作可靠性下降。因该主泵本身的自吸能力很差,故对泵吸油口真空度有严格要求,按主泵使用说明书规定,吸油口真空度值不能大于0.02MPa。为此,我们在新安县铝厂工地曾对WY20挖掘机吸油口真空度进行现场测量,测得其主泵吸油口真空度最大值为0.02MPa,该值正好处于规定… 相似文献
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1.存在问题我厂有一台M50100型7米落地式导轨磨床.该机床的液压系统由主油路、操纵油路及床身-工作台往复滑动导轨副润滑油路组成。在原主油路系统中双联轴向柱塞泵之变量柱塞泵供给油压,经溢流阀调压至2.5MPa,压力油经过换向阀分别控制两个柱塞油缸。驱动工作台作往复移动.移动速度的调整,通过操纵台上的手轮,即调整变量泵内斜油盘之倾角来实现。该液压系统采用工作台床身内腔作油池,但油泵吸油口未设过滤装置。在使用过程中,由于油液的污染,柱塞泵经常发生吸油不畅的现象,声音异常,使用寿命短。工作台往复运行时出现爬行现象,速度时快时慢,严重地影响产品的加 相似文献