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《冶金自动化》2020,(4)
目前,首钢京唐冷轧产线冷轧钢卷在镀锡开卷时会有很多错层缺陷,降低了钢卷成材率,影响了公司的声誉,造成了重大的经济损失。为了查找该类缺陷的产生原因,对整个罩退产线进行了跟踪总结,统计了错层缺陷与钢卷的卷重、钢卷码垛位置、钢种以及带钢规格的关系,找出出现错层缺陷的主要设备位置是产线各机组开卷机和卷取机。分析了开卷机的对中纠偏控制(center position control,简称CPC)对中装置和卷取机的对边纠偏控制(edge position control,简称EPC)纠偏装置,对开卷机的CPC对中装置和卷取机的EPC纠偏装置进行优化,使错层缺陷得到了改善。 相似文献
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本文对冷轧厂平整机组来料板形的现状进行了详细的量化分析和种类分析,指出了钢卷塔形产生的原因是带钢的板形缺陷,而板形缺陷产生的原因是轧制时不均匀变形引起的;同时还提出了平整机组通过正确选择不同的张力、压力和辊型制度来改善板形的方法,为该机组改善带钢板形,提高产品实物质量提供了依据。 相似文献
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正2250钢卷去CSP线返修,分计划返修和非计划返修两种。计划返修指的是2250生产的钢卷根据钢种工艺要求必须经过CSP线平整机组;非计划返修指的是由于2250厂工艺操作控制不到位而产生的缺陷,通过CSP线平整机组对钢卷缺陷进行修复或消除,从而提高产品实物质量,实现产品升级和提质增效的目的。2250钢卷去CSP返修业务未纳入SAP系统统一管理之前,对于返修业务通过2250 MES与 相似文献
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本钢1700mm平整分卷机组滑动擦伤钢卷表面的质量缺陷,严重影响本钢集装箱、酸洗板等薄规格产品的生产组织,影响机组产量、质量及市场竞争力。本钢热连轧厂通过生产实践进行研究、分析、总结,从1700mm平整分卷机组原料、生产工艺、操作、设备等方面分析滑动擦伤缺陷产生的原因,并制定相应的控制措施,收到了良好效果。 相似文献
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针对冷轧板厂罩式炉机组冷却罩在实际生产中存在的缺陷进行技术改进,减少罩式炉机组的钢卷整体出炉时间,提高罩式炉机组的产量。 相似文献
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攀钢冷轧厂新投建了一条重卷机组,带钢在机组的活套处产生了明显的辊印缺陷,该缺陷在带钢上下表面都有,集中于带钢的操作侧及中部。其产生原因是辊子加工过程中产生的点状局部凸起,以及辊子安装不水平。通过对辊子的安装位置调整,及辊面进行打磨处理,有效地控制了辊印的产生。 相似文献
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鞍钢冷轧厂镀锌机组自投产以来,一直存在钢卷车在卸卷时发生内径抽芯卸卷失败等卸卷故障.通过测试与分析,排除了液压系统元件本身的问题,认为卷筒变径设计缺陷和液压系统程序控制缺陷是故障产生的直接原因.通过改进卷筒变径方式和液压系统程序控制,解决了这一技术难题. 相似文献
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分析了天铁热轧1750带钢的卷形不良缺陷的类型和形成原因,提出了改善钢卷卷形的措施,包括:控制卷取机入口侧导板开始位置和开口度、保证夹送辊状态稳定、合理选择带钢头部在助卷辊卷筒上卷取的圈数,以及优化轧制板形等。实施后取得了令人满意的效果。 相似文献
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针对热镀锌钢卷外圈产生白锈状腐蚀现象,分析出其产生原因为钝化膜厚度较薄、PMT温度过低以及包装时钢卷与环境温差较大,通过优化钝化烘干工艺,降低卷取与包装温度等措施,消除了钢卷外圈白锈缺陷,保证了产品质量。 相似文献
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针对不锈钢事业部1 780 mm生产线生产的410S不锈钢在平整机组重卷时经常产生挫伤缺陷的质量问题,从工艺、设备、原料和测量等方面分析了挫伤缺陷产生的原因.结合1 780 mm平整机组自身的特点,对开卷机的接卷操作方式、开卷张力参数、张力单元中张力辊的投用方式和开卷机油缸工作压力等进行调整,并应用于生产实际,有效控制410S不锈钢表面挫伤缺陷. 相似文献
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莱钢1500 mm热轧宽带生产线在生产部分品种规格时,出现塌卷缺陷,造成下道工序及客户使用时钢卷开平困难。结合现场工艺设备特点,根据钢卷缺陷特征与分布规律,分析缺陷产生原因。通过优化卷取设定张力、改善带钢断面形状和层冷温度、增加花纹板卷径补偿等措施,塌卷缺陷得到有效控制,卷形质量明显改善。 相似文献