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相似文献
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1.
张立强  余伟 《山东冶金》2007,29(6):38-40
采用实验室钢坯室温装炉和炼钢-连铸-直接轧制的不同方法,研究了用钢坯室温装炉工艺和连铸连轧工艺生产X70管线钢时,不同的装炉温度对成品组织性能的影响。结果表明,室温装炉比1100℃热装的钢板晶粒尺寸细小,位错密度高,因而强度较高,韧性较好;而1100℃热装的钢板析出物尺寸比室温装炉时细小、分散;采用两种装炉方式轧制的钢板均能满足X70管线钢的性能要求。  相似文献   

2.
将从连铸机出来的板坯进行热装炉,减少了燃料消耗,但由于改变析出特性,轧材的力学性能可能会受到有害影响。含TiN的钢种应该采用高的装炉温度,因为这些钢种中的TiN能阻止晶粒长大,且需要高温来保证随后的析出强化,普碳钢和Nb+V钢的晶粒易于长大,因此需要较氏的装炉温度,但装炉温度要足够高以避免在以铁素体为主的区间终轧,否则会降低钢的韧性。『  相似文献   

3.
热送热装工艺对管线钢性能影响的研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
帅习元 《武钢技术》2006,44(4):14-18,38
实验室模拟热送直装生产工艺,研究不同装炉温度对产品组织和性能的影响,以实验室得出的结果为基础,提出了高性能管线钢X70钢的热装和直接装炉加热以及轧制工艺。通过三次现场试验,基本确定在同一轧制条件下,板厚为17.5mm的X70钢可以进行直装或热装轧制,热装或直装钢板性能达到了冷装炉水平。  相似文献   

4.
降低加热炉燃耗的主要措施是实行板坯热装炉,提高板坯装炉温度,减少板坯温降,提高热效率。本文介绍了板坯热装炉的理论及其计算方法。  相似文献   

5.
对耐火耐侯钢的高温性能进行热模拟研究,发现该钢在500℃装炉时钢的高温强度最低,比冷装炉钢的高温强度低20MPa,600℃装炉时钢的高温强度最高,比冷装炉钢的高温强度高40MPa。总体来说,热装不会影响该钢的高温性能,热装温度高于600℃对该钢的高温性能更为有利。600℃以下装炉,该钢加热奥氏体晶粒度与冷装的差不多。600℃以上装炉,加热奥氏体晶粒度比冷装炉的要小l级左右。  相似文献   

6.
提高连铸坯热装炉温度可以显著降低成本,创造良好的经济效益,限制热装炉温度的主要因素为析出的氮化铝在加热过程中造成的连铸坯表面裂纹。通过分析氮化铝在连铸坯冷却过程中析出行为和钛元素的影响,确定了连铸坯的装炉温度原则。  相似文献   

7.
曹长吉 《钢铁》1993,(2):60-63,82
根据沸腾钢,镇静钢的冷凝计算结果,对钢锭在传播过程中的散热损失和装炉热状态进行了定量分析,从而为缩短钢锭的传搁时间、提高装炉温度、选用最佳均热工艺提供了理论依据。  相似文献   

8.
朱正海  肖丽俊  王强  彭世恒  干勇 《钢铁》2014,49(3):29-35
 基于连铸、输送、加热过程大板坯的传热研究,针对E36铸坯的组织演变,系统研究了不同热履历对E36铸坯组织演变的影响,为优化界面技术提供了依据。结果表明,铸坯以不同输送方式冷至625℃以下再加热后的开轧组织没有显著差异,铸坯是否经过奥氏体-铁素体-奥氏体相变过程是影响开轧组织的主要因素。铸坯横断面不同位置的组织演变过程不尽相同,若采用低温区装炉,应保证铸坯横断面中心温度在625℃以下,若采用高温区热装,应将铸坯角部温度控制在805℃以上。  相似文献   

9.
连铸坯下线至加热炉的温度制度及其表层组织演变与热送或粗轧裂纹密切相关.基于热模拟实验分析了送装工艺对奥氏体转变特征和再加热晶粒尺寸的影响.高温共聚焦激光扫描显微镜原位观察表明,含Nb J55钢在双相区700℃热装时,组织为晶界膜状先共析铁素体、魏氏体和大量残留奥氏体,再加热至1200℃,奥氏体晶粒大小、位置都不变;单相区600℃温装时,组织为大量铁素体+珠光体,再加热至1200℃时,奥氏体晶粒明显细化.马弗炉模拟SS400钢双相区不同热装温度发现,铁素体转变量至少达70%时才可细化再加热后的奥氏体晶粒.在临界转变量以上,基体中铁素体转变量越多晶粒细化程度越明显.   相似文献   

10.
《钢铁》1993,(12):59-59
日本钢管公司福山厂第1热轧带钢车间为了降低加热炉燃料单耗,采取扩大热装炉比率和提高板坯装炉温度的方法。但是.提高连铸板坯温度.扳坯表面会形成厚的氧化铁皮层.导致加热炉热效率降低:为此,在加热炉入口侧辊道上,设置不锈钢刷辊。  相似文献   

11.
许维成 《鞍钢技术》2000,(11):14-17
以温度为中心组织生产,抓好各工序之间生产组织协调是节约能源、降低消耗的重要手段。热轧带钢厂的热装热送项目具有相当的代表性,它不仅为节能降耗提供了样板,同时也为加热炉能力不足的单位提供提高产量的重要依赖。  相似文献   

12.
针对安钢中板机组热送热装比例偏低的问题,通过改变管理方式,将热送温度标准量化为时间标准,借助信息化手段,细化管理热送每个时间节点,开展二切切割达产攻关,使中板机组综合热送率由2009年11月的11%,提高到2010年3~9月的80%以上.  相似文献   

13.
赵萌  郭强  胡贤磊 《中国冶金》2011,21(3):28-30
结合邯宝公司生产现场实际,借助信息管理系统,设计了集批热送热装的生产组织模式,对常规的板坯直  接热装轧制(简称“DHCR”)进行系统改进。解决了炼钢厂2台连铸机四流同时进行热装轧制时,由于炼钢到热轧的运输辊道短,且只有1台连铸机辊道可以直接装炉造成的原DHCR计划中实物板坯装炉顺序无法保证的矛盾,使邯宝公司板坯热送比例由原来的不到10%提高到50%以上。  相似文献   

14.
赵勇  刘航 《安徽冶金》2009,(2):16-20
基于马钢2 250mm热轧的设备、工艺及信息化系统条件,针对马钢2 250mm热轧生产线,根据不同的热送热装模式,制定了不同的生产组织计划方案,以提高热送热装的比例。  相似文献   

15.
鞍钢新4号高炉热风炉在全自动控制的基础上,开发应用了热风炉无波动换炉系统,通过对高炉换炉前各参数判断,实现了风压无波动换炉,换炉时间缩短5min。介绍了该无波动换炉系统的构成、工作原理和实际应用情况。  相似文献   

16.
目前,我国高炉热风炉热风管道结构存在一定的不合理性,限制了热风温度的进一步提高.从确定临界热绝缘直径、采用波纹补偿器和应用耐火材料三方面,论述了获得合理和稳定的热风管道结构的措施.  相似文献   

17.
秦哲  严国安  孙彦辉  许中波  蔡开科 《钢铁》2006,41(12):33-35
利用Gleeble-1500热模拟试验机,测试了45钢(w(S)=0.016%)轧材、45钢(w(S)=0.06%)轧材及连铸坯的高温塑性.试验结果表明,在相同的温度下,低硫45钢轧材比高硫45钢轧材的高温塑性好,而高温强度基本相当;高硫45钢的连铸坯脆性转变温度区间为1100~1000℃,而连铸坯纵向比横向的高温塑性好,高温强度相当.扫描电镜分析结果表明,随着钢中硫含量的增加,在断口晶界上(Mn,Fe)S析出物数量有所增加,钢的高温塑性(断面收缩率)下降,降低了晶间的结合强度,对裂纹的敏感性增强.  相似文献   

18.
宝钢铁水输送过程中温度预报传热模型的研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
利用二维传热模型对宝钢铁水从高炉到炼钢输送过程中的温度变化进行了仿真模拟计算。在模型中 ,采用了等效原理处理铁水罐车的传热过程。模拟的结果与实测值相吻合。  相似文献   

19.
介绍了鞍钢目前铁水保温输送的现状及存在的问题,分析了提高铁水到达钢厂温度经济可行的措施,提出了科学正确评估铁水质量和温度价值的方法.指出要进一步降低铁水单耗,要有技术上的投入和管理、政策上的支持.  相似文献   

20.
颗粒增强耐热铝合金(HTDRA)的现状研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
简要的介绍了耐热铝基复合材料的发展及该材料的制备、性能,以及现在存在和应解决的问题。  相似文献   

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