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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 109 毫秒
1.
用光电直读光谱分析法,采取多次曝光和分段累积计算曝光强度技术,对钢中的酸溶铝、酸不溶铝进行直接测定,获得满意结果,含量0.048%的酸溶铝,标准偏差0.0009%,含量0.005%的酸不溶铝,标准偏差0.001%。并对分析条件和试样加工要求等问题进行了探讨。  相似文献   

2.
酸溶铝在钢中行为的探讨   总被引:8,自引:0,他引:8  
胡文豪  袁永  刘骁  宗玉生 《钢铁》2003,38(7):42-44,69
就Als问题经1年的探索研究,并结合相关专家、学者的观点,探讨了酸溶铝对钢材性能的影响。笔者认为,在生产中可以通过调整钢中的Als来控制钢中的夹杂物、组织性能,但不同的钢种对酸溶铝的控制要求并不相同,要有效地提高钢的纯净度,还必须控制钢中的Al2/Al≥0.90。  相似文献   

3.
涟钢CSP生产线于2004年2月份正式投产以来,钢中酸溶铝的控制不稳定,酸溶铝命中率低。钢中酸溶铝控制过高时,造成铝的浪费;过低则延长了LF精炼炉调铝的时间。据此,该公司进行现场试验、研究,对不同钢种、不同终点氧含量采取不同的调铝工艺,有效提高了酸溶铝的命中率。  相似文献   

4.
帘线钢中CaO-SiO2-Al2O3类夹杂物成分的控制   总被引:5,自引:0,他引:5  
对帘线钢中CaO-SiO2-Al2O3类夹杂物CaO与SiO2的比值和Al2O3含量进行了研究,并且通过热力学计算对CaO-SiO2-Al2O3系塑性夹杂物的生成条件进行了讨论。结果表明:生产帘线钢时,为了得到塑性良好的夹杂物,钢液的氧活度应控制在0.0056~0.0113,而酸溶铝含量应控制在0.00010%~0.00025%范围内。  相似文献   

5.
涟钢CSP生产线自投产以来,钢中酸溶铝的控制不稳定,酸溶铝命中率较低。钢中酸溶铝控制过高,会造成铝的浪费;过低,则延长了LF精炼炉调铝的时间。在生产中可以通过调整钢中酸溶铝来控制钢中的夹杂物、组织性能,但不同钢种对酸溶铝的控制要求并不相同。通过现场试验研究,对不同钢种、不同终点氧含量采取不同的调铝工艺,有效提高了酸溶铝的命中率。  相似文献   

6.
低碳铝镇静钢酸溶铝控制   总被引:1,自引:1,他引:0  
低碳铝镇静钢要求钢中残留一定量的酸溶铝,以改善钢板的冲压性能、防止时效。我国规定这类钢酸溶铝含量的最佳值为0.02~0.07%。本文叙述在转炉吹炼技术操作实践中,将工厂低碳铝镇静钢的酸溶铝符合规定者达到95.8%,平均铝回收率为25%的水平。对控制酸溶铝的有关因素作了技术分析。提出加铝量的计算式:Al_(T)=Al_(s)+(0.0032/%[C])×1.125+0.0006(T_终-1600)+(0.08±0.01)。并提出了改进操作的意见。  相似文献   

7.
低硅钢综合脱氧工艺实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
电炉冶炼的低硅钢水,用适量硅、钙、钡类合金预脱氧,在LF位用电石和铝锰铁强化脱氧,精炼终点喂Φ16mm硅钙线,酸溶铝控制在0.012%以下,综合脱氧后的钢水,连铸时没有因流动性差而断浇。  相似文献   

8.
极低硫钢精炼过程中脱氧对脱硫的影响试验研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过在10kg感应炉模拟LF炉精炼脱硫过程,针对脱氧对脱硫的影响进行了分析研究。研究表明:将渣中(FeO MnO)百分含量控制在0.4%以下极为必要;钢中酸溶铝含量控制在0.03%~0.05%可保证较低的初始含量;CaSi合金对深脱硫有促进作用,且与喂线渣相混合的加入方式脱硫效果更好。  相似文献   

9.
控制高碳钢中CaO-Al2O3-SiO2类夹杂物成分的实验研究   总被引:3,自引:1,他引:2  
采用高温管式炉研究了低碱度顶渣对高碳钢中夹杂物成分的影响。热力学计算和实验结果表明,当炉渣碱度在0.71~1.36,Al2O3含量在8%以下时,钢中的酸溶铝含量在0.0006%以下,钢中CaO—Al2O3—SiO2类夹杂物的CaO/SiO2在1.5以下,Al2O3含量为8%~25%,夹杂物的成分在塑性区内。  相似文献   

10.
宋启年  赖勇 《四川冶金》1992,14(4):23-26
本文介绍了在20t钢水包上用硅铝铁合金代替金属铝进行终脱氧的试验。结果表明用复合脱氧剂硅铝铁终脱氧时,钢中酸溶铝稳定在0.15~0.041%,铝收得率提高10%左右。分析了转炉吹炼终点条件对铝收得率的影响,阐明了终点控制是稳定钢中酸溶铝和提高铝收得率的基础。  相似文献   

11.
 为提高无取向电工钢成品性能及优化生产,采用SEM-EDS等分析方法分别对比分析了无取向电工钢生产时,不同酸溶铝含量的生产工艺对钢中夹杂物的影响。研究表明,当钢中酸溶铝含量w(Als)为0.2%~0.4%时,精炼过程所生成的夹杂物为高熔点的Al2O3和球状的MgO-Al2O3类夹杂物;当钢中w(Als)小于0.005%时,精炼过程所生成的夹杂物主要为塑性硅铝锰酸盐类夹杂;各工位夹杂物平均数量呈递减的趋势,且w(Als)为02%~0.4%的高碱度渣系控制生成的夹杂物总量低于后者。  相似文献   

12.
赵扬 《炼钢》1997,13(2):12-14,23
对含铝钢经预吹氩定氧后,根据钢中氧含量确定加铝量,再补吹氩的铝脱氧合金化工艺进行研究和探索。实践表明该工艺较原根据吹氩后钢水成分微调铝的二次加铝工艺简化了工序操作,缩短了工序时间,提高了酸溶铝命中率,减少铝耗,降低成本,能满足全连铸生产对钢质和生产节奏的要求。  相似文献   

13.
72A冶炼过程中洁净度的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
对转炉冶炼—LF炉精炼—VD炉脱气—小方坯连铸工艺生产的72A各工艺阶段钢中的非金属夹杂物、酸溶铝含量和总氧含量进行了系统的研究。结果表明,酸溶铝含量和总氧含量低时有利于提高钢的洁净度。通过分析酸溶铝和总氧的变化找出了铝和氧的来源,并提出了解决方案。  相似文献   

14.
杨俊  王新华 《钢铁》2011,46(7):26-31
 对超低氧试验钢精炼过程中镁铝尖晶石的形成机制和生成热力学计算分析表明:1873K时,MgO-Al2O3二元系夹杂物中MgO的质量分数超过17%时就能生成镁铝尖晶石;采用高碱度、w((CaO))/w((Al2O3))≈1、强还原性精炼顶渣对铝终脱氧钢液进行LF精炼时,在LF精炼中前期就实现Al2O3向MgO·Al2O3尖晶石的转变;钢液中的镁则是实现Al2O3向MgO·Al2O3尖晶石转变的中介和桥梁。而钢中镁含量是由酸溶铝控制的。因此,保持钢液中足够的铝含量是镁铝尖晶石生成的前提。生产过程中,当钢液的w([Al])达到0.03%时,w([Mg])只需要1.32×10-7以上就能生成MgO·Al2O3尖晶石。  相似文献   

15.
测定钢铁及合金中酸溶铝方法的比较   总被引:1,自引:0,他引:1  
对光度法,滴定法,ICP—AES,ICP—MS这几种常用测定钢铁及合金中酸溶铝方法的优缺点,方法要点和干扰情况以及消除干扰的办法进行了比较和研究。着重研究了ICP—AES法的干扰情况以及消除干扰的办法。  相似文献   

16.
莱钢特钢厂采用50tUHP(EBT)-50tLF精炼工艺生产轴承钢,质量指标符合YB9-68标准,一次检验合格率100%,钢中氧含量小于2.0×10-3%,点状夹杂物出现率为0。结果分析证明,低碱度精炼渣可有效消除钢中点状夹杂物;碱度控制在2.0~2.5、渣量2%、钢中酸溶铝含量0.028%~0.040%、吹氩量6000~8500L/炉为最佳工艺参数。  相似文献   

17.
刘阳春  傅杰  吴华杰  王中丙 《钢铁》2007,42(1):23-26
对薄板坯连铸连轧低碳铝镇静钢中酸溶铝的作用进行了研究.研究结果显示,对于薄板坯连铸连轧流程生产的低碳铝镇静钢,当钢中酸溶铝的质量分数在0.005%~0.043%时,酸溶铝对热轧板材的晶粒度及力学性能没有明显影响,但是对热轧板材再加热时的晶粒长大却有明显影响,随钢中酸溶铝含量的增加,钢的晶粒粗化温度不断提高.因此对于那些不需要强调焊接性能的普通热轧钢板,w(Als)可以控制在0.01%左右;对于那些需要强调焊接性能和某些特殊性能的钢板将w(Als)控制在0.02%~0.04%比较合适.  相似文献   

18.
叶明佳 《炼钢》1996,12(1):11-14
根据微碳汽车钢板的性能及成分要求,阐述了该钢板的生产工艺设计。论述了钢中主要成分碳、硫、氮、酸溶铝的控制措施及效果。展示了武钢第二炼钢厂在汽车钢板开发生产方面的广阔前景。  相似文献   

19.
介绍了涟钢HMPT—BOF—RH—CSP工艺路线生产DQ级钢的实践情况。通过对现场数据的采集和分析,着重对钢中碳质量分数、氧质量分数、硫质量分数、w(Als)等参数以及温度、钢水可浇性的控制情况进行了分析讨论,并就该工艺过程中所存在的增碳、温降过大、回硫、钢中夹杂含量过高等问题提出了改进性建议,指出加强对铁水脱硫扒渣工艺的管理、提高转炉控制水平、优化RH精炼工艺、采用无碳钢包及低碳覆盖剂等是进一步提高该工艺控制水平的重要途径。  相似文献   

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