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相似文献
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1.
鄂尔多斯盆地东部区块强抑制性钻井液研究及应用   总被引:4,自引:1,他引:4  
鄂尔多斯盆地东部延长组岩性复杂,钻进过程中常伴有严重的井壁失稳, 表现为掉块、缩径、部分井段井径扩大等井下复杂情况,极不利于提高该区块的钻井速度。为解决这一技术难题,在室内对地层岩样的组构特征进行了详细分析 。在此基础上,对多种无固相钻井液体系进行了优化,最终提出两套无固相聚合物钻井液配方。现场应用证明,设计出的无固相聚合物钻井液配方具有较强的抑制能力,能使该区块的井壁失稳问题得到缓解,复杂时效平均值由上年的5.66%,降至应用后的1.74%;电测一次成功率由上年的74%上升到95%,收到较理想的效果。目前,该体系正在气田东部钻井现场进一步推广应用。  相似文献   

2.
为解决四川盆地西部地区碎屑岩深井钻井出现的钻井周期长、钻速低等问题,从钻井液的类型、组成和性能入手,在调研国内外资料的基础上,分井段评价了川西地区所用钻井液各参数(钻井液密度、钻井液固相、钻井液流变性及钻井液滤失性)对钻井速度的影响程度,依托中国石油化工集团公司的各级科研成果,研发了适合中浅层钻井提速的无黏土相钻井液、“三低”(低密度、低黏切、低固相)和“三强”(强抑制、强包被、强封堵)聚合物钻井液等钻井液体系,形成了以预防和减少深井井下复杂情况和钻井事故为目标的稳定井壁、防漏堵漏、润滑防卡等技术。上述技术在川西地区新21-1H、新916-1井等多口井集成应用后,中浅层钻井速度明显提高,中深层井下复杂情况及钻井事故发生率明显降低,缩短了钻井周期,达到了钻井提速的预期目标。  相似文献   

3.
KCl/硅酸盐钻井液体系在苏丹6区的成功应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对苏丹6区已钻井在Abu Gabra层钻井过程中出现的严重井壁失稳问题,通过室内实验,决定在Abu Gabra组地层采用KCl/硅酸盐钻井液。经现场应用表明,KCl/硅酸盐钻井液是一种低固相环保型体系,具有抑制性强、化学封堵固壁性好、性能稳定、利于保护油气层、现场配制简便、容易维护等特点,它满足了苏丹6区AbuGabra组地层钻井的需要,提高了井壁稳定性,在一定程度上降低了钻井液密度,降低了钻井液成本。  相似文献   

4.
磨溪气田快速钻井技术及其应用   总被引:6,自引:5,他引:1  
磨溪构造嘉二段钻探始于1977年,经过30多年的钻探,截至2004年底要完成一口以嘉二段为目的层的第四次开钻井需要5个月左右时间,平均机械钻速不足2 m/h,钻机月速约680 m/台月。为此,介绍了磨溪构造钻井过程中,针对磨溪构造不同井段地层特点,在不同井段采用不同的钻具结构。通过强化钻井参数、适当降低钻井液密度、优选钻头类型、提高钻井液抑制性等技术措施,极大地提高了磨溪构造的钻井速度。经过该区几口井的现场实验表明,试验井平均机械钻速从原来的不足2 m/h提高到现在的6.1 m/h。在磨溪构造的第四次开钻的钻进中,第二次开钻层段,通过加强钻井液体系的抑制性,确保良好的钻井液性能,实现无固相或低固相钻井液钻进。第三次开钻层段(T3x6-T2l12),采用安装旋转防喷器利用欠平衡钻井技术,使用无固相钻井液或较低密度的聚钾钻井液,能够较大幅度地提高钻井速度。  相似文献   

5.
文南油田断块多,地层复杂,稳定性差,易坍塌掉块;大部分区块含大段膏泥岩,易造浆,钻井液维护困难;地层压力层系较为紊乱,沙二下至沙三中大都含异常压力层,易涌易漏;钻井施工中“喷、漏、卡、塌”等事故频发,严重制约钻井速度的提高。通过应用固相清除技术、井壁稳定技术、随钻防漏技术等多项钻井液技术,效果显著,有效保障和促进了该地区钻井速度的提高。  相似文献   

6.
塔河油田钻井液体系优化   总被引:12,自引:4,他引:8  
针对塔河油田的地层特征,研究适合塔河油田储集层的钻井液、完井液和防漏堵漏技术方案,有针对性地优选钻井液性能参数.使钻井液能有效地抑制泥页岩地层的水化膨胀和膏盐地层的污染、预防卡钻等其它井下复杂情况的发生,对提高该油田的钻井速度和储层的保护十分重要。通过对一开、二开、三开、四开井段的钻井液进行筛选试验,优选出密度小于1.20g/cm^2的低密度聚合醇防塌钻井液,密度大于1.20g/cm^3的聚合醇防塌钻井液和抗盐抗钙钻井液3套体系,以及相应的维护处理措施。一开井段,加入适量的包被剂和增粘降滤失剂,配合一定量的清洁剂,确保大井眼中携岩能力,井眼规则,提高固井质量;二开井段降低滤失量、粘度,提高絮凝能力,加强固相设备的使用;三开井段以聚合物抑制为主,加大抑制型聚合物用量,加入抗钙镁及抗温处理剂,补充防塌剂、降滤失剂、包被剂等,提高钻井液粘度,避免强紊流.减少对井壁的冲刷,控制好滤失量;四开井段防止井壁剥蚀掉块,井涌、井喷、漏失,要求钻井液有良好的抗温性能,增加抗盐处理剂。通过对塔河油田钻井液体系的优化,完善了钻井液性能,满足了钻井工程需要,减少了钻井事故,提高了钻井效率。  相似文献   

7.
针对花17断块钻井过程中遇到的钻井液技术难题,上部砂泥岩井段钻进中采用提高封堵、做好井眼净化、高效固控等措施,解决了该井段的渗漏和阻卡问题,井下钻井施工正常;阜宁组井段钻进中采取“物理封堵”为主,“化学抑制”为辅的措施,防止井壁垮塌,取得良好的效果;利用广谱保护油气层环保型钻井液体系的特性,保护了环境和储层。  相似文献   

8.
钻井液对井壁稳定性的影响研究   总被引:3,自引:3,他引:0  
在实际的钻井过程中,如果出现井壁失稳现象,单纯提高钻井液的密度使井眼重新达到稳定状态,会造成其它方面的一些钻井工程问题,如压差卡钻、降低钻进速度等,更严重的是如果已经揭开了油气层,会对油气层造成更严重的伤害。是否可以通过调节钻井液的其它性能来达到井壁稳定的目的,为此收集了大港油田北大港断裂带、唐家河断鼻、南大港断块、板北断块、舍女寺断鼻等五个区块的现场钻井液性能参数及相应井段的井径 数据,通过统计回归的方法研究了钻井液密度、粘度、API滤失量、滤饼厚度、排量与井眼扩大率之间的关系,分析了这些钻井液性能对井壁稳定的敏感性,得出钻井液的密度、API滤失量是影响井壁稳定性的敏感性因素 ,钻井液的粘度是次敏感性因素,滤饼厚度和排量是非敏感性因素的结论。
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9.
新型“三强”钻井液在磨溪气田快速钻井中的应用   总被引:3,自引:3,他引:0  
磨溪气田长期以来由于地层的垮塌和多个油气层的存在,使其从Φ311.2 mm井段开始钻井液密度就一直居高不下,到完井时钻井液密度高达2.30 g/cm3以上,严重地影响了该气田的钻井速度。为了加快对该气田的钻探,在经过大量的室内试验的基础上,形成了从无固相到低密度再到高密度的新型“三强”钻井液体系。实践证明,“三强”钻井液体系,从无固相转化到低固相再到高密度钻井液,工艺简单、技术可行,有利于钻井液费用的控制。通过多口井的应用见到了明显的效果,钻井速度得到了大幅度的提高,钻井周期大幅的缩短。  相似文献   

10.
青海油田柴达木盆地涩北气田为第四系不成岩地层大型生物气田。该地层胶结疏松、成岩性差,地层岩性软,泥质含量高,易吸水膨胀,分散性强,严重影响井壁的稳定。钻井过程中易发生缩径、井漏及钻头泥包等复杂问题,且水平井段极易出现井壁坍塌、卡钻,起下钻抽吸等复杂情况。针对该地区地层特点,研究出了聚合物甲酸盐超低渗透钻井液。该体系主要利用聚合物的强包被性、甲酸盐的强抑制性稳定井壁,利用JYw一1在井壁岩石表面形成致密超低渗透封堵膜实现近零滤失钻井,达到安全钻井、防漏、堵漏和保护储气层的目的。现场应用结果表明,聚合物甲酸盐超低渗透钻井液具有强抑制性和封堵性能,较低固相含量和剪切稀释能力,提高了第四系不成岩地层钻井的速度,完全满足了水平井顺利钻井的要求;该体系能很好地提高井壁稳定性和岩心的渗透率恢复值,有利于保护储气层。  相似文献   

11.
大位移水平井的裸眼延伸极限主要与环空压耗和地层破裂压力等因素有关,不同的钻井液流变模式又会对环空压耗的描述产生较大的影响,而赫巴模式能够更好地模拟实际钻井液的流变特性。为此,建立了基于赫巴流体的页岩气储层大位移水平井裸眼延伸极限模型,进而用实际案例分析了赫巴流体的基本流变参数(流性指数、稠度系数、屈服值)和主要钻进参数(机械钻速、钻井液密度、钻杆转速)对大位移水平井水平段延伸极限的影响,并将其与幂律流体模型计算结果进行对比分析。结果表明:(1)在同样的条件下,采用赫巴流体所得结果小于采用幂律流体计算的结果,新预测模型可靠性更好;(2)通过参数的敏感性分析可知,水平段延伸极限会随着上述3个基本流变参数和机械钻速的增加而减小,而该极限值会随着钻井液密度的增加而先增加后减小,它也会随着钻杆转速的增加而增加。结论认为:所给出的赫巴流体流变参数和钻进参数的优选方法,有助于解决大位移水平井在页岩储层中究竟可以打多远的问题,并且更加精确地预测了其裸眼延伸极限。  相似文献   

12.
保护油气层的防塌钻井液技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
保持井眼稳定和保护油气层不受损害涉及较多的工程环节,存在诸多影响因素,钻井液则是系统工程中的一个重要环节.钻井液是打开油气层的第一种工作液,其性能好坏不仅影响钻井施工的正常进行,而且直接影响油气层保护和油气产量.钻井液密度是钻井液的重要性能指标,直接关系到钻井压差的高低.如果按照钻井压差的大小则可把钻井液技术分为两大类,即正压差钻井液技术和负压差钻井液技术.从油气层保护的角度,分析了钻井液密度与井眼稳定和油气层保护的辩证关系,以及钻井液对油气层的损害机理和相应的保护措施,提出了多元协同防塌新原理,即在处理井眼不稳定现象时,除了要考虑钻井液的因素外,还要综合考虑地质、工程、水力学等方面的因素.重点介绍了目前国内外防塌与保护油气层的稀硅酸盐钻井液、有机盐钻井液、聚合醇(又称多元醇)钻井液和合成基钻井液等代表性钻井液新技术.  相似文献   

13.
为了减少气层污染和加快苏里格气田的勘探速度,长庆油田综合应用欠平衡钻井技术和水平井技术进行钻探,随之带来了水平段的井壁稳定问题。文章利用摩尔-库仑准则、Drucker-Prager准则和LADE准则对长庆油田苏里格气田苏平1井的井壁稳定性进行了预测。结果表明,Lade准则具有更好的临界钻井液密度预测效果。同时,垂直主应力的不确定性是影响苏里格气田苏平1井井壁稳定预测效果的最主要因素,60~65 MPa是预测段垂直主应力的合适范围。  相似文献   

14.
为解决红河油田水平井机械钻速低、钻井周期长的技术难题,开展了“四个一趟钻”钻井提速技术研究。为确保一开直井段、二开直井段、二开斜井段和三开水平段都能一趟钻完成,达到钻井提速的目的,制定了一系列技术措施:针对红河油田地层研磨性强、稳定性差的特点,根据该油田的地层可钻性级值,选出了适合不同井段的PDC钻头,采用能保证井壁稳定且对储层伤害程度低的钾铵基钻井液;根据该油田的实钻经验及现有技术水平,对井身结构、井身剖面进行了优化;针对二开直井段和定向井段机械钻速的情况,二开采用“PDC钻头+螺杆+MWD”的复合钻井技术。9口井的现场应用表明,一开直井段、二开直井段、二开斜井段和三开水平段都能一趟钻完成,起下钻次数明显减少,机械钻速提高59.74%,平均钻井周期缩短42.31%。这表明,“四个一趟钻”钻井提速技术能实现红河油田钻井提速的目标。   相似文献   

15.
张海39-39Z分支井是大港油田第一口真正意上的四级分支井。根据该地区地层特性,综合考虑该井的井身结构、工艺特点、分支井眼工序复杂、保护油气层以及环境保护对钻井液的要求等,结合以往该地区钻井所用钻井液体系应用效果及其现场技术,张海39-39Z分支井在主井眼一开浅地层采用膨润土-聚合物钻井液钻进,二开明化镇组采用聚合物钻井液、进入馆陶组转化为硅基防塌钻井液钻进,主井眼三开及分支井眼均采用有机盐钻井液钻进,较好地满足了分支井不同阶段钻井与其它作业施工要求,钻井液性能稳定,效果明显。该井以合理的流变性能解决了井眼净化问题,以控制合理的有机盐含量和膨润土含量保证了钻井液抑制性、稳定性问题,运用合理的钻井液密度等解决了井壁稳定问题,为今后采用常规钻井液体系及其现场技术完成类似分支井作业提供了借鉴意义。   相似文献   

16.
吉X井煤层气绒囊钻井液实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
吉X井二开井段530.00~616.00 m为高压水层,780.00~860.00 m井段有80 m砾石层,目的层山西组地层压力系数0.55~1.00,太原组0.67~1.03,不同压力系数共存同一裸眼。采用膨润土钻井液、聚合物钻井液,钻穿高压水层。但聚合物钻井液在密度1.2~1.5 g/cm3、滴流状态时,仍无法解决砾石层的井壁失稳和岩屑携带问题。钻至井深925.00 m后,通井距井底70 m无法到底。后改用绒囊钻井液技术,用重晶石加重,密度1.03 g/cm3,漏斗黏度90 s,12 h清洗70 m沉砂;密度1.07 g/cm3,漏斗黏度70 s,顺利钻进到1278 m完钻,下套管和固井顺利。绒囊钻井液技术有效地提高了低压目的层承压能力,解决了不同压力系统共存同一裸眼的工程难题。  相似文献   

17.
油基钻井液的抑制性、封堵性强,润滑性好,对水敏感的泥页岩地层有极强的防塌作用,是四川长宁页岩气井水平段采用的主要钻井液体系,但油基钻屑因含有石油烃类、重金属和有机物等污染物,若直接排放,会对周边生态环境造成严重危害,加之目前含油岩屑的处理能力不足,导致环境保护压力巨大,油基钻井液综合成本过高,因此其使用受到一定限制。长宁CN-H井是部署在四川省宜宾市珙县的一口页岩气水平井开发井,钻探目的层为长宁下古生界龙马溪页岩层。该井四开井段泥页岩地层易水化分散、易垮塌,井壁失稳风险大,使用了一种生物合成基环保钻井液钻井,取得了良好的效果。该生物合成基钻井液流变性优异,具有良好的润滑性、封堵性、抑制性,且热稳定性好,高温下仍具有较强的悬浮和携带岩屑能力,在水平段钻进中实现了高效安全钻进。该生物合成基钻井液无毒无害,满足安全环保要求。   相似文献   

18.
准噶尔盆地南缘H101井高密度油基钻井液技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
准噶尔盆地南缘H101井三开井段安集海河组地层以泥岩为主,在钻井过程中因泥岩水化膨胀、分散造浆而造成高密度钻井液维护处理困难、井壁垮塌、卡钻等井下故障,为此设计应用了高密度油基钻井液。根据安集海河组地层的特点、油基钻井液的实践及钻井要求,确定了高密度油基钻井液配方,并对其流变性、稳定性及抗污染性能进行了评价,结果表明,流变性、稳定性及抗污染性能达到设计要求。H101井三开井段钻进安集海河组地层过程中,高密度油基钻井液的密度最高达2.46 kg/L,除出现几次阻卡现象外,未发生其他井下故障。与邻井相比,三开井段平均机械钻速提高6倍以上,钻井周期缩短100 d以上。这表明,使用高密度油基钻井液可以解决安集海河组地层钻井过程中存在的卡钻、井漏等井下故障,并能提高机械钻速,降低钻井成本。   相似文献   

19.
在井壁稳定分析中,将疏松砂岩储层作为孔隙介质,依据孔隙热弹性小变形应力叠加原理,建立温度及井壁渗流等多种因素影响下,疏松砂岩储层井眼周围有效应力计算模式,结合井壁岩石破坏准则,给出了地层坍塌压力、破裂压力计算模式,研究了温度变化和井壁渗流等因素对安全钻井液密度窗口的影响规律,为确定疏松砂岩地层的安全钻井液密度窗口提供理论依据.研究结果表明,随着地层渗透性增大,地层破裂压力降低,坍塌压力升高,安全钻井液密度范围变小;井壁温度降低,地层坍塌压力和破裂压力同时降低,安全钻井液密度范围变窄;井壁温度升高,地层破裂压力和坍塌压力同时升高,安全钻井液密度范围变宽.但在温度降低及井壁渗流综合影响下,地层承压能力大幅下降,地层坍塌压力也降低,为了保证钻井安全,应适当降低钻井液密度.  相似文献   

20.
针对苏里格南区块小井眼钻井存在的钻头选型困难、井眼轨迹控制难度大、电测遇阻频繁、井漏严重和钻井速度慢等技术难点,开展了PDC钻头优化、螺杆钻具改进、钻具组合优选、井眼轨迹控制、钻井液体系优选和井下故障防控等关键技术研究,形成了苏里格南区块小井眼钻井关键技术,并在80余口井进行了现场应用.应用结果表明:改进后的PDC钻头...  相似文献   

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