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电石渣烘干系统下料溜子粘料及堵料一直是影响系统稳定运行的难题,尤其是水分为32%左右的湿渣堵料更为频繁。受系统进料点的影响,进料溜子角度、尺寸约束导致湿渣下料系统经常性堵料,影响回转窑系统正常运行。针对电石渣烘干系统的堵料问题制定了相应的解决措施,最终实现了稳定运行和节支创效的目标。 相似文献
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我厂烘干车间喂料系统,经过多年的摸索改造,取得了显著效果。改造后的系统不仅提高了烘干机的产量,而且达到节能降耗的目的。 1喂料系统存在的问题 该系统主要输送粘土、铁粉、煤等原料,工艺布置见图 1。 图 1烘干车间喂料系统工艺布置 存在的主要问题有: 1)HL400链式提 相似文献
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众所周知,目前在全国各橡胶厂使用的老式XMl40/20密炼机存在着上顶栓压力小,密封装置漏油漏料,开放式稀油润滑污染环境,混炼室磨损快等问题,是要淘汰的产品。但根据我国的实际情况,短时间内还很难全部更新。今后几年内,在生产中仍将起主要作用。为此,对老机进行必要的技术改造仍属必要。我们针对该机存在的问题,通过几年努力,已逐步得到解决。下面分别介绍一下解决办法。 相似文献
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<正>我公司3000t/d生产线采用了纯电石渣配料,于2010年9月投入生产运行。本文对电石渣烘干系统防异物改造作一叙述。1改造措施1)电石渣输送皮带原来没有设计除铁器,我们后来增设省电节能、安全性能良好的永磁悬挂式除铁器(见图1),运行过程中可直接将铁器类异物带走。图1电石渣输送工艺流程2)对电石渣烘干系统滤饼喂料皮带机下料仓加设了防堵活动篦子。如图2所示,在下料仓远离皮带机一侧的仓壁上 相似文献
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指出了我公司老式蒸汽煅烧炉出碱密封存在的不足 ,然后结合当前国内煅烧炉的先进经验 ,提出了老煅烧炉改中心出料的方法并付之实施 ,经生产检验 ,取得了较好的效果。 相似文献
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<正>1电石渣烘干工艺简介我公司2×3000t/d生产线是北元集团年产100万t的PVC循环产业配套项目,两条生产线分别采用湿法和干法制乙炔工艺排出的电石渣作为钙质材料替代石灰石生产水泥。一期生产线中,为了满足PVC生产中制乙炔工艺要求,湿电石渣水分一般控制在30%左右,由化工厂压滤机排出后经胶带输送至锤式烘干破碎机进行烘干,烘干后的电石渣干粉收集储存于干粉库中进行配料,干粉水分要求2.0%。二期生 相似文献
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在水泥制备中电耗的65%左右来自粉磨系统,而其中生料制备占整个粉磨中电耗的45%左右。在生料粉磨过程中,为获得较高而稳定的生产效率,入磨物料综合水份应严格控制在1.2%以下。当入磨物料综合水份大于3.0%时,磨机产量将下降10%~20%;水份大于4.0%时,磨内工况将会显著恶化。在此基础上,继续增大物料水份,磨内物料和衬板、研磨体之间产生粘附,导致结圈,糊磨现象,严重降低粉磨效率,粉磨电耗急剧增加。同时, 相似文献