首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 343 毫秒
1.
在磨矿前和破碎流程中应用磁滑轮干选工艺,预先排出在开采过程混入矿石中的部分废石,是提高磨矿效率,降低消耗,提高精矿产量的有效措施.国内不少磁选厂已采用了磁滑轮,但处理鞍山式磁铁矿石的大型选厂尚无应用磁滑轮干选工艺先例.  相似文献   

2.
田成春 《矿山机械》2007,35(10):189-190
我公司选矿厂是选别磁铁矿的大型磁选厂,矿石为鞍山式沉积变质磁铁矿,主要有用成分为Fe3O4,脉石以石英为主,有少量角闪石,绿泥石等,原矿品位在30%左右,由于原矿经破碎机破碎后,含有部分无用的废石,这部分废石进入磨矿系统后,要增加磨矿成本。因此,选矿厂在第二段中碎前进行了一次抛出废石作业,在第三段细碎后,对小粒度矿石进行第二次抛出废石作业,称为小粒度干选作业。  相似文献   

3.
郭晗曙 《现代矿业》2011,27(9):11-13
目前国内部分铁矿采场都有一定量的排岩,有的采场排岩当做废石处理,而该废石亦含有部分可选性较好的磁性铁矿物,对国内某铁矿采场的排岩进行了阶段干选、干选精矿磨选试验研究,结果表明在干选抛弃大量的干选尾矿后,获得的干选精矿经过磨矿弱磁选试验获得了质量较好的铁精矿。  相似文献   

4.
目前国内部分铁矿采场都有一定量的排岩,有的采场排岩当做废石处理,而该废石亦含有部分可选性较好的磁性铁矿物,对国内某铁矿采场的排岩进行了阶段干选、干选精矿磨选试验研究,结果表明在干选抛弃大量的干选尾矿后,获得的干选精矿经过磨矿弱磁选试验获得了质量较好的铁精矿。  相似文献   

5.
薛晨 《现代矿业》2023,(1):191-194
为高效开发利用淮北某铁矿资源,在矿石性质研究的基础上进行了选矿试验研究及选矿厂设计。选矿试验推荐采用阶段磨矿—弱磁选工艺流程,可得到铁品位65.79%、回收率93.55%的铁精矿;选矿厂设计采用两段一闭路破碎、湿式预选—两段磨矿、阶段磨选流程,在一段磨矿细度-0.074 mm55%,二段磨矿细度-0.074 mm90%的情况下,通过三段磁选作业,可获得铁品位65.00%、回收率93.55%的铁精矿,并对干选废石及尾砂进行综合利用,提高了选矿厂综合效益。  相似文献   

6.
一、磨矿细度、流程和特点美国目前有18座较大的铁矿选矿厂,其中磨矿细度在70%-43微米以上的有14座,我们称为细磨选厂。这些细磨选厂的磨矿细度和磨矿流程列于表1、2。表1可见,细度在80%-43微米以上的有11座,占铁矿选厂的61.1%,占细磨选厂的78.6%。二个最细的是恩派尔选厂92~93%-25微米和蒂尔登选厂85%-25微米。  相似文献   

7.
本文对某选厂的抛尾废石采用阶段磨矿,阶段选别工艺进行回收,最终可获得产率为1.21%、品位为60.05%、回收率为4.12%的铁精矿,以及产率为39.55%、品位为30.31%、回收率为68.00%的中矿.为选矿厂抛尾废石的利用,提供了一条可行的途径.  相似文献   

8.
甘肃白银矿区废石中铜的选矿回收试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
甘肃白银矿区在开采早期有计划地将铜品位为0.25%左右的废石进行了集中堆排,至目前堆排量高达2.53亿t,在经济与技术条件较成熟的今天,对该风化程度较高的含铜废石进行了铜的选矿回收研究。在磨矿细度为-0.074 mm占80%的情况下,采用1粗1扫3精、中矿顺序返回闭路流程处理该废石,可获得铜品位为15.74%、铜回收率为81.03%的铜精矿。  相似文献   

9.
采用"一段磨矿一段浮选镍铜反浮选分离"与"两段磨矿两段浮选"流程选别碳酸盐化硫化镍矿石的研究和实践表明,"两段磨矿两段浮选"流程的选别效果优于"一段磨矿一段浮选镍铜反浮选分离"流程的选别效果,而且浮选作业次数少,药剂制度简单易行.  相似文献   

10.
杨昌龙 《现代矿业》2013,29(10):110-111
对安徽省某铁矿石进行了工艺矿物学分析,结果表明,矿样中铁主要以磁铁矿形式存在,占总铁的79.02%。针对该矿样进行了分级—细粒预选—粗粒阶段磨选,阶段磨矿阶段选别,预选抛废—阶段磨矿阶段选别3种流程的对比试验,3个流程所得铁精矿指标相近,预选抛废—阶段磨矿阶段选别流程可以获得硫品位较高的浮选给矿并提前抛除粒度较粗的合格尾矿。  相似文献   

11.
为确定从鞍钢集团某赤铁矿尾矿中回收铁的合理选别工艺,对其经1粗1精两段螺旋溜槽重选—永磁扫选流程获得的螺精和永磁精分别进行了混合后磨矿选别与分别磨矿分别选别流程对比试验。结果表明:与混合磨矿选别工艺相比,螺精和永磁精分开磨矿分开选别工艺使磨矿更有针对性,而且可在后续的选别作业中省去强磁选作业,在铁矿物解离度均为80%时,分开磨矿的弱磁选通过量由总尾矿量的13.23%降低到9.09%,减少了30%,最终精矿铁品位由63.20%提高到64.74%,提高了1.54个百分点,即螺精和永磁精分别磨矿分别选别工艺优于混合后磨矿选别工艺。  相似文献   

12.
碳酸盐化硫化镍矿石浮选工艺研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
采用“一段磨矿一段浮选镍铜反浮选分离”与“两段磨矿两段浮选”流程选别碳酸盐化硫化镍矿石的研究和实践表明.“两段磨矿两段浮选”流程的选别效果优于“一段磨矿一段浮选镍铜反浮选分离”流程的选别效果.而且浮选作业次数少.药剂制度简单易行.  相似文献   

13.
某镜铁矿选矿厂原采用连续磨矿—单一强磁选流程,选别指标不理想,为此对其进行了阶段磨矿、强磁—反浮选流程试验研究,取得了精矿铁品位49.78%、回收率76.68%的良好选别指标。试验结果表明,磨矿粒度是影响选别指标的主要原因,阳离子反浮选对提高铁精矿品位和回收率有利。  相似文献   

14.
铁矿石在磨矿之前,用磁选法预先进行分选,可以剔除废石,提高入选的铁品位,减少磨矿量,降低能耗,是选厂挖潜、增产增收的有效方法。我国已有不少的铁矿选厂,如金岭、程潮、板石沟、大石河、水厂、綦村、玉石洼、符山、梅山、小吴营、午汲等,都应用了这项技术,获得了显著的经济效益。漓渚、金山店等选厂用这项  相似文献   

15.
某镜铁矿选矿厂原采用连续磨矿—单一强磁选流程,选别指标不理想,为此对其进行了阶段磨矿、强磁—反浮选流程试验研究,取得了精矿铁品位49.78%、回收率76.68%的良好选别指标。试验结果表明,磨矿粒度是影响选别指标的主要原因,阳离子反浮选对提高铁精矿品位和回收率有利。  相似文献   

16.
<正> 东川铜矿由于氧化程度深,原生矿泥多,对浮选带来不良影响。为了消除这种影响,用两个矿样研究了浮选方案。Ⅰ号矿样采用+3毫米矿砂入磨矿,-3毫米矿泥进入分级作业的阶段磨选泥砂混选流程。Ⅱ号矿样采用脱除-0.074(或-0.04)毫米矿泥的阶段磨矿集中浮选流程(粗选添加调整  相似文献   

17.
张敏 《矿冶工程》2017,37(1):57-59
采用3种流程方案(一段磨矿一段选别工艺流程、阶段磨矿阶段选别工艺流程和粗粒抛尾-一段磨矿一段选别工艺流程)对某全铁品位14.34%的铁矿进行选别。试验结果表明, 采用粗粒抛尾-一段磨矿一段选别-浮选脱硫工艺, 可以获得含铁62.85%、钒1.21%、铁回收率48.45%、钒回收率72.32%的优质铁精矿。该流程具有工艺合理、流程简单、生产成本低等优点, 是处理该铁矿较为合理的选矿工艺流程。  相似文献   

18.
广东某磁铁矿石铁品位40.15%,主要有用矿物为磁铁矿,主要呈细粒浸染状嵌布,脉石矿物以含铁硅酸盐矿物为主。为开发利用该铁矿资源,进行选矿试验。结果表明,原矿经粗粒(-0.20 mm)预选抛尾—一段磨矿(-0.074 mm 50.50%)—1粗1精弱磁选—二段磨矿(-0.055mm 100.00%)—弱磁选选别,可获得产率50.00%、铁品位65.39%、回收率81.83%的综合铁精矿,并可提前抛除产率22.20%、含铁12.61%的废石,指标较好,可为最终选别流程的确定提供技术依据。  相似文献   

19.
通过石人沟铁矿磁滑轮干选废石再选的试验研究,第一步小型磁滑轮可获得产率26.17%、品位为28%的铁矿石;第二步经磨矿-磁选,当磨矿细度达86%-200目时,在磁场强度96kA/m条件下,经二次磁选可获得产率9.35%、品位为66.38%的铁精矿。根据目前市场行情,可获较为可观的经济效益。  相似文献   

20.
我国钨矿选矿预选作业中,目前大部分采用人工手选丢弃大量废石。这种办法要耗用大量的劳动力,工人劳动强度很大,同时由于钨矿出窿原矿品位逐年下降,贫化率逐年增高,因此选矿预选作业尽快采用机械设备代替繁重人工手选丢废石,有着重要意  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号