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炭素阳极和氧化铝一样,作为铝电解工业生产的基本原材料之一。降低炭耗也是降低电解铝生产成本的主要途径之一。当电流效率为94%理论计算炭耗为354 kg/t-Al,而实际生产中,预焙槽的实际炭耗量远大于理论炭耗量,两者之间的差值约在100 kg/t-Al左右。减少空气氧化烧损和阳极掉渣,提高阳极质量和操作水平,设置恰如其分的换极周期,合适的电流密度,采用低温、低效应系数、低过热度电解工艺,可以有效降低炭素阳极消耗。 相似文献
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阳极炭块倒角降低阳极毛耗的实践 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对阳极炭块实施上下倒角,可有效降低吨铝阳极毛耗。下倒角还可改善阳极底部直角掉粒掉渣,减少槽内炭渣量,促进电解槽稳定运行,经济效益显著。 相似文献
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介绍了中铝青海分公司第一电解厂160kA电解槽扩容改造实践,详细叙述了改造方案、实施过程和效果。 相似文献
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介绍了中铝青海分公司第一电解厂160kA电解槽扩容改造实践,详细叙述了改造方案、实施过程和效果。 相似文献
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在电解铝生阳极焙烧烟气治理中,电捕焦油器净化法不能去除烟气中的氟化物。通过采用电捕焦油器法联合干法净化方法,烟气中的污染物可达标排放。 相似文献
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通过工业试验初步开展了500 kA铝电解槽低电压运行技术研究,提出了降低平均电压的技术措施和电解槽稳定运行的保障措施。结果表明:合理降低分子比,增加MgF2含量,控制Al2O3浓度约2%,保持电解质水平20 cm以上、保温料厚度25 cm以上等条件,能够使电解质压降降低、阳极效应减少以及电解槽热平衡能力提升,有利于电解槽低电压运行。 相似文献
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总结了青海铝200 kA预焙槽降低阳极效应系数工作,提出采用智能模糊控制技术是有效降低阳极效应系数的保证,同时分析了突发阳极效应发生的原因,指出保持合适工艺技术条件是降低阳极效应系数重要前提,铝电解生产采用智能模糊控制技术匹配合理的工艺技术条件,200 kA预焙铝电解槽阳极效应系数控制到0.08以下是可以实现的. 相似文献
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以国内三厂最具代表性的大高炉生产为对象,以高炉的碳平衡为主线索,将高炉碳耗作了系统的结构剖析。由此得出明确的建议,降低高炉碳耗的有效途径为高炉从风口尽可能引入高氢燃料以代替燃烧焦炭,高炉的高富氧及低品位高渣比都将增加更多的碳耗,不符合绿色制造的大方向。 相似文献
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介绍了某电解铝厂120 kA系列铝电解槽在不改变阳极极结构的情况下,通过优化技术条件,提高电流效率;通过提高阳极质量管理,合理安排阳极消耗,加强阳极防氧化工作,延长了换极周期。通过一系列生产实践,探索出一套阳极使用管理办法及与之匹配的工艺技术条件,达到提高电流效率、降低阳极毛耗和电耗的双重效果。 相似文献
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某铝业公司通过强化系列电流、优化电解质成份、调整工艺技术条件、提高换极质量等实践,有效降低了电解槽的工作电压。 相似文献
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400 kA大型预焙铝电解阳极用量大,阳极消耗直接影响企业经济效益。本文通过分析找差距,提出改进措施,降低了炭素阳极消耗量,取得显著成效。 相似文献
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阳极母线提升框架是预焙阳极铝电解槽提升母线必不可少的专用设备。介绍了目前阳极母线提升框架的发展现状和存在的问题。重点论述了500 kA铝电解槽用阳极母线提升框架的大梁和夹具等关键部件,通过应用Solidworks Simulation有限元分析软件,对大梁分工况进行优化设计;并对夹具的夹紧阳极导杆的弹簧和贴紧阳极母线的弹簧的预紧力进行设计计算。 相似文献
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保持低电压生产是电解槽实现节能的主要途径之一,本文结合350kA电解槽系列低电压运行的生产实践,对大型预焙电解槽低电压运行的技术务件控制和工艺管理措施进行探讨。 相似文献