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我厂2号高炉(185m)于1989年2月3日休风。原计划休风15天,由于焦炭供应紧张,被迫超计划休风19天,定于3月8日复风开炉。当时炉腰、炉腹表面温度已接近环境温度(约20℃)。各风口区部分焦炭已燃烧成灰。铁口平面上有300~600mm 的渣铁冷凝层。炉顶料面比休风时下降500mm。依据《炼铁》1988年第6期报道的“爆 相似文献
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合钢炼铁厂3号高炉(300m~3)于1983年8月12日投产,至1988年8月共生产合格生铁67.1万吨,但从1985年以来风口烧损较多,1985~1988(至7月底)年,各年风口烧拟分别为168,243,230和171个。1986年以来,为减少风口烧损虽棚啦地采取了一些措施,但收效甚微。从1988年7月27日始采用斜风口,对减少风口烧损效果较理想。现对风口烧损原因进行简析并将使用斜风口情况作一简介。一、风口烧损原因简析1.铁水强热流对风口外壁的袭击3号高炉风口烧损,绝大部分在风口前(?)面的下沿,呈熔洞状,在熔洞处附有金属铁,属于熔损。该高炉风口的重烧率大,某一风口在一天内可连续烧坏3~4次。这说明在该风口下部位置产生局部堆积,或该处料柱的滤透性很差,造成液态渣铁在该处料柱中渗穿速度非常缓慢,促使铁水在风口下部积聚,随着积聚量的增加而达到风口下沿,于是铁水强热流对风口的袭击就随之产生。 相似文献
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多元共渗铜基风口于1988年12月20日首先在鞍钢6号高炉上试验。经多次改进和完善,试验风口寿命最长的为217天,最短的为34天,平均寿命92天,为一般风口寿命的1.8倍。多元共渗就是在金属表面上进行扩散化学热处理。用这种工艺处理的高炉风口,在 相似文献
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蒂森克虏伯公司高炉的喷煤操作 总被引:1,自引:0,他引:1
在高炉炼铁工艺中,喷吹煤粉是普遍采用的措施.氧-煤喷吹技术在前面已经介绍过.对气相输煤条件进行改进后,在煤枪的前端便可依靠煤粉的自燃烧直接进行氧化反应.蒂森克虏伯钢铁公司的所有高炉已全部采用了这种工艺,在保证高炉高利用系数的条件下,达到了焦比300kg/t、煤比175kg/t的水平.为促进氧化反应,煤粉在进入风口之前进行了预热,2000年Schwelgern公司1号高炉第20~40号风口的煤粉喷吹采用了这种煤粉预热技术,其余的20个风口的煤粉喷吹于2004年底也采用了该技术. 相似文献
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目前,全国钢铁工业正在大跃进,大量的中小型高炉将遍布全国各地,因而对小高炉(指我国现发展之70-80立方米左右的高炉)的研究是十分必要,本文就炉缸直径小于3米的小高炉来讨论其氧化带及氧化带的分布;并根据实际统计资料讨论其风口数目、鼓风风速、风口凸出及风口形状等特点。一、小高炉的氧化带近年来,大高炉上进行的氧化带的研究〔1〕,证实了焦炭的燃烧是在剧烈的气流运动下进行的,且形成一定的空间——焦炭循环区,并有典型的煤气曲线(图1)。小高炉则不尽然这样,它有自己的特点。 相似文献
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利用风口焦炭取样设备在4号高炉(有效容积为2100m^3)进行了风口焦炭取样。首钢焦炭种类多,焦炭质量相对较差,焦炭在炉内劣化严重。分析认为:焦炭质量改进能够减弱风口焦炭劣化、增加风口回旋区长度。对风口焦炭样成分的分析表明,随着焦炭中碱金属含量的降低,风口焦炭劣化度呈减小趋势。 相似文献
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本钢二铁厂3号高炉(1070 m~3)有16个风口、2个渣口、1个铁口。1996年7月12日,计划封炉8天,换装料大钟并进行炉喉喷补。7月20日复风后,由于种种原因,导致炉缸冻结,高炉恢复时间长达12天,损失巨大。 相似文献
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1988年笔者曾在江苏溧阳钢铁厂(13m~3小高炉),用斜风口解决炉顶温度偏高的问题,取得了明显效果。当时炉顶温度高,引起炉顶煤气上升管呈红热状态,虽然采取抑制边缘的装料制度,但顶温下降的幅度并不理想的情况下,而使用斜风口的。合肥钢铁厂300m~3高炉,自1985年以来,风口一直处在严重灼损状态,月最高灼损量57只,于1988年7月份逐步使用斜风口 相似文献
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天津铁厂1987年9月试喷煤粉,1988年元月份在2号高炉投入正常运行。煤粉比风口前焦炭温度低得多,1kg煤粉加热到1500℃需要吸收1884kJ热量,分解1kg煤粉又需吸收1009kJ热量,所以喷煤后理论燃烧温度下降。伴随喷煤量增加,这种现象愈为突出。这样不仅影响喷煤效果,甚至可 相似文献
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1 引言 2001年12月31日,因马钢2500 m~3高炉4号热风炉助燃空气支管波纹管断裂,造成高炉紧急休风,引起风口灌渣。休风约8 h处理灌渣的风口,复风后炉况失常,历时7天,炉况才恢复正常。在这次炉况失常中,共损失产量约2万t,多加焦炭约3800 t。本文 相似文献
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1 概况 太钢2号高炉有效容积为296 m~3,设有1个铁口,2个渣口,12个风口。2001年6月4日,2号高炉的6号风口上部烧坏。6日,1号风口下部烧坏。8日,11号、9号风口分别烧坏。9日,5号风口烧坏。6天时间一共烧坏了5个风口,且烧坏的部位多为下部。风口烧 相似文献
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重钢5号高炉(1200m~3)设有18个贯流式螺旋风口,于1989年4月19日投产。1991年风口寿命为一年,每个风口年产铁量达2.49万t,仅次于首钢。1992年上半年共更换风口6个,平均寿命达538天。为适应5号高炉低冶炼强度操作,贯流 相似文献
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为了研究焦炭在风口区域的劣化过程,获取高炉风口区及风口区边缘焦炭样品,利用显微分光光度计和扫描电镜对焦炭与氧化性气体、炉渣和铁水的反应界面形貌与生成物进行了检测,分析了焦炭在风口区的冶金行为。研究结果表明,氧化性气体会以消耗碳元素方式侵蚀焦炭基质,炉渣则会进入焦炭气孔和裂纹中,通过反应、冲蚀和挤压气孔壁的方式瓦解焦炭。铁水主要通过渗碳作用侵蚀焦炭,残留的灰分会覆盖气孔壁表面,阻碍化学反应进行。风口区的焦炭已经高度石墨化,呈现大量片状石墨结构,微观结构的改变导致焦炭强度降低,最终瓦解粉化。焦炭内部的灰分、炉渣颗粒会与炉渣融合,形成终渣。 相似文献
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现有高炉在大修时采用先进技术进行改造,是改善高炉生产的主要方向之一。苏联克里沃罗格钢铁公司8号高炉(容积2700m~3)于1967年10月23日投产,有风口20个,铁口和渣口各2个并分别布置在2个出铁场上铁水用140t铁水罐运出,炉渣则用炉前冲渣装置处理,并考虑有16.5m~3的渣罐作备用。 8号高炉于1974年曾进行过改造,当时将风口增加到24个,并设置第三个铁口,布置在一侧的出铁场上。根据同类高炉的实践经验,本次大修时采用了以下新技术: 1.增加风口数目将风口数目增加到28个,且风口沿炉缸周围呈不均匀布置,即在铁口区风口间距为 相似文献