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介绍了金川集团股份有限公司硫酸三系统技术改造情况。硫酸三系统原采用一洗塔—二洗塔—冷却塔—铅间冷器—2级电除雾器稀酸洗净化、ⅢⅠ-ⅣⅡ"3+1"二转二吸工艺流程,改造后的硫酸系统净化工序采用湍冲洗涤塔—一洗塔—二洗塔—冷却塔—2级电除雾器流程。改造中增设1台湍冲洗涤塔、1台一吸塔和1套尾气脱硫系统并更换了SO2风机。改造后硫酸三系统运行稳定,烟气处理量由1.25×105m3/h增加到2.0×105m3/h,硫酸产能由320 kt/a增加到480 kt/a,实际运行总转化率大于99.3%,吸收率大于99.9%。 相似文献
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我厂系冶炼烟气热浓酸洗制酸流程。硫化铜精矿采用半硫酸化沸腾焙烧,炉气经过两级旋风除尘器与电收尘器后,进入净化塔用热浓酸洗,再经泡沫塔和湍动塔净化后,进旋流式聚四氟乙烯丝网除雾器。净化后的炉气经二氧化硫鼓风机到转化工序、吸收工序。 相似文献
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浙江龙游飞雁化工有限公司 4 0kt/a硫酸系统净化工序采用“文—泡—间—电”工艺流程。文丘里洗涤器 (内喷 )喷头、收缩管和扩大管均采用铅锑合金材质。泡沫塔采用钢壳衬铅、斜管沉降器采用钢壳内衬硫化橡胶。在电除尘器至文丘里洗涤器的管路上 ,设有一波纹补偿器。硫酸系统投运以来 ,由于多种原因造成文丘里洗涤器变形损坏 ,泡沫塔衬铅开裂脱落 ,以及斜管沉降器内衬硫化橡胶鼓泡、腐蚀泄漏 ,影响了硫酸系统的正常运行。为了解决上述腐蚀泄漏问题 ,对净化工序的一些设备进行了改造。泡沫塔、斜管沉降器均采用改性聚乙烯衬里。斜管沉降器… 相似文献
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硫酸净化上用硬聚氯乙烯制作的泡沫塔或湍动塔常规设计为多节结构,即一个塔板为一节,每一节之间用法兰联接,塔板放于节间。其缺点是:无论施工怎样保证质量,时间一长,塑料老化变形,水会顺法兰渗漏到外面;净化平台长期滴水,影响环境,或出现腐蚀现象。在1980年年底,我们把泡沫塔设计为整体结构(见图)。 相似文献
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新型湍冲洗涤塔的设计与应用 总被引:1,自引:1,他引:0
介绍了新型湍冲洗涤塔结构和设计特点。该塔集动力波洗涤器、洗涤塔、循环槽和沉降槽4台设备功能于一体,具有占地面积小、操作简单、运行可靠、净化效率高等优点。在金川集团6套硫酸装置中的应用表明,采用该新型湍冲洗涤塔后净化工序各项指标良好,出塔气温在65℃以下,塔压力降在1.2 kPa左右,进干燥塔气体的尘含量小于2 mg/m~3。 相似文献
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四川绵阳地区马角磷肥厂以硫铁矿为原料,采用文—湍—文水洗净化流程,硫酸年产量为1.5万吨,污水年处理量约为23万米~3。污水处理系统采用南化公司设计院为安徽省宣城硫酸厂设计的110工程图纸,污水处理流程如下图所示。这套污水处理系统由四部份组成:石灰乳制备,絮凝剂制备,污水中和、絮凝、沉淀,污泥脱水。污水处理系统占地640米~2,总投资近12万元,设备除真空泵、真空转鼓 相似文献
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江西朝阳磷矿年产20kt 硫酸装置由贵州省化工设计院承担设计,采用该院开发的硫酸生产水洗封闭净化新工艺。工程于1988年3月开工建设,1990年4月全部竣工,设计概算为588.46万元,实际耗资未突破设计概算。这套硫酸装置设计包括原料、焙烧、净化、干吸、转化,成品等工段,污水处理站,全车间的公用工程系统及辅助生产设施等;硫酸工艺采用沸腾焙烧,冲—泡—文水洗封闭净化,一转一吸+尾气石灰乳中和处理;净化工段的酸性污水采用单独投加石灰一次中和处理,竖流式沉降分 相似文献
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硫酸尾气是宣钢焦化厂造成大气污染源之一,尾气中主要有害物质为SO2,尾气的排放对周围环境造成了污染,威胁着岗位操作人员及所在地居民的身体健康。本文介绍了湍冲式氨法脱硫尾气吸收净化工艺、吸收原理、工艺技术特点等,该工艺简单实用,操作维护方便有效,使硫酸系统产生的废气最终达到国家排放标准。 相似文献
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主要介绍金川集团有限公司新建700 kt/a硫酸系统的主要设备选择及特点.关键设备和材料如SO2风机、湍冲洗涤塔循环泵、中间吸收塔酸泵、板式酸冷却器和催化剂采用国外产品,其余全部采用国产设备.其中SO2风机、浓硫酸立式泵、湍冲洗涤塔、气体冷却塔、干吸塔及转化器等均为目前国内最大的硫酸设备. 相似文献
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我厂硫酸车间两个生产系统,原来都是用文—湍—文水洗净化流程,污水量约120米~3/时,与全厂其它车间生产下水混和后共同排入长江。为保护江水不受污染,我们规划首先将净化流程改为文—文—间冷器—电除雾器,以减少污水量,然后再使污水循环, 相似文献