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相似文献
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1.
张强  李洪波  陈刚  张杰  张鹏武  王武洲 《钢铁》2023,58(2):90-95
针对某钢厂冷轧工序电镀锌等钢种表现出的中间浪板形缺陷,通过长期的跟踪对比分析,认为电镀锌钢种冷轧中间浪缺陷与热连轧生产线的热轧带钢板廓凸度有关。为明确热轧带钢凸度与冷轧中间浪之间的对应关系,统计分析了热轧带钢凸度情况,表现出冷轧中间浪问题的热轧带钢凸度值C40均为50μm以上,而且现场实际生产的热轧带钢C40大于50μm的比例达到了44.07%,因此提出热轧带钢C40过大是产生冷轧中间浪的一个主要原因;分析了热轧凸度仪数据处理计算过程对实测凸度值的影响规律,并将凸度仪的在线测量值与人工离线测量值进行对比,发现离线测量凸度均大于在线测量凸度,偏差平均值为10μm左右,因此提出热轧现场凸度仪因数据处理过程中存在的误差,导致实际生产的带钢凸度较测量值偏大是产生冷轧中间浪的另一个主要原因。针对热轧产品凸度过大,综合生产稳定性、改进过渡性原则,提出了将原凸度目标50μm设定为30μm的“小凸度”控制策略,并投入工业生产实践,热轧带钢凸度得到有效控制。分别连续统计实施“小凸度”轧制策略前后各5个月的实际生产数据,发现电镀锌钢种因存在...  相似文献   

2.
乔秉诚 《山西冶金》2012,35(5):22-24
以太钢热连轧厂的硅钢为研究对象,利用凸度仪测量热轧带钢出口凸度值,采用矩阵和失效模式的分析方法了解影响带钢凸度变化的主次因素。研究结果表明:通过有效控制轧制过程中的加热温度、时间及采用合理的辊型,硅钢凸度精度提高了4.34%左右。  相似文献   

3.
介绍了一种基于激光三角原理的钢板凸度检测系统,实现钢板的点测厚及凸度的准确计算,不仅提高了测量精度,而且达到了环保的效果.系统采用上下表面双激光三角差动测量结构,减小了振动等干扰对测量结果的影响,使系统可以在恶劣环境条件下工作;采用特殊结构设计的传感器,不仅可以提高测量精度,而且可以根据不同的钢板表面进行自动调节,适用范围广,使用方便,大大提高了生产效率.实际用于钢板凸度离线测量的实验表明,该系统的测量精度可以达到3μm,完全可以实现高精度测量.  相似文献   

4.
郭薇  王凤琴  孙猛  朱启建  李彬  李金宝 《钢铁》2014,49(1):62-65
 针对1580mm热连轧生产线薄规格带钢凸度控制精度不高的问题,通过对引进的板形控制模型原理解析及板形生产数据的跟踪,发现了该模型存在明显的目标凸度重置问题,从而影响了该产线的凸度控制精度。经过对大量板形工艺数据的对比分析,发现在板形设定计算过程中,由于平坦区因子、热膨胀等关键参数的设计不合理,导致了模型对前3组机架的凸度调节能力出现了误判,造成了目标凸度重置问题的发生。通过在线实施优化平坦度死区因子和热膨胀计算乘子等改善凸度控制精度的措施,基本解决了该产线的目标凸度重置问题,提高了1580mm生产线轧制带钢的凸度控制精度。  相似文献   

5.
试验研究了单机架双卷取四辊可逆热轧机生产5182铝合金时,产生"中凸度超标+中间波浪"缺陷的原因。结果表明:工作辊原始凸度太小、道次压下量不合理、乳液喷淋压力太小是导致产生该缺陷的主要原因。通过增大工作辊原始凸度、优化道次压下量、提高乳液喷淋压力可以消除此缺陷。  相似文献   

6.
为更好地发挥CVC工作辊凸度调控能力,保证带钢板形质量,现场跟踪测试某CSP热轧生产线CVC工作辊实际窜辊情况,发现不同机架CVC工作辊辊形在使用过程中表现出窜辊形式的多样性,并反映出凸度控制能力不合适等问题.在对热轧不同机架的板形控制特点、热轧工作辊磨损对凸度调控能力的影响、CSP各机架不同的弯辊调控功效以及CSP大压下率的特点进行分析研究的基础上,提出了CSP热轧F1~F7机架从强到弱的CVC凸度控制能力选择原则,并相应给出了正态分布、抛物线分布、均匀往复窜辊三种不同的窜辊策略.  相似文献   

7.
阐述了天铁热轧1 750 mm热轧带钢表面缺陷形成的原因分析及改进过程.针对实际生产过程中出现的带钢辊印、结疤、轧烂、塔形、板型不佳等问题的原因进行了分析和探讨,通过优化和改进轧制温度、轧机负荷分配率、辊缝形状等措施后,保障了生产的稳定性,提高了产品精度及质量,创造了可观的经济效益.  相似文献   

8.
应用有限元分析软件LS—DYNA.采用弹塑性有限元法对四辊热轧轧件的轧制过程进行了模拟,并分析了轧后板形情况。计算模型耦合了支撑辊与工作辊之间受力、工作辊与轧件之间受力及其三者之间的变形问题,使计算结果更精确可靠。通过模拟总结出了轧后轧件凸度的变化特点,得出了窜辊对轧后轧件凸度的影响;通过对工作辊变形的分析,得出了工作辊变形对轧件凸度的影响。该仿真模拟过程对于实际生产具有指导意义。  相似文献   

9.
通过对唐钢轧钢工序能力、负偏差轧制动力学性能的影响及与相关因素工同作用时对力学性能的影响进行分析,指出唐钢热轧20MnSi螺纹钢筋内径负偏差轧制的可行性及有关条件。  相似文献   

10.
分析了SAPH系列热轧酸洗板表面氧化铁皮的形成机理,提出了化学成分、热轧工艺、卷取温度改进方案。优化了热轧酸洗板表面氧化铁皮的形成结构,稳定了酸洗温度及时间,提高了产品表面质量,解决了热轧酸洗板表面发黑的问题。  相似文献   

11.
12.
赵新刚 《江苏冶金》2006,34(3):50-51
通过对热轧带钢板形问题产生的原因进行分析,制定了有针对性的改进措施,使热轧带钢板形质量得到明显提高。  相似文献   

13.
本文就螺纹钢实行负偏差轧制在工艺上作了探讨。生产中按负偏差轧制,产品的重量负偏差率为2-3%,负偏差轧制率达90%,产品质量符合标准要求,在横列式轧机上,螺纹钢实行负偏差轧制完全可行。  相似文献   

14.
采用显微电镜、扫描电镜对高氮不锈钢热轧后钢板开裂处的金相组织进行了观察,分析了钢板热轧开裂的原因,并对轧制工艺参数进行了优化。结果表明:钢中较多的σ析出相是钢板热轧开裂的主要原因,提高终轧温度后显著降低了钢板的轧制开裂倾向。  相似文献   

15.
李军  杨家勇  王莉萍 《河南冶金》2005,13(3):39-40,42
对信钢轧钢Φ370mm二辊立轧机发生轧辊隔槽断裂的原因进行了分析,并提出了相应的改进措施。  相似文献   

16.
17.
众所周知,热轧带钢的相对板形在经冷轧机轧制后并不会明显改变。而且,由于带钢在随后的冷轧道次中变薄,带钢板形的任何不规则,如带钢两侧边缘增厚或带楔形状态的单侧边缘增厚,会造成局部板形变坏。通过模拟热轧带钢轧机精轧机架中工作辊的热条件,得出了一个结论,即轧辊冷却的特定模式和带钢偏离轧机中心线是热轧带钢板形不规则的根本原因。实验数据证明了这一发现。  相似文献   

18.
焦忠强  甄晚青 《山西冶金》2010,33(2):51-52,79
针对产生热轧钢筋剪切缺陷的原因进行了剪切过程和生产工艺分析,得出终轧温度过高、冷却强度不足及不均匀是其重要影响因素。并提出改进措施,总结措施实施后取得的良好效果。  相似文献   

19.
提出了一种钢筋混凝土用热轧带肋钢筋重量偏差的实用检验方法。实践证明它具有足够准确性 ,并且简便易行  相似文献   

20.
通过模拟热轧带钢轧机精轧机架工作辊的热条件,可以看出轧辊冷却模式和与轧机中心线的偏差会造成热轧带钢板形不规则。本文评述了证明这些发现的实验数据。  相似文献   

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