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鞍钢多年来一直使用自熔性热烧结矿,强度低,粉末多,满足不了高炉冶炼的需要。近几年为了配合高炉冶炼,多次寻找改善炉料结构的途径。理论研究和冶炼试验表明,使用高碱度2.0的烧结矿和低碱度0.9的烧结矿比自熔性烧结矿强度好,粉末少,低温还原性能有所改善,焦比降低7kg 左右。高碱度烧结矿搭配低碱度烧结矿调节终渣碱度仍然是一种合理的炉料结构。 相似文献
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我厂拥有两台115米~2机上冷却带式烧结机,生产的烧结矿供炼铁厂2~#高炉使用。八二年以来,改为生产高碱度烧结矿。高炉采用高碱度烧结矿配加富块矿的炉料结构,获得了明显的冶炼效果。 相似文献
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通过在55m~3高炉上对包钢生产高炉实用的各种炉料组成进行冶炼对比试验和对炉内软熔带以上气-固相的系统取样,研究了包头白云鄂博铁矿易于结瘤的原因和防止结瘤的措施。冶炼试验以包头原矿和各种人造富矿为主,以不含钾、钠、氟的太钢烧结矿作对比。文中叙述了各种配料的冶炼特性和指标。文中重点从钾、钠、氟的循环富集、矿石的软熔特性和初渣性质、矿石的粉化与料柱透气性、温度场及软熔带分布、炉渣排碱能力与结瘤的关系等方面分析了包头矿易于结瘤的原因,并初步找到了从原料到操作防止结瘤的有效措施。文章认为由于包头矿含氟、钾、钠的特殊性,构成了冶炼的艰巨性,因此冶炼包头矿必须对原料质量、冶炼操作制度提出更严格的要求。在55m~3高炉试验的同时,包钢生产高炉(1513m~3、1800m~3)也取得大致相同的经验和较好的指标,炉瘤得到有效的控制。文中指出降低矿石中钾、钠、氟含量,稳定入炉原料成分和组成,减少入炉粉末,采用高氧化镁高碱度烧结矿(在烧结矿碱性物中适当提高MgO含量),改善球团矿的质量,严洛掌握炉况调剂技术控制炉况稳定,坚持酸渣操作保证炉渣排碱,采用炉外脱硫改善生铁质量,控制适当的边沿气流,和调整冷却强度等等,都是防止结瘤的有效措施。 相似文献
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包钢烧结矿经过多年探索,取得了适宜碱度的数据,本文从历史和冶炼实践,探讨了碱度,氟和SiO_2水平及高炉冶炼的关系。 相似文献
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本文论述了柳钢通过高低碱度烧结矿试验研究和生产实践,表明柳钢在没有酸性球团矿的情况下,高碱度烧结矿 低碱度烧结矿 少量天然块矿是一种较理想的高炉炉料结构。 相似文献
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为探索钒钛型高碱度烧结矿、高配比的冶炼效果,1990年5月以来,我厂2~#、4~#高炉进行了烧结矿配比大于70%的冶炼试验。 相似文献
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以不同碱度的烧结矿及烧结矿与块矿的混合矿为研究对象,利用荷重软化熔滴装置,考察了烧结矿碱度对综合炉料软熔性能及不同炉料间交互作用的影响。研究发现:随着烧结矿碱度增加,炉料结构中块矿的质量配加比例提高,炉料间的交互作用增强,主要表现为综合炉料软化开始温度及熔融开始温度降低,混合炉料的透气性得到改善。炉料结构的变化使矿物间的交互反应随着烧结矿碱度的提高而增强,进而导致液相成分发生改变,降低了初渣物相熔点,而烧结矿碱度过高时会恶化料柱的透气性。同时通过扫描电子显微镜?能量色散谱仪(SEM?EDS)及X射线衍射(XRD)精修表征整个还原过程烧结矿物相变化,渣相中主要物相为浮氏体和硅酸钙,随着烧结矿碱度增加,在不同断点2CaO·SiO2的含量呈现降低趋势,表明烧结矿还原过程生成的高熔点物相随之降低,综合炉料的液相生成温度随之降低,炉料间交互作用增强。因此,适当提高烧结矿碱度,提高块矿入炉的质量配比,利于高炉的强化冶炼。 相似文献
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五十年代以来,自熔性烧结矿的生产和使用,使高炉冶炼过程和技术经济指标发生了一次革命性的变化.但在长期的生产实践中,认识到自熔性烧结矿的冶炼性能,并非十分完善.在它的成矿过程中,生成相当数量的正硅酸钙(2CaO·SiO_2)和硅酸盐玻璃质.在温度剧变时,强度变差,粉末增多,恶化了高炉料柱透气性.另外对于使用部分烧结矿的高炉,自熔性烧结矿还不能使高炉摆脱兼作石灰石焙烧的沉重负担,仍然需加大量的生熔剂.为了改善烧结矿的冶炼性能和减少或取消生熔剂直接入炉,我厂在六十年代初着手进行低品位高硅矿的超高碱度烧结矿的试验和冶炼,使高炉技术经济指标得到了显著的改善. 相似文献