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混匀矿中返矿的比率约为25%~50%。如此大比例的返矿会对烧结过程和烧结矿质量产生很大影响。研究旨在揭示返矿量和焦粉量变化的影响。研究采用了因子设计方法,研究表明返矿的产生主要取决于烧结混合料中的固体燃料和返矿比例,增加混合料中的返矿配入量会减少烧结过程中的返矿发生量。烧结过程效率随着混合料中返矿比例的增加而提高(最适宜的混合碱度为1.6)。研究表明,要确保返矿平衡率在90%~110%的范围内,混合料中返矿配比最高不能超过35%,最小不能<25%。 相似文献
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热返矿加水与不加水的对比试验本溪钢铁公司二铁厂程路明1前言本钢二铁厂现有5台75m2烧结机,采用热返矿中部打水,预先润湿工艺,见图1。所谓中部打水,即在烧结混合料进入一次混合机前预先对其热返矿加少量水润湿。这一工艺对提高一次混合效果,强化造球起到了一... 相似文献
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石家庄钢铁股份有限公司炼铁厂为改善烧结矿质量,通过优化配矿、提高料层以及烧结矿二元碱度等措施,使烧结矿转鼓强度从69.80%提高到74.15%,取得了显著的效果。 相似文献
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博宏小河公司烧结返矿率一直居高不下,造成烧结生产成本增加。为此,分析了影响其90m2烧结机返矿率的因素,从优化配料、强化制粒和造球、合理调整七辊布料器的角度、合理提高料层厚度、适当提高点火温度、对烧结机本体设备进行堵漏风等方面着手,通过两年的生产实践,使烧结返矿率从2011年的20.08%降到了2013年的13%。 相似文献
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