共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
А.А.Фернышев 《硫酸工业》1967,(2)
对于使用炼锌废气生产硫酸,其尾气的处理,本厂进行了锌酸法的试验。 硫酸车间的含0.28—0.30%SO_2的尾气先送入内装80×80陶瓷环的吸收塔,该塔接在浓硫酸吸收塔后面,在吸收塔中通过淋洒装置将料浆威尔兹氧化物[总锌量约69.5%(氧化锌约66%,硫酸锌约1%),铅约5.5%和少量鉄、铜、砷等]喷入,其固液比为8:1。料浆在循环过程中被吸收SO_2后生成的Zn(HSO_3)_2所饱和。部分料浆直接从系统排出更换新鲜的。经过吸收后的尾气中的SO_2含量为0.017—0.02%,相当于吸收率为92—93.3%。 相似文献
4.
中国60年代后发展起来的40kt/a以下的小硫酸,至今仍有不少在运行。这种规模的装置在设计时考虑到规模、投资和经济效益的综合关系,一般都是简易上马,很少有自控装置,余热也没有很好利用。这类工厂由于设备运行时间长,设备老化,操作带变窄,加上没有自控装置... 相似文献
5.
6.
7.
8.
《河南化工》2015,(11)
国家环保部颁发的《石油炼制工业污染物排放标准》(GB 31570-2015)于2015年7月1日正式实施,相对原执行标准,新标准要求硫黄回收装置尾气中SO2排放浓度在一般地区下降近60%,重点地区下降近90%,彰显了国家对环境保护的重视,也对硫黄回收装置提出了更高的运行要求及挑战。本文针对影响硫黄回收装置尾气SO2排放的因素进行了分析,着重对提高装置系统硫回收率、液硫池含硫废气处理、脱硫醇装置氧化尾气治理等方面提出改进措施。相关措施实施后,硫黄回收装置尾气中SO2的排放浓度将低于200 mg/m3,装置技术指标会有大幅提升,能满足新国家标准对一般地区的要求。 相似文献
9.
2012年6月,焦化车间硫磺回收装置尾气排放出现超标,车间深入分析了可能导致硫磺回收装置尾气超标的原因,并着重就催化剂活性、仪表及尾气脱硫效果等方面进行了排查解决。通过一系列问题的解决,硫磺回收装置尾气恢复了达标排放,满足了环保要求。 相似文献
10.
由于活性炭具有良好的吸附性能,而应用在各种工业部门。例如:在液相中,有砂糖的脱色、各种工业原料的脱色加工、水的净化等。在气相中,用于工业原料气体的净化(例如CO_2)、从天然气中回收汽油、溶剂的回收、空气净化。此外,还用在触媒及触媒载体等方面。 活性炭在气相中的应用,是从防毒口罩发展起来的,其主要用途是净化气体。到目前为止,还只限于作为原料气体的精制,而在尾气净化方面,几乎还没有被采用。不言 相似文献
11.
宜昌地区磷肥厂地处宜昌市上游西坝北端,距离葛洲坝电站约一公里。硫酸车间经过多次挖潜改造,至1985年已形成40000吨/年生产能力,产品主要用于普钙生产。该车间生产是以本地区硫铁矿为原料,采用沸腾焙烧、文泡文水洗净化、一转一吸工艺流程。硫酸生产所排放的尾气含SO_2在3200ppm。左右,经核算超过国家环保规定《工业废气排放标准》1.6倍。严重污染城市环境,危害操作人员的身体健康。 相似文献
12.
13.
14.
15.
我厂在烧结过程中,因所用梅山矿平均含硫量高达3%左右,故每小时所排出的150万米~3烧结烟气的SO_2浓度可达0.2~0.5%。这个浓度大大超过了国家规定的排放标准0.05%。这不仅严重危害周围大片农作物,对厂房设备有腐蚀作用,且对人体健康也有影响。就资源利用来说,若以我厂 平均日用矿8000吨计,则每天将有200多吨硫磺化为SO_2从烟囱里白白跑掉。为了消除公害,回收硫磺资源,我厂在上级领导和南京化工研究院的大力支持下,自1970年4月起,进行了规模为1万米~3/时的钠盐循环吸收制硫、制亚硫酸钠的回收试验设计。制亚硫酸钠的试验已先后进行了四 相似文献
16.
碱性亚硫酸盐—亚硫酸氢盐是如何控制SO_2吸收系统的?其发生的反应如下:(M)_2SO_3 SO_2 H_2O→2MHSO_3 (1)MHSO_3 MOH→(M)_2SO_3十H_2O (2) 式中:M为碱金属。 反应(1)式为吸收反应,碱性亚硫酸盐吸收SO_2生成二个分子亚硫酸氢盐。 反应(2)式为添加碱性氢氧化物将其恢复至原来亚硫酸盐状态。 相似文献
17.
硫磺回收装置尾气主要来源于净化尾气和液硫池尾气,因此,控制净化尾气中的H_2S含量和液硫池气中的硫含量,将有效降低硫磺装置烟气二氧化硫排放浓度。可以采用更换高效的脱硫溶剂提高尾气吸收效果,选用合适的碱洗工艺净化脱硫尾气,调整液硫池气与液硫脱硫尾气处理流程,减少液硫尾气排放。 相似文献
18.
介绍了微生物法净化硫酸尾气中SO_2工业性小试验。应用由山西大学张肇铭教授提供的菌种,进行了近千小时的运行试验,SO_2平均去除率在95%以上,尾气中SO_2浓度由500~2000cm~3/m~3降至100m~3/m~3以下。试验获得的较佳操作条件:气液比为1000:1;菌液温度在20~25℃;菌液pH值在5~8;培养液补加速度为每小时3%,菌液回收速度与培养液补加速度一致。副产的单细胞蛋白质可用作饲料蛋白源。试验结果表明,本工艺还具有流程短,运行费用低的优点。 相似文献
19.
20.
各种排烟脱硫方法的装置投入运转的为数甚多,日本精工化工机械公司正在制作用氢氧化钠溶液吸收SO_2气体回收成为亚硫酸钠的装置。现介绍本公司回收T公司硫酸制造工厂尾气中SO_2为亚硫酸钠的装置。 相似文献