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针对马坑铁矿老磨选系统回收率偏低、过磨严重等问题,提出了对第2段磨矿直接进行磁选并增加1台高频筛进行生产的工艺优化方案。通过工业试验数据证明:改造方案可行,改造后全铁回收率由79.91%提高到83.99%,筛上返砂-0.074 mm粒级含量由71%降到了48%,有效减少了2段磨矿的过磨现象。 相似文献
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某选铁厂原球磨机使用铸造钢球,存在钢球单耗高、一次磨矿分级溢流粒度粗、台时能力受限等问题,进行了轧制钢球替代铸造钢球的应用研究。结果表明,用轧制钢球替代铸造钢球,不仅使现场钢球碎裂、失圆和吐球现象明显改善,还使一段磨矿球耗由1.17 kg/t降至0.88 kg/t;一段磨矿球磨机台时处理量为124.74 t/h提高至127.56 t/h;一段磨矿分级溢流-200目含量由52.32%提高至54.65%;磨矿电力单耗由9.77 kWh/t下降至9.10 kWh/t;一段球磨机台时处理量提升幅度有限与全系统能力有限有关;使用轧制钢球后三选作业区年直接经济效益达336.08万元,效果显著。 相似文献
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我矿新选矿厂于2001年1月正式投产,设计能力为500t/d。破碎工艺流程为二段闭路作业,主要设备配置为粗碎选用PEF400×600颚式破碎机1台,细碎选用美卓矿机生产的GP100圆锥破碎机1台,振动筛选用2YA1536双层筛1台;球磨为一段闭路作业,球磨机选用MQG2400×3000格子型球磨机1台,分级机为2FLG15001台,浮选作业为一次粗选、二次精选、二次扫选,浮选机配置为BSK-47槽,XHK-43槽,5A浮选机5槽;浓密机为φ12m中心传动1台,脱水设备为XAZ60/100-70反洗压滤机2台,尾矿输送设备为YJB80/25油隔离泵2台。近年来,随着黄金价格的不断上涨,为了增加黄金… 相似文献
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羊坝底选矿厂原采用"一段球磨机+二段球磨机"工艺为后续浮选作业提供矿粉,出现处理量低、铜精粉品位低、砷含量较高等问题,后选用1台CSM-250立式搅拌磨替换二段球磨机对工艺进行了改造升级。对不同工艺时期的样品进行了采集和分析,结果表明:立式搅拌磨能够提高原矿产量和再磨细度,降低研磨介质消耗量和单产电耗,大幅度提高铜精矿品位和降低最终砷含量等方面具有明显的优势。 相似文献
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我公司应用尼龙细筛大致上可分为二个阶段.第一个阶段主要用于控制最终精矿粒度,提高精矿品位,在国内首先创立了细筛自循环再磨(即将筛上物返回到本系统二段球磨机再磨的工艺流程)新工艺.第二阶段主要代替水力旋流器用于二段磨矿分级,并成为磁团聚重选新工艺流程的一个组成部分. 相似文献
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德兴铜矿大山选矿厂一段磨矿系统从美国MPSI公司和FULLER公司引进8台φ18'×28'型溢流式球磨机,8台16/14TU-AH型瓦尔曼泵,8组56台φ660型旋流器,64台气动阀,带式输送机以及输送管路等设备。该系统中易损件寿命短,更换频繁,造成球磨机频繁停机,影响正常生产。1改进措施该矿一段磨矿系统生产工艺流程如图1所示。 相似文献
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唐新民 《有色金属(选矿部分)》1983,(4)
<正> 我们铜山矿选矿车间,选铜后的矿浆由4 1/2PSJ衬胶砂泵扬送到φ12米浓密机池,再加上井下酸性水中和,降低pH值,然后进入选硫作业。开一台球磨机时,矿浆量为200(米~3/时)左右,而开一台4 1/2PSJ砂泵,扬量为160(米~3/时)左右,用一台泵输送是肯定不行的,而用两台泵输送,矿浆量又不够(同样开两台球磨机三台泵矿浆量也不 相似文献
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大孤山球团厂三选作业区工艺流程改造后由于磨矿粒度粗,球磨机台时提高到60.3t/h,球磨机经常发生"涨肚"现象,球磨机吐大粒严重,制约生产稳定运行。通过研究,提出改进操作方法、完善工艺设备等措施提高球磨机台时,确保全厂生产平衡。 相似文献