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相似文献
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1.
张维军 《水泥》2018,(11):25
我公司水泥磨系统采用Φ4.2 m×13.5 m+辊压机CDG170-100.0+ CDV4000 V型选粉机+ O-Sepa 3500选粉机双闭路联合粉磨系统;磨机设计能力160 t/h、P·O42.5水泥台时产量在160 t/h左右,磨头吐料,辊压机对物料做功不好,辊压机运行电流在35~40 A之间(额定电流61 A),工作压力8~9 MPa之间,O-Sepa选粉机选粉效率低,在33%~40%之间。  相似文献   

2.
分析了 CLM1700煤磨细度合格率低、电耗高等问题产生的原因,针对煤磨收尘器压差高、系统阻力大等问题进行了改造.通过增加收尘器脉冲阀,增大选粉机出风口管道面积和旋风筒进风口面积等技术措施,收尘器压差由4 500Pa降至1 300Pa,煤粉细度合格率大幅提高,工序电耗由33kW·h/t降至24kW·h/t以下,收到了较...  相似文献   

3.
张峰亮  王涛 《水泥工程》2021,34(4):45-46
我公司现有的煤粉制备设备采用沈阳重型机械厂生产的 MPF2116 型中速立式煤磨,2020年全年煤磨煤粉平均台产为33.57 t/h ,粉磨电耗34.07 kWh/t。公司日产5 000 t水泥熟料新型干法水泥生产线经过系统的改造升级,窑日产已达月平均7 060 t/d,原有配套的立式煤磨产量已经不能满足生产线的产能发挥,为使窑系统高产运行,将R80 煤粉细度控制在 10%~14%之间,且原煤使用高热值煤(热值 60000[×]4.18 kJ/kg以上)以弥补煤粉产量的不足,而对比行业同类型设备配置工序电耗30 kWh/t的指标差距十分明显。2021年年初,我公司通过对煤磨系统对存在的问题进行了系统性诊断和分析,并实施了一系列的节能降耗提产的措施后,煤磨台产和电耗得到了明显改善。  相似文献   

4.
我公司TRMR53.4生料立磨存在液压系统故障高,磨内部件磨损严重,磨内系统漏风严重等问题,针对上述问题提出提产降耗的改造措施。改造后生料磨台时产量提高,生料单耗降低,具有良好的经济效益。  相似文献   

5.
石光 《水泥》2022,(6):34-36
结合对LRM38.4生料立磨系统的标定结果,以及对工艺操作参数的优化,制定出一系列优化改造措施,包括对风环、中壳体、选粉机、旋风筒和入磨喂料装置等设备实施了技术改造,最终实现提产降耗、节能减排的目标。  相似文献   

6.
杨忠  高峰  杨振乾  王芳 《水泥工程》2014,27(6):36-37
<正>1存在的问题及分析新疆天业集团天能水泥有限公司于2010年建成的505000t/d新型干法水泥线,配套了辊压机配球磨机挤压联合双闭路水泥磨系统,其主机设备配置见表1,工艺布置见图1。自2010年4月水泥磨系统投产以来,循环风机机壳、转子磨损严重,造成系统停机时间长,漏风、漏料,使水泥磨机系统产能低,能耗高,系统运行不稳定,给生产造成较大的影响。其中进风喇叭口处不到两个月就磨穿,后来对  相似文献   

7.
我公司5 000 t/d熟料生产线配套ZGM113N型立式磨煤,铭牌出力:40 t/h,磨盘转速:24.2 r/min,主电动机功率:560 kW,转速:990 r/min,主电机额定电流:42 A,一次风量:25.14 kg/s,磨煤机阻力:6.22 kPa。随着水泥窑产量的提高,以及原煤供应环境的变化,出现了原煤货源比较杂乱的情况,不同的煤质在粉磨过程由于粉磨特性不同,造成煤磨的台时较低,一度出现了煤粉不够窑煅烧的情况,被迫煤粉细度80 μm筛筛余细度由7%放粗到了20%,煤粉细度的放粗对窑工艺热工制度带来了波动,严重影响了窑的产质量。本文就我公司ZGM113N型立磨提产降低出磨煤粉细度的措施进行论述。  相似文献   

8.
我公司2 500 t/h生产线煤磨系统采用Φ2.8 m×80m管磨,设计台时产量17 t/h,公司水泥窑预热器系统改造为高固气比系统后,窑产能提升到了206000t/h以上,为此公司对煤磨内部进行了同步技术改造,改造后煤磨台时产量达到200t/h以上,满足了水泥窑需求,取得了一定成效。  相似文献   

9.
1技改背景 中材株洲水泥有限责任公司5 000 t/d水泥生产线,生料制备系统配备ATOX50立磨.自2008年投产以来,长期存在生料工序电耗高的问题,2018年5月通过对立磨挡料圈高度进行优化调整,同时在磨盘上方增加刮料板后,生料工序电耗由16kWh/t降低至15.5kWh/t左右.为进一步提高立磨台时产量,降低生料...  相似文献   

10.
何鑫  郝向东  谢勇  李琛 《水泥》2021,(6):35-37
在熟料和矿渣分别粉磨、搅拌、均化的系统中,针对熟料粉磨系统存在的产量低、能耗高、质量不稳定问题进行技术改造,增加V型选粉机进行第一步打散、分选,提高选粉效率,采用磨前物料预处理工艺,缩小入磨粒度,将球磨机粗磨仓的工作部分移至磨外完成,改造后磨机运行良好,显著降低了能耗,取得了良好的经济效益和社会效益.  相似文献   

11.
介绍了辊压机与开流管磨机组成的联合粉磨系统,针对台时产量低、电耗高、对物料适应能力差等问题采取的一系列优化改造措施,包括:调整打散板筛板;磨机隔仓板中心板更换为多孔板;入磨下料溜管增加缓冲板等。改造后生产P·C32.5R水泥和P·O42.5水泥台时产量平均提高20t/h,电耗平均降低5~6kWh/t,水泥质量和使用性能明显改善。  相似文献   

12.
<正>0引言我公司拥有一条Φ3.5 m×56 m新型干法旋窑生产线、两条Φ3.2 m×13 m辊压打散联合水泥粉磨开路生产线。水泥粉磨生产线是2003年投产的第一代辊压打散联合粉磨系统,尽管经过多年的提产降耗,但水泥工序电耗仍然偏高,生产P·O42.5水泥达到30.4k Wh/t。为了降低水泥工序电耗,进一步提高企业竞争力,公司对其中一条水泥粉磨系统进行了提产降耗技术改造,改造后生产P·O42.5水泥工序电耗降低到28.1k Wh/t。  相似文献   

13.
解绍萍  孟能 《水泥》2018,(7):27
我公司年产100万吨水泥生产线于2009年3月投产。水泥磨系统为两台Ф3.2m×13m球磨机加两台CLF140-30辊压机的联合粉磨系统。随着生产设备的磨损、市场竞争的日益激烈,以及对能耗要求的不断提高,为了进一步提高水泥产能、降低电耗和节约成本,我公司于2017年开展了一系列的技术改造,取得了预期效果。  相似文献   

14.
我公司3#窑是Φ4.4 m×52 m两档超短窑,设计产能3 500 t/d,自2012年建成投产后各种生产技术问题一直不断发生,通过各种工艺技术调整和部分设备小改小革,台时产量及熟料质量仍不理想,距离公司要求的各项指标还有一定差距。经召开多次专题会议研究,打破惯性思维,敢于创新和大胆尝试,明确窑系统存在的主要问题并积极与同行业先进单位对标学习,确定技改方向及制定改造方案,取得了较好的效果。  相似文献   

15.
<正>1目前现状洛阳中联水泥有限公司(以下简称“洛阳中联”)5 500 t/d水泥熟料线生产线由南京凯盛设计并承包建设,于2014年10月建成投产,篦冷机选用南京凯盛第四代第一台水平步进式冷却机。篦冷机主要参数见表1。受当时技术水平限制,同时也是凯盛院的第一台实验篦冷机,运行6年多来液压缸损坏频繁、液压系统压力大,故障率越来越高,且无法在线维修。随着生产线管理要求的提高,生产线熟料产量得到了提升,单位篦床负荷随之加大,  相似文献   

16.
160-120辊压机+650/160打散分级机+Φ4.2 m×13 m三仓管磨机+磨尾收尘风机组成的开路联合粉磨系统生产P·O42.5级水泥,出磨成品比表面积控制指标为(365±15)m2/kg,系统产量在155 t/h、粉磨电耗33.6 kWh/t左右.按照主机设备能力配置分析,该系统实际产量偏低,粉磨电耗偏高.改造...  相似文献   

17.
<正>0引言作为现代水泥行业发展的瓶颈,产能过剩问题已严重限制了水泥企业的生产发展,在去产能的大背景下,现存水泥企业为提高竞争力必须解决"三个降低"问题,即降低能耗、降低排放、降低成本。目前,新型干法水泥生产线中,篦冷机主流机型为第三代和第四代篦冷机,第三代篦冷机长期运行后,磨损严重,易出现机型故障率高、热回收率低、电耗高等问题,而第四代篦冷机具有高冷却率、高输送率和高运转率等优良性能,故第三代机改第四代篦冷机是有效的提产降耗方案之一。  相似文献   

18.
正我公司一条2 500t/d熟料生产线,回转窑规格φ4.0m×60m,篦冷机规格TC-1268,设计产能3 000t/d,篦床实际面积71.2m~2,在运行过程中出现产能很难达标,熟料温度高、质量不稳定等现象,直接影响回转窑产能的发挥、能耗指标及熟料强度。1改造前存在问题经排查发现篦冷机一段风机选型偏小,普遍存在做功不足,风量及风压不足,导致篦冷机冷却效果差,熟  相似文献   

19.
以某水泥厂国产水泥立式辊磨的成功改造为例,介绍了天津水泥院新型立磨研磨区改造专利技术,该技术通过改变物料在磨盘上的流速及运动轨迹、加宽有效研磨区,达到提高立磨稳定性、增产降耗的目的。本次改造采用在线堆焊方式完成,改造周期短,施工周期仅约20天,投资回报率高。改造后,在相同水泥配比和成品细度情况下,1号水泥磨提产38%,系统电耗下降3.0kW·h/t;2号水泥磨提产22%,系统电耗下降2.6kW·h/t,改造效果显著。  相似文献   

20.
Ф2.8 m×(5+3)m风扫磨煤粉制备系统实际产量17 t/h,不能满足烧成系统提产后对煤粉用量的需求.将磨机调整为Ф2.8 m×(6.5+1.5)m风扫磨,在煤磨进口处增设V型烘干机,更换原煤秤,扩大收尘器过滤面积,并配套相关改造,系统产量提升至22 t/h以上,达到了技改目的.  相似文献   

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