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针对某钒钛磁铁矿选矿厂选钛工艺中浓密机不能满足生产需要,经常出现压耙的情况,通过对浓缩物料粒度的分析,进行了工艺改造。通过在浓密机前增加高效浓密斗,减少进入浓密机的矿量,有效降低了设备的运行负荷,达到了提高处理能力和稳定生产的目的。 相似文献
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深锥浓密机是国外近年来发展起来的一种高效浓缩设备,适用于处理细粒和微细粒物料。其极高的底流浓度(似膏状)可以使底流采用皮带输送。参照国外设备,通过对浓密机中两相流的运动状态的分析,提出深锥浓密机的新的设计思路。按这一思路设计的直径6m的大型设备(国外直径小于5m)工业试验获得成功。 相似文献
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普通浓密机高效化研究与实践 总被引:1,自引:0,他引:1
罗清平 《有色金属(选矿部分)》1997,(1):23-26,32
分析了普通浓密机在高浓度浓缩时存在的问题,总结了普通浓密机高效化研究结果与实践,进而对普通浓密机高效化的可能性和实现措施进行了概括性论述。 相似文献
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梅山铁矿尾矿浓缩系统技术改造 总被引:1,自引:0,他引:1
梅山铁矿选矿厂针对尾矿浓缩系统存在的底流浓度偏低、溢流水质较差、输送能耗增加及尾矿浓度偏稀影响尾矿综合利用等问题,在试验研究基础上,进行浓密机高效化处理和采用高墟浓密机的分步技术改造,使浓缩流程由3段缩减为2段,并可使底流浓度提高到45%以上、尾矿浓缩系统处理能力增加18%,效益显著。 相似文献
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北洺河铁矿尾矿分级浓缩半工业试验 总被引:1,自引:1,他引:1
采用旋流器-浓密机分级浓缩流程对北洺河铁矿尾矿进行了浓缩试验,结果表明,采用FX125旋流器与GX-3.6高效浓密机及φ2 000 mm浓密斗组成的分级浓缩系统,可将北洺河铁矿浓度为28%~30%的全尾矿浓缩至浓度达60%以上。该浓缩工艺具有流程简单、浓缩效率高、设备投资少、占地面积小、运行成本低的特点,可实现全尾矿的高效浓缩,并便于矿山实现工业化生产。 相似文献
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主要叙述了以高效斜管式浓密池为主体的尾矿浓缩工艺流程、系统结构及沉降试验结果,总结了现场工业试验所达到的技术指标,以及该项技术对玉泉岭铁矿产生的经济效益和社会效益。 相似文献
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NE-20M浓密机的改造 总被引:1,自引:0,他引:1
ME—20M浓密机在尾矿浓缩使用过程中,由于自身的特点,处理能力低,浓缩效率低,而目前大多数矿山为了提高经济效益,降低回收水成本,不断提高处理能力,因此大多数浓密机已不能满足这种要求。更换更大规格的普通浓密机,不仅占地面积更大,而且投资更多,基建周期更长。将原浓密机进行高效化改造,可以满足生产要求。这种改造投资小,周期短,见效快,是一项值得推广的技术。 相似文献
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针对尾矿浓缩输送系统存在的溢流水质差、底流浓度低、输送能耗高、生产组织管理复杂及尾矿浓度低影响尾矿资源综合利用率等问题,水厂铁矿选矿厂在考察国内各大矿山尾矿高浓度输送的基础上,将普通浓密机改造为高效浓密机,同时进行了尾矿一级泵站输送系统技术改造,使浓缩过程由2段缩减为1段,并可将底流输送浓度提高至45%以上,经济效益显著。 相似文献
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结合山达克铜金工程尾矿厂前高效浓密机回水实例 ,介绍了高效浓密机选型设计情况 ,并对絮凝剂制备及浓密机自动控制系统做了简单描述 相似文献
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高压浓密机在梅山尾矿浓缩中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
对梅山选矿厂原湿尾矿浓缩工艺进行了改造, 引入了HRC-25 m高压浓密机。生产实践表明, HRC-25 m高压浓密机的应用较大地提高了梅山湿尾矿浓缩处理能力, 改变了以前浓缩能力不足的状况, 显著提高了浓密机底流浓度, 并获得了可观的经济效益, 为尾矿高浓度长距离稳定输送创造了有利条件。 相似文献
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本文就巴斯坦俾路支省山达克铜金工程选矿厂从美国埃姆科公司引进的ψ27.4m的高铲浓密机生产调试进行了总结,并进行了初步评价。 相似文献
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对锡矿山南矿尾矿进行了膏体制备和充填相关研究。该尾矿浓缩至质量浓度64%可达到膏体状态; 膏体尾矿以新型胶结粉为胶凝材料,在全尾砂浓缩膏体浓度68%、灰砂比1∶8条件下,充填体固结块28 d抗压强度可达3.36 MPa。工程应用实践表明,该尾矿膏体充填系统运行良好,工艺指标优良。 相似文献