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安徽晋煤中能化工股份有限公司1#双氧水装置由40kt/a优化改造至60kt/a后,由于放空尾气量的增加,排放的氧化尾气中夹带氧化液滴过多,增加了尾气处理系统的难度, 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司1#尿素装置采用水溶液全循环法工艺,1996年建成投产,最初设计能力为60kt/a;1998年通过扩产改造,能力达到100kt/a;为了适应合成氨增产的需要, 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能公司)1#尿素装置采用水溶液全循环法工艺,最初设计能力为60kt/a,后经过多次扩产改造,目前尿素产量已达到750~800t/d,原有解吸装置已不能满足当前排放要求, 相似文献
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Arkema公司近来已将其位于加拿大魁北克省Boouicour的双氧水装置从先前20kt/a扩大至93kt/a。此次扩能完成后,Arkema在北美的双氧水产能达到了163kt/a,约占到北美市场20%的份额。 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能化工公司)原有3套变换装置,其中1套采用全低变工艺,另2套采用中低低工艺。2009年,中能化工确定实施120kt/a合成氨扩产计划,原有3套变换装置生产能力已不能满足生产需求,经研究新增1套150kt/a全低变变换装置,不仅满足120kt/a合成氨装置扩产的需求,而且又达到均衡原装置生产负荷的目的。 相似文献
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介绍了2kt/a蒽醌法双氧水装置萃取塔的改造情况。改造后塔内物料返混现象消失,萃余液中双氧水含量低、夹带的水明显减少;工作液体积流量提高到25.5m^3/h,产量提高到7kt/a。 相似文献
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0前言
山西兰花科技创业股份有限公司化肥分公司尿素系统有2套水溶液全循环法装置,生产能力分别为100kt/a和200kt/a。为满足合成氨产量能在现有基础上增加30t/d的需要,尿素生产能力必须得到相应的提高。2#尿素装置自2002年投运以来,运行比较正常,无需大的改造;1#尿素装置是在2003年由原60kt/a尿素装置改造而成, 相似文献
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安徽临泉化工有限公司目前的生产规模为合成氨300kt/a、双氧水150kt/a。合成弛放气中φ(H2)高达50%,经过洗涤后都送到余热燃烧炉作燃料造成很大的浪费。通过考察并根据生产实际情况,决定新增1套变压吸附提氢装置,回收的高浓度氢气作为双氧水装置的原料。 相似文献
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蒽醌法双氧水装置中萃取塔出现“液泛”,轻者会造成大量双氧水带入后工序,系统被迫停车;重者会造成碱塔内的碱液被带入后工序白土床,甚至带人氢化塔,直接影响到装置的安全生产。因此,避免萃取塔“液泛”是系统操作控制重中之重,也是难点之一。安徽晋煤中能化工股份有限公司于2007年投产1套100kt/a蒽醌法双氧水装置。2010年4月至6月期间,萃取塔多次出现“液泛”现象,使得装置不能正常运行。 相似文献
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O前言安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能公司)是集化肥、化工、热电联产于一体的综合性煤化工企业,现有装置的产能为氨醇sookt/a\尿素1000kt/a、甲醇300kt/a、双氧水180kt/a,复合肥100kt/a,碳酸氢钱10Okt/a。在总结了一期航天炉工程的基础上,中能公司ZOOkt/a合成氨原料路线改造工程(即二期航天炉工程)采用了具有国内自主知识产权的HT几粉煤加压气化工艺,并确定了配套合成氨生产工艺。HT毛粉煤加压气化工艺采用干煤粉为原料、以纯氧及少量水蒸气为气化剂在较高 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司100 kt/a双氧水装置自2007年投运以来,诸多问题逐渐暴露出来,某些"瓶颈"问题的存在制约了装置的长周期、安全、平稳运行,为此公司于2010年对装置进行了优化改造。改造取得了较好的效果,解决了生产波动、萃余带水等问题,装置生产能力达到130 kt/a,达到了增产、降耗的改造目的。 相似文献
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周中旭 《化工催化剂及甲醇技术》2010,(2):8-10
四川开元集团湘潭碱业有限公司经“11·30”:1二程技改,合成氨产能由原35kt/a扩至110kt/a,联合制碱纯碱产能由100kt/a扩至300kt/a。变换气脱硫装置在改造过程中经历了填料脱硫塔、喷嘴脱硫塔至目前运行的SY塔盘脱硫塔。现将脱硫装置的改造过程及SY塔盘脱硫塔使用情况总结如下。 相似文献
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作为国家首批循环经济试点单位,贵州宏福总公司继400kt/a WFS(酸性废水选矿)技术示范装置稳定运行后,又将WFS技术用于2500 kt/a选矿装置并获得成功。该公司正在对2500kt/a选矿装置进行技改,项目全部建成后每年可减少新鲜水27×10^5m^3,同时每年可节约27×10^5m^3废水处理费用。目前,贵州宏福总公司WFS技术已申报了两项国家专利。 相似文献
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黑龙江化工集团股份公司的双氧水装置是利用尿素装置(150kt/a合成氨,260kt/a尿素)的弛放气经膜分离的H2为原料,采用蒽醌法生产工艺,原设计能力10kt/a,后改造为16.5kt/a。在双氧水的生产过程中,芳烃作为反应载体2-乙基蒽醌的溶剂,挥发性较强,排放的氧化尾气中芳烃浓度达到6~7g/m 相似文献
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截至2004年底,我公司共建成3套甲胺装置,甲胺总产能为80kt/a。1#甲胺装置产能为20kt/a,2^#甲胺装置产能为25kt/a,3^#甲胺装置产能为35kt/a。3套装置工艺流程基本一样,生产中存在产量低、消耗高的弊端,每吨总胺蒸汽消耗接近10t,消耗指标处于国内一般水平,与国际水平相比存在较大的差距,参与国际竞争的优势不明显。为此,我公司采用创新节能技术对3^#甲胺装置进行了改造,效果明显,经济效益显著。 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司40 kt/a双氧水装置投产后,由于诸多因素影响,运行不稳,萃余液带水、出干燥塔工作液带碱严重,而且原材料消耗和生产成本较高。经过对生产装置总体状况分析评价,决定将对氢化、氧化、后处理及相关设备进行改造,以解决带水、带碱问题。 相似文献
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安徽晋煤中能化工股份有限公司(以下简称中能公司)现有甲醇装置生产能力为300kt/a。为了调整产品结构、增强企业抗风险能力,决定将部分合成气改产尿素,可根据市场的需求安排甲醇及尿素产量。 相似文献