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相似文献
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1.
我厂共用3台Φ3.5m×10m中卸式烘干生料磨与3条1000t/d水泥熟料生产线相配套。投入生产以来,磨机年均台时产量一直未达到设计能力,而水泥窑的台时产量已超过设计能力;而且生产中磨机研磨体“窜仓”、“饱磨”等不良现象也时有发生。经过我们在生产实践中的摸索,对研磨体装载量和级配进行了改造,不仅避免了上述不良现象,而且增产降耗显著,见表1。  相似文献   

2.
我公司1200t/d生产线的生料制备系统,采用1台Φ3.5m×10m中卸烘干生料磨,设计产量83~85t/h,研磨体装载量85t,传动装置电动机功率1400kW,实际上没有达到设计指标。所以公司决定拆除隔仓板,将烘干仓改为粗磨仓,并在粗磨仓第7排加装一圈活化衬板,使物料与废气充分接触,保  相似文献   

3.
李岁柱 《水泥》2005,(5):42-44
我公司第1条2000t/d新型干法生产线于1991年9月投料运行.该生产线采用2台φ3.5m×10m中卸烘干磨承担生料制备任务.多年来,粗磨仓衬板螺栓断裂、衬板脱落现象经常发生.本文对该磨机粗磨仓衬板及其连接螺栓的结构和材质进行分析,并提出一些解决方法.  相似文献   

4.
我厂2000t/d新型干法生产线的生料制备是由两台Φ3.5mx10m中卸烘干磨承担,设计产量为75t/h。但该磨自1991年9月投产至1996年初,产量一直在65t/h左右徘徊,严重制约了该线的达产达标。从1996年4月起,我们先后采取一系列措施,使磨机产量达到了85t/h以上,且还有上升的势头。现作一介绍,供参考。1流程简介Φ3.5mX10m中卸烘干磨磨机分为烘干仓(I)、粗磨仓(fi)、中卸仓(Ill)和细磨仓(ff)(见图1)。物料由磨头喂入,进入烘干仓,与来自窑尾的废气(3O0℃)进行热交换,尔后物料经双层隔仓板进入粗磨仓粉磨,再通过出料蓖板…  相似文献   

5.
张强 《水泥》2010,(3):30-31
我公司1200t/d生产线的生料制备系统,采用1台φ3.5m×10m中卸烘干生料磨,设计产量83-85t/h,研磨体装载量85t,传动装置电动机功率1400kW,实际上没有达到设计指标。所以公司决定拆除隔仓板,将烘干仓改为粗磨仓,并在粗磨仓第7排加装一圈活化衬板,使物料与废气充分接触,保证出磨生料水分〈1%,同时降低人磨石灰石的粒度,产量才提高到85讹,不能满足回转窑产量提高的要求。为此,对该生料磨再进行改造,将产量提高到95—100t/h.  相似文献   

6.
1概述我公司o3.sinX52m五级预热器窑6O0t/d熟料生产线,生料制备采用o3.sinX6.Om风扫磨,其系统配置及设备规格性能见表1,工艺流程见图1。图1生料制备系统工艺流程该系统利用窑尾烟气余热来烘干生料。自从1996年6月投产至1997年底,生料磨产量一直徘徊在49wb~52t/h。1997年年均产量为引.62t/h,生料综合电耗为对.57kwh/t。1998年初,笔者认真总结生料磨一年多的生产实践,并根据风扫磨的特点,采取了调整研磨体级配和选择合理装填量,提高入磨热风的风量和风温,加强工艺技术管理,进行岗位技术培训等措施,取得了较好的效果。…  相似文献   

7.
我公司2000t/d干法线生料制备系统有2台3.5m×10m中卸烘干磨系统。该磨自1991年建成投产后,磨内双层隔仓板频繁出现故障,严重影响磨机运转率。曾先后于1993年和1999年对其进行了两次改造,取得了不同效果,现就两次改造情况作一介绍。1存在的问题原双层隔仓板介于烘干仓与粗磨仓之间,该装置投入运行后频繁出现篦板变形断裂。一旦篦板断裂就形成一个大孔洞,粗磨仓研磨体由此进入双层隔仓装置及烘干仓,砸坏导料勺、固定板等部件。多次故障的出现,便会把烘干仓内的扬料板砸平,使磨机烘干效率大大降低,进而影响…  相似文献   

8.
正1生产中存在的问题伊犁南岗建材集团公司(以下简称"我公司")1000t/d水泥熟料新型干法生产线,其原料粉磨系统采用了ZN1500组合式选粉机(设计产量78~135t/h)和Φ3.5m×10m中卸烘干式原料磨(设计产量75t/h,入磨粒度≤20mm,水分≤5%)组成的闭路粉磨系统。  相似文献   

9.
Φ3.5m×10m中卸烘干生料磨增产降耗的措施李胜军,仉红梅山东省滕州鲁南水泥厂(277531)1概述我厂为新型干法水泥厂,生料制备系统共用4台Φ3.5m×10m中卸式烘干生料磨与2条2000t/d的水泥生产线相配套。试生产2年来,磨机年均台时产量一...  相似文献   

10.
彭城 《水泥技术》2005,(6):52-54
4.6m×10 3.5m烘干中卸生料磨是为2500t/d新型干法水泥生产线粉磨系统配套开发设计的专业主机设备。此磨机集众多设备之优点,如:通过滚圈联接烘干仓与粉磨仓,单主轴承、60°双托瓦支承,中心传动等,结构紧凑,安装空间小,运行稳定;利用回转窑尾气烘干物料,节约能源,降低热耗,利于  相似文献   

11.
0引言烘干磨具有同时对原料进行烘干和粉磨的功能,在南方多雨地区,入磨物料水分偏高,易导致糊磨等不良工况,影响磨机产量,增加粉磨电耗.而烘干磨在解决因这一问题上作用明显.  相似文献   

12.
我公司现有一台Φ4.6m×(10 3.5)m中卸烘干生料磨和一台ZX3000型组合式选粉机组成的闭路粉磨系统,于2005年4月开始试生产.生料粉磨系统的没汁生产能力为190t/h,采用石灰石、砂岩、钢渣和铁铝矾土四组分配料.  相似文献   

13.
厂生产的φ4.6×8.5+3.5m烘干中卸生料磨为国内2 00t/d新型干法水泥生产线主要的生料制备主机.滚圈是该磨机中的重要零件,其加工尺寸的准确性对于保证装配精度和磨机的可靠运转,具有重要作用.本文结合该磨机回转部分的结构特点,对滚圈加工工艺的制定作一分析.  相似文献   

14.
0引言烘干磨具有同时对原料进行烘干和粉磨的功能,在南方多雨地区,入磨物料水分偏高,易导致糊磨等不良工况,影响磨机产量,增加粉磨电耗。而烘干磨在解决因这一问题上作用明显。我厂生料磨采用合肥院设计的3.2m×10m中卸烘干磨。投产初期,系统粉磨效率偏低。后通过采用预破碎降低入磨粒度,降低入磨物料水分,增加选粉机循环风量等措施,生料粉磨系统的操作面貌得以改善。目前,在只用43t研磨体的情况下(较投产初期少20多个),烘干磨的产量可达62t/h,较投产初期增产118%;粉磨系统电耗降到17.22kWh/t(较投…  相似文献   

15.
Φ2.4m×10m中卸烘干生料磨的技改措施瞿宏禹,刘纯友湖南省华中特种水泥厂(419512)我厂为干法立筒预热器窑厂,其生料制备系统是由一台Φ2.4m×10m中卸烘干磨机组成的闭路粉磨系统,该磨机的设计能力为30t/h。自1991年4月开始投料生产,...  相似文献   

16.
徐庆忠 《水泥》2001,(7):21-23
0引言   我厂 600t/d SP窑生产线Φ 3. 5m× 6m风扫生料磨 1996年 6月投入运行,至 1999年底产量长期稳定在 63t/ h以上,最高达 69. 36t/ h;吨生料综合电耗一般控制在 18kWh/ t以下,最低为 16. 11kWh/ t。   但是由于磨机存在主减速器设计选型不当和系统安装精度不够等问题,振动较为厉害,当时因条件限制未彻底解决这一问题。至 1999年底,整个传动系统由于振动剧烈,工况恶化,相继发生主电动机烧毁,主减速器齿面磨损和轮齿折断,小齿轮轴承损坏,小齿轮轴折断,辅助减速器箱体顶坏等一系列设备事故,虽经修复,但台时产量…  相似文献   

17.
0前言 我公司矿山分厂 2台φ 2.4m× 13m湿法生料磨 (单磨石灰石,又称白浆磨 )台时产量偏低、细度偏粗,一直是影响生产的薄弱环节。针对上述情况,我公司在 1998年年底大修时,对# 1白浆磨磨内结构进行了改造。经过 1年多的生产实践证明,改造后的# 1白浆磨质量稳定、台产提高 2.0t/h左右,且磨尾排渣量和排渣中大颗粒物料均有明显降低,基本达到了在保证出磨料浆质量的前提下提高磨机产量、降低消耗的目的。本文对此作一介绍。 1原因分析 在粉磨过程中影响磨机产、质量的因素很多,其中,隔仓板的形式和仓位设置以及研磨体级配和装载量…  相似文献   

18.
我公司2500t/d熟料生产线生料制备系统采用Φ4.6m×(10 3.5)m中卸烘干磨,设计产量190t/h,目前,产量稳定在200t/h左右,系统运行良好。  相似文献   

19.
我公司二线是一条日产熟料2 500 t的新型干法水泥生产线,Φ4 m×60 m回转窑,配套Φ4.6 m×(10 m+3.5)m烘干中卸磨,生料磨设计产能190 t/h,配套ZX3100型组合式高效选粉机,生料系统的工艺流程见图1。  相似文献   

20.
郑占锋 《水泥》2014,(4):26-29
<正>我公司2 500t/d生产线配置一台Φ4.6m×(10+3.5)m中卸生料磨,设计台时产量180t/h。自2009年4月开始,我们通过不断改造和采取优化措施,最终使生料磨台时产量稳定在200t/h以上(最高达到月平均210t/h)。1原材料及主要设备配置采用石灰石、砂岩和硫酸渣配料,粉煤灰作为铝质校正原料。由合肥水泥研究设计院按照邦德法测定入磨混合料的粉磨功指数,得到Wi=13.8kWh/t,入磨混合料的粉磨功指数较高,属于比较难磨的物料。  相似文献   

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