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1.工作原理
挖掘机斗杆缸活塞杆保护装置的工作原理如附图所示。
保护装置的一端通过支撑板与斗杆缸活塞杆下端销轴孔连接,支撑板通过螺栓固定支撑架,支撑架的另一端在滑道内。 相似文献
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高工效、低能耗剪叉式液压升降机设计研究 总被引:1,自引:0,他引:1
针对液压升降机的结构和工作特点及存在问题,作了改进设计。驱动缸采用垂直布置,并通过U形连接架驱动剪叉臂和工作台,连接架的侧板与内侧剪叉臂的横梁间的筋板用销轴转动连接,焊装在缸底及活塞杆端部的钢球嵌装在连接架横撑上的球窝中,构成球铰实现高约束的转动连接,保证外载荷始终作用在液压缸的纵轴线上,消除偏载;采用插装阀构成液压系统,提高液压系统可靠性、效率和抗污染能力,并解决了阀集成安装的问题,提高了液压系统的工效;用蓄能器回收及再利用势能,降低了能耗。 相似文献
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单活塞杆式气(液)缸是气动与液压的关键元件之一。由于尚无统一标准,因此缸的结构设计与安装形式十分繁杂,问题不少。本文分析了轴向底座固定式,前法兰固定式,后法兰固定式、中部轴销摆动式、活塞杆固定式、头部轴销摆动式、底部轴销摆动式和底部耳环悬挂式等典型结构安装形式,针对简化结构,提高牵引力、减少泄漏 相似文献
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选取了圆弧曲线、抛物线和余弦曲线三种典型的曲线形式对凸轮板与挂接销接触的曲线运用ANSYS的接触分析和优化功能进行了参数化建模和优化分析,优化效果明显。结果表明,凸轮板经优化后,挂接销推开凸轮板的接触力有了明显的减小,以优化后圆弧曲线的接触力为最小,优化效果明显。 相似文献
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《机械工人(冷加工)》1983,(4)
图1所示是两层双缸定置式电动液压升降平台。主要机构有:①剪刀连杆。连杆互相用轴销铰接成剪刀状,是实现升降动作的主要构件;②台板。上台板用于放置物件,下台板用以连接各部构件;③油缸部件。由油缸、活塞杆组成。油缸底端与剪刀连杆底梁铰接;活塞杆上端与剪刀连杆上梁铰接;④驱动装置,由电机、油泵、阀、油箱和脚踏开关等组成。起升时,油缸内的液压油顶起活塞杆,活塞 相似文献
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某装置两台原料气压缩机对天然气压缩升压,提供动力。该压缩机为对称平衡活塞往复式压缩机。因一级活塞杆断裂导致事故。现场发现一级活塞杆尾部断裂,活塞变形,十字头及打压体损坏,一级气缸、中体、曲轴箱破坏严重。通过对断裂活塞杆宏观观察、微观分析、化学成分、力学性能分析等,认定活塞杆断裂为材料疲劳断裂。得出结论:压缩机一级侧十字头销从十字头部位脱落但未完全脱出是导致此次压缩机事故的主要原因,未完全脱出的十字头销反复撞击一级活塞杆尾部而导致活塞杆尾部发生疲劳断裂,断裂后的活塞杆受到十字头销撞击而飞出机体。并根据分析原因提出预防此类事故的措施。 相似文献
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正1.开裂现象某型号30t级多台挖掘机均出现铲斗连杆(以下简称连杆)开裂故障。该连杆用于连接铲斗缸和铲斗,是挖掘机作业时的重要受力部件。挖掘时,铲斗缸产生的推力通过连杆传递到铲斗上,连杆承受较大的压力。卸土时,铲斗自身质量及斗内粘接的土壤对连杆产生较大的拉力。由此可见,连杆承受较大的交变载荷。连杆受力如图1a所示。该型挖掘机连杆下端销套与铲斗连接,上端销套与铲斗缸活塞杆连接。中间连接部分为16mm厚的筋板,两侧用22mm厚钢板弯曲成弯板,筋板和弯板材料均为Q345B型钢,与上、下端销套焊接在一起。连杆结构及开裂部位如图 相似文献
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以刮板输送机为研究对象,对相邻中部槽组和哑铃销进行了受力分析,通过哑铃销载荷测试系统得到实际工作中的哑铃销载荷数据,根据所测载荷运用非线性有限元软件Ansys/Ls-dyna对刮板输送机推溜工况下,中部槽组与哑铃销的非线性接触动力学进行仿真分析。得出液压支架侧哑铃销受力随着槽间角度的增加先增大后减小,夹角为1°时接触应力最大;哑铃销最大接触应力位置发生在哑铃销截面突变处,极限槽间夹角下发生在哑铃销轴中段部;两中部槽间接触应力集中位置发生在铲煤板和两中部槽哑铃销轴连接处,试验仿真结果与实际工况相符。此研究提供了一种哑铃销载荷测试方案,并通过试验仿真验证了其正确性及可行性,同时提出了中部槽和哑铃销结构尺寸优化的方法。 相似文献
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郑淑丽 《机械工程与自动化》2018,(1)
针对销轴与孔配合出现的失效情况,建立了销轴孔过盈配合的弹簧质子模型,分析弹簧质子模型的受力特征,得到其运动方程。通过对弹簧质子模型的运动分析,得出如下结论:当销轴与孔之间的过盈量一定时,外载荷较小,销轴与孔的接触界面不发生分离,可以延长结构的疲劳寿命;外载荷较大,将使销轴和孔接触界面发生分离,引起接触界面的微动磨损,导致结构寿命下降。 相似文献
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正1台叉装机在使用800h后,其副车架销轴与锁板的焊缝出现开裂故障,检查销轴与锁板已经完全脱离,无法固定销轴,如果继续使用,会带来安全隐患。经分析认为:造成销轴与锁板焊缝开裂的原因可能有结构强度不足和焊缝质量不合格2点。锁板厚度不足、锁板上的焊缝坡口较小、焊缝高度不足,均会造成其无法承载轴向力。询问其他叉装机用户,得知均未出现销轴与锁板焊缝开裂情况,故判定不存在结构强度不足问题。 相似文献