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1问题的提出Ω形弹簧是用于通讯设备中捆扎导线的常用弹簧,用42mm的60Si2Mn钢丝弯制成形,其外形尺寸如图1所示。它的生产工艺流程为退火——机械校直——成形——淬火、回火——镀锌——检验。在检验成品时,发现沿钢丝轴线方向有较多的裂纹。裂纹最大长度约20mm,最大宽度约0.2mm。在钢丝的径向也出现少量裂纹,最大深度约0.6mm。为提高产品合格率,对此问题进行了分析。2加工过程的检查分析为找出开裂的原因和制定防止开裂的措施,对n形弹簧的加工过程进行了检查。2.1原材料经成分分析,原材料符合60Si2Mn钢的成分范围。金相检查发… 相似文献
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采用金相、硬度、断口分析等方法,对多批次高强度变截面板弹簧试制产品进行失效分析.结果表明,淬火、回火、喷丸等工艺参数控制不当,是造成弹簧失效的主要原因.采用915~925 ℃淬火,470~480 ℃回火2 h,并进行应力强化喷丸,弹簧寿命得到显著提高,性能达到了设计要求. 相似文献
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弹簧钢稳定杆失效分析 总被引:1,自引:0,他引:1
通过形貌观察、硬度测试、组织检验和能谱分析,研究60Si2Mn弹簧钢的失效原因以及影响因素,如夹杂物、表面脱碳、表面缺陷等。结果表明此弹簧钢断裂为早期疲劳断裂,裂纹源萌生于表面及次表面。 相似文献
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工厂在修理飞机时,发现航空发射装置片簧断裂。本文通过外观检查、断口形貌观察、组织及硬度检查等方法,对断裂的片簧进行了分析。结果显示,片簧失效模式为氢致延迟和机械疲劳复合断裂。结合片簧的表面处理及其使用过程,分析认为不正常的表面处理及飞行中的振动均为导致片簧失效的重要因素。 相似文献
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