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相似文献
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1.
双保仿油基改性MEG的研究与应用   总被引:4,自引:3,他引:1  
MEG是近年来利用半透膜机理优选出的一种优质处理剂,有良好的润滑性、热稳定性和页岩抑制性,无荧光、易生物降解.但MEG本身为液体,加量偏高(10%~30%).通过大量的文献调研和试验,成功地将MEG液体制成固体,不仅保持了MEG原液体的基本性能,又增加了MEG抑制能力的成分.由性能评价得知,改性MEG单剂具有良好的页岩抑制性及润滑性,经150 ℃老化后MEG钻井液流变性能、滤失性能、pH值变化不明显,随着改性MEG加量的增加,钻井液性能持续得到改善,综合考虑经济效益,改性MEG加量定为7%.现场应用表明,MEG钻井液具有较强的悬浮性和携带岩屑的能力及良好的护壁作用,抗膏岩污染能力强,流变性易于调节;使用MEG钻井液钻进的井机械钻速比同类井提高15%;并具有良好的保护油气层的作用,郑607-平6井试油日产油量为52 t,是邻井的3倍.  相似文献   

2.
王德承 《钻采工艺》2000,23(2):65-68
本文介绍了一种应用于大井眼、大环空间隙、较低反速条件下钻易垮时辰 层的钻井液技术,即两性钻井液技术。现场应用表是,该钻井液具有强的抑制性,良好的净化井眼能力。文章介绍了有关的室内试验和现场应用情况。  相似文献   

3.
吐哈油田小井眼开窗侧钻井主要采用混原油钻井液,不利于环境保护。从研究MEG单体的作用机理入手,以钻井液润滑性、抑制防塌性为主要评价指标,对MEG钻井液配方进行了优选,并对优选配方钻井液性能进行了评价。该钻井液在4口小井眼开窗侧钻井进行了试验应用。结果表明:应用井无阻、卡现象,平均钻井周期缩短了7.2d;在未混原油的情况下钻井液润滑系数比乳化原油(15%~20%)钻井液降低了34.6%;油层保护效果好,其中温5-41C井日产油14.4t,同比温五区块平均产量提高了128.4%,神218C井是神229区块目前唯一的自喷井。表明优选出的MEG钻井液具有优良的润滑性、抑制防塌性及良好的储层保护效果,特别适合强水敏地层及大斜度井和水平井等特殊复杂工艺井的钻进。  相似文献   

4.
深水钻井时存在复杂地层井眼失稳、大温差下钻井液流变性调控困难等技术难题,需要研发适用于深水钻井的抗高温强抑制性水基钻井液。以丙烯酰胺、烷基季铵盐和2–丙烯酰胺基–2–甲基丙磺酸为单体,采用水溶液聚合法合成了深水钻井用低相对分子质量的聚合物包被抑制剂Cap;以Cap为主要处理剂,并优选其他处理剂,构建了深水抗高温强抑制水基钻井液。室内性能评价表明,低相对分子质量的聚合物包被抑制剂Cap对钻井液流变性的影响较小,包被抑制作用强;深水抗高温强抑制水基钻井液低温流变性良好,可抗160 ℃高温,高温高压滤失量小于9 mL,三次岩屑滚动回收率大于70%,抑制性强,可分别抗25.0%NaCl、0.5%CaCl2和8.0%劣土污染。该钻井液在南海4口深水油气井钻井中进行了现场试验,取得了良好的应用效果,解决了低温增稠及井眼失稳等技术难题,具有现场推广应用价值。   相似文献   

5.
西江24-3-A20ERW大位移井钻井液技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
西江24-3-A20ERW大位移井钻井主要目的是开发相距8km的西江24-1边际油田。该井完钻井深为8987m,垂直井深为2851.23m,水平位移为7825.51m,尾管下至井深为8984m,该井根据A4井,A17井和A18井的成功经验,确定了适应不同井段的钻井液体系,即在φ609.6mm井眼使用海水高粘膨润土浆,在φ406.4mm井眼使用海水氯化钾部分水解聚丙烯酰胺水基钻井液,在φ311.1mm和φ215.9mm井眼使用低毒Versaclean油基钻井液体系,并优化了钻具组合和钻井液流变参数,确定了合适的钻井液密度范围,以改善井眼稳定性,现场应用表明,该套钻井液体系具有润滑性好,井眼稳定性强以及抗高温,抗污染和保护油层的特点,在低剪切速率下具有较高的粘度,成功地钻成了西江24-3A20ERW大位移井,固井质量优良。  相似文献   

6.
乌深1井超深井大井眼钻井液技术   总被引:1,自引:1,他引:0  
乌深1井是大港油田“1518”勘探工程的一口重点预探井,完钻井深5850m ,其中Ψ311.1mm井眼的深度及Ψ244.5mm套管的下深(5456.9m)创下了全国陆上油田已完钻井的最高记录,是一口高难度的超深井,针对该井的井身结构和地层情况确定了一套适应各井段的钻井液体系,上部地层(井深2300m以上)使用钾盐聚合物钻井液,下部地层(井2300m 以下)使用硅基钻井液体系,进一步提高了钻井液的防塌抗温效果,配合了一定的处理维护方法和防堵漏技术,结果表明,该钻井一定的处理维护方法和防漏堵漏技术,结果一,该钻井液体系抑制性和防塌性强,具有稳定井壁,携岩净化,抗高温,润滑防卡的能力,满足了深井大井眼井施工的要求。  相似文献   

7.
鹰1井是顺北油气田的一口超深重点风险预探井,设计井深9 016.85 m(垂深8 603.00 m)。该井超深井段志留系柯坪塔格组与奥陶系桑塔木组等硬脆性泥岩地层、志留系裂缝性地层和奥陶系破碎性地层,在钻进过程中易出现井眼失稳、井漏、坍塌掉块等井下故障。为此,通过室内试验研究,分析了该井超深井段硬脆性泥岩地层井眼失稳机理、强压力敏感性裂缝性地层漏失原因及破碎性碳酸盐岩地层井眼失稳原因,应用“多元协同”井壁稳定基本理论,构建了SMHP–1强抑制强封堵钻井液,并制定了针对性强的防塌防漏技术措施。该井顺利钻穿大段硬脆性泥岩、裂缝性地层和破碎性地层,未发生井眼失稳及钻井液漏失,顺利钻至井深8 588.00 m完钻,创亚洲陆上井深最深纪录。现场应用表明,SMHP–1强抑制强封堵钻井液能够解决深部地层大段泥岩及破碎性地层的井眼失稳与漏失难题,为国内外深井超深井安全钻进提供了技术借鉴。   相似文献   

8.
为解决威远区块深层页岩气水平井长水平段井眼失稳的问题,研制了具有强抑制性、强封堵能力的水基钻井液。分析了威远区块页岩储层矿物组分、储层物性和页岩地层井眼失稳机理,认为在该地层钻进水平段时,所用钻井液应具有较强的抑制性、封堵能力和一定的润滑性。在优选抑制剂、封堵剂和润滑剂的基础上,配制了深层页岩气水平井水基钻井液SM–ShaleMud,并对其性能进行了室内评价。室内试验结果表明:该钻井液流变性能好,高温高压滤失量低,润滑系数小;可抗温140 ℃,能有效抑制黏土水化和裂缝的产生、扩展;封堵能力和抗污染能力强。SM–ShaleMud水基钻井液在威远区块威页23平台3口井进行了应用,结果表明具有良好的综合性能,特别是井眼浸泡67 d后仍保持稳定,说明其具有强抑制性和强封堵能力。研究表明,SM–ShaleMud水基钻井液能够解决威远区块深层页岩气水平井长水平段井眼失稳问题,现场应用效果显著。   相似文献   

9.
含醇醚水基钻井液体系的研究与应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对传统水基钻井液的特点,引入满足环保要求的醇醚化合物替代油类润滑剂,并以此建立含醇醚水基钻井液体系。经室内研究和现场应用表明:该体系具有优良的润滑性,良好的井眼清洁能力,井壁稳定和抑制能力接近油基钻井液水平,无荧光不干扰地质录井,储层保护效果好。生物毒性检测结果表明,该体系具有环境可接受性。现场应用近30口井并取得成功。  相似文献   

10.
针对塔北地区"长裸眼"钻井中极易发生渗漏、缩径阻卡、垮塌扩径等一系列问题,提出了优快钻井钻井液技术,着重突出钻井液的强包被、强抑制、强封堵防塌特性,实现安全、快速钻井。介绍了塔北地区地层特点和技术难点、相应的钻井液技术对策、钻井液体系选择和技术要点以及分段钻井液技术。通过现场应用表明,优快钻井钻井液技术具有强抑制、强包被、强封堵防塌特性,能解决"长裸眼"阻卡和井眼稳定问题,对安全、快速钻井具有很好的技术价值。  相似文献   

11.
SMS抗盐高效前置液的研制与应用   总被引:7,自引:2,他引:5  
胜利石油管理局埕岛浅海油田使用的海上钻井液液体系与淡水水泥浆相容性差,导致顶替效率低,影响了固井质量,为此研制了抗盐高效SMS前置液。室内实验表明,SMS前置液体系与海水钻井液,水泥浆有良好的相容性,能提高顶替效率与泥饼冲刷效果,在埕岛浅海油田三口井的试验应用中取得良好效果。  相似文献   

12.
中国石化西部新区等地层情况十分复杂,对在钻井中存在的钻井液问题进行了分析,着重从钻井液优化使用方面进行了探讨.认为:提高体系的抑制性,应该尽可能采用电性较高的钻井液,不同电性的处理剂尽量不要混用;为简化钻井现场配浆时间,提高钻井液流变性能及胶体稳定性,应按照钻井液配方,预先在泥浆站采用湿挤压钠化、改性和增效的方法制成方便钻井液复合粉;为在井壁形成高质量泥饼,钻井液体系应具备尽可能高的正电性,体系中固相颗粒应有一定的细度和合理级配,并且钻井过程中,井底应保持一定的过平衡压力,另外,应重视对所选用钻井液泥饼的物理化学性质进行检测和研究.  相似文献   

13.
合成了一种无毒、具有强抑制性兼一定降滤失、降摩阻功能的新型多元醇类处理剂PE-Ⅰ,并在新疆红山嘴、石西地区进行了4口井的现场试验。结果表明,PE-Ⅰ的使用,有利于钻井液体系组成的简化,有利于钻井液性能的改善和调节,有利于钻井施工。  相似文献   

14.
Abstract

The study of biopolymers is increasing considerably in the oil industry because they possess desirable properties such as environmental friendliness. Xanthan gum and scleroglucan are biopolymers used to reduce mud toxicity. These biopolymers are exopolysaccharides added to aid in control of fluid loss to the formation and to increase the viscosity of the drilling mud. In this article, we suggest evaluating the properties of biopolymers used in drilling mud. We constituted a fluid model compliant with the American Petroleum Institute's standards, where the composition differs by the nature of biopolymer. Biopolymer properties were investigated by using two main analytical methods: X-ray diffraction (XRD) and rheology. The substances used in this study are considered to cause little or no risk to the environment. This article describes the characterization of these polymers and the effect of additives such as clay and weighting material on drilling muds.  相似文献   

15.
油气录井“片区化一级管理”模式,是四川石油管理局地质勘探开发研究院赴哈萨克斯坦录井项目组在多年的实践中探索、研究而创立的,具有管理层次“扁平化”、技术指导“辐射化”、录井作业“交叉化”因而用人少、队伍精、效率高、效益好的特点。2004年9月川局录井专业化重组后,该院将这一模式应用到川渝油气录井队伍管理中,撤消了原五大矿区录井公司“多级、多层、多片”旧的管理体制,使川局录井生产运行达到了快捷、优化的管理效果,经济效益显著提升。在系统介绍该模式的构建与特点的基础上,报道了其在川渝地区推广应用的效果。  相似文献   

16.
钻井液处理剂及体系对聚合醇JLXI浊点的影响   总被引:5,自引:7,他引:5  
聚合醇类水基防塌钻井液体系(简称 PEM)作为适应环境保护要求的一种新型钻井液体系应用越来越广泛。PEM 的核心处理剂为聚合醇类水基防塌润滑剂 JLX,JLX是一种非离子型低分子量聚合物,其作用机理是具有浊点特性。研究了钻井液体系及常用处理剂对两种聚合醇 JLX1 和JLX2 浊点的影响。实验结果表明,无机处理剂如 KCl 对 JLX浊点有显著的影响;而有机高分子处理剂的影响则较复杂,低浓度时能使 JLX 浊点上升,高浓度时则使 JLX 浊点下降;体系也能降低 JLX 浊点,并且对低浓度的无机处理剂如 KCl有一定的缓冲作用。  相似文献   

17.
塔北地区水平井钻井液技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
塔北地区水平井上部大井眼采用聚合物钻井液体系、下部井段采用聚磺钻井液体系、造斜段及水平段采用聚磺混油钻井液体系。现场应用结果表明,聚合物钻井液体系解决了大井眼携岩问题;聚磺钻井液体系抑制能力、防塌能力、携岩能力强;聚磺混油钻井液体系的携带、悬浮岩屑能力及润滑性更好。这几种钻井液体系满足了钻井工程需要,避免了井下复杂情况的发生。  相似文献   

18.
抗盐钙抗高温的活化重晶石PF—BARA   总被引:3,自引:1,他引:2  
分析了新型活化重晶石PF-BARA的表面改性机理,活化重晶石改善其在钻井液中的动力稳定性及钻井液流变性的机理,评价了活化重晶石PF-BARA的各项性能,PF-BAR A适用于淡水,海水及饱和盐水钻井液全系,与以前的活化重晶石相比,PF-BAR A不仅具有原活化重晶石具有的抗高钙,高盐的能力,而且抗高温能力进一步提高,适应主密度钻井液的要求,使密度为2.4g/cm^3的钻井液在210C条件下仍具有良好的流变性能。  相似文献   

19.
利用压力传递实验技术评价硅酸盐钻井液井壁稳定性能   总被引:2,自引:1,他引:2  
大庆油田在长垣东部深层油气田勘探开发过程中遇到了严重的井眼不稳定问题,如何控制泥页岩压力传递和流体侵入是解决泥页岩井壁失稳的根本问题,石油大学(华东)研制的井壁稳定物化-力学耦合模拟实验装置(SHM仪),攻克了复杂高温高压釜体机械结构设计,三轴液压稳压系统设计,加温控制系统设计,试液循环系统设计以及计算机数据采集与处理系统设计等技术难题,可自动边疆记录压力,差压,应力及应变等信号,主要功能和技术指标达到国外Shell研究中心同类仪器的水平,利用该仪器,采用泥页岩压力传递和化学位差诱导的渗透压力传递实验技术,通过定量系数,对硅酸盐钻井液进行了性能评价,实验结果表明,硅酸盐钻井液具有很强的降低泥岩渗透率,改善膜系数,稳定井壁的能力,“封固”能力随作用时间的延长而加强。  相似文献   

20.
开发川西新场上沙溪庙组气藏,钻遇地层为泥岩、砂砾岩、泥岩与砂岩互层,地层压力梯度从上至下由正常到压力过渡段,然后到异常高压.要求钻井液体系不但具有优良的防漏、防塌、防污染性能,而且能适应多种压力梯度情况,满足高密度要求.为克服表层的垮塌、缩径,采用高膨润土含量的钻井液开钻,并配合控制排量等措施;二开采用聚合物钻井液,根据气层压力调节钻井液密度,保持低粘度,适当放宽滤失量的限制范围,并利用固控系统清除钻屑、劣质膨润土;进入气层前,将聚合物钻井液转化为聚磺钻井液,并根据气层压力情况加重钻井液;对上沙溪庙组气层保护使用屏蔽暂堵技术.现场应用结果表明该套钻井液体系能保证钻井工程顺利进行,有效地防止了坍塌、卡钻和井喷等复杂事故的发生,大大提高了钻井速度,缩短了钻井周期,而且在高密度情况下钻井液具有良好的流变性能和保护气层性能.  相似文献   

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