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碳化塔是纯碱工业生产中最主要的设备。一般高度在24~26米之间,直径一般在2米左右。石家庄化肥厂采用的碳化塔高度是25.8米,直径φ1.98米,全部由铸铁制成,总重150吨,共分成38节(不包括底座与塔盖。节与节之间全部用螺栓联接(节间螺栓64条)。塔节内外表面均为铸造毛面,只有节间联接端面机加工面。本碳化塔高大重且为多节组装,图纸安装要求严格“塔圈中心偏移量≤6mm”。由于本塔内外壁 相似文献
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我厂φ800合成塔原为三套管结构,触媒充填高度达8.8米。由于充填高度太高,阻力大,循环量加不上去,塔内温度分布不理想,因此,触媒不能充分发挥作用,触媒利用率低。我们根据南京氮肥厂φ1000塔双层并流触媒筐的结构形式进行改造,结合我厂φ800塔操作的实践 相似文献
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关于自吸空气氨水再生流程的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
<正> 我厂原设计为5000吨/年的小合成氨厂,现达8000吨/年的合成氨生产能力。对原氨水再生流程进行了改造,应用了自吸空气氨水再生流程。1980年8月投入运行,至今效果良好,现将情况介绍如下:一、脱硫及氨水再生流程自吸空气氨水再生流程如(图1)所示。半水煤气中 H_2S 含量约2克/米~3,经萝茨鼓风机加压由塔底进入旋流板脱硫塔,在塔内半水煤气经再生氨水的洗涤,脱硫后的半水煤气由塔顶而出,送入压缩机的一段进口。脱硫液,由塔底排出至富液槽,经4BA-8的再生泵送到12米高的四个并联自吸空气引射器。吸收了空气的氨 相似文献
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加工沿海高酸原油的某石化企业减压塔整体更新运行1 a,检修检查高温部位出现一系列腐蚀问题:第七段及第八段整层填料失去金属光泽,一侧填料大量塌陷、填料腐蚀缺失;第七段集液分配器升气孔V型挡板、集液槽多处腐蚀缺失;集油箱浮球腐蚀缺失一半;以上部位塔内壁、焊道大面积腐蚀。分析认为:加工介质为海洋高酸原油腐蚀性强;为节省设备投资,加工负荷提升,减压塔利用原有的混凝土基础,新设备塔径不能改变,塔高增加,介质线速度提高;填料原材料选用存在问题,加工过程中敏化;制造质量问题,塔内进料分布器安装不居中,进料分配不均;操作负荷时常大幅调整;采油助剂影响等是出现严重腐蚀的重要原因。通过采用优质原材料加工填料,填料、浮球材质升级加厚,平稳生产操作,腐蚀严重部位塔内加注高温缓蚀剂等一系列措施,缓解了高温段填料、塔壁等内构件腐蚀,确保了装置安全运行。 相似文献
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我们厂在生产有机玻璃的过程中,采用填料塔对粗甲基丙烯酸甲酯(粗单体)进行蒸馏。填料塔由塔釜和塔身组成,塔釜为1000立升,塔身高度为7.5米,塔身直径原采用24公分。1978年底我们对该塔进行了改 相似文献
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以十六烷基三甲基氯化铵为表面活性剂,在连续稳态操作条件下,研究了泡沫塔和填料泡沫塔回收水溶液中微量Mo(Ⅵ)的分离性能。结果表明:随鼓泡区高度的增加,泡沫塔的富集率逐渐增加,回收率逐渐减小;随填料层高度的增加,填料泡沫塔的回收率增加,富集率减小;随泡沫层高度的增加,两种塔的富集率均逐渐增加,回收率均逐渐减小。泡沫塔内的浓度分布基本一致,表明泡沫塔存在较大的液相返混,填料泡沫塔内浓度分布随填料层高度的增加而增大,表明填料泡沫塔的液相返混程度较泡沫塔小。填料的加入有效增大了气液传质面积,提高了气液传质速率。填料泡沫塔的回收率远高于泡沫塔,但富集比略有下降。在实验条件范围内,填料泡沫塔中Mo(Ⅵ)的回收率可达99.8%,富集率可达12.2。 相似文献
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本文介绍离子交换热法联碱的原理及较佳工艺条件;该装置日产0.76吨纯碱规模,用732型阳离子交换树脂交换柱的装填量为2.6吨.装填高度2500毫米,工作容量1.5毫克当量/毫升树脂。空塔流速交换0.0206米/分,再生0.0192米/分。碳酸氢铵溶液温度30℃,卤水40℃。碳铵溶液浓度200克/升左右,卤水含 NaCl 250克/升左右。按此工艺条件离子交换纯碱和树脂再生混合氮肥平均收率在83%以上,纯碱质量可达到国标特级品要求,混合氮肥NH_4Cl 含量94.01%。(NH_4)_2SO_45 34%。但双吨产品成本大约在450元以上。因产品质量很高,可作为精细化工产品出售,加之732型离子交换树脂交换柱,可以用多种不同原料生产多种不同的精细化工产品,起到一个装置多种用途的目的。 相似文献
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<正> 对于铜洗工段回流塔喷铜液现象,人们常常认为它是由于原料气中 CO_2、H_2S 高,油污多等原因造成了堵塔;铜液粘度大使回流塔操作时带液,再生气将铜液带出回流塔所造成的。但是,从操作实践来看,不完全是上述原因。因为回流塔内不易产生堵塔;塔内操作未达到泛点。这里我就回流塔喷铜液的原因提出如下看法及其解决办法。一、回流塔喷铜液的原因对回流塔喷铜液的原因,我们经过多年的操作和反复观察研究,发现在回流塔喷铜液时, 相似文献