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针对600 kt/a甲醇制烯烃工业装置(配套甲醇装置产能1 800 kt/a)催化剂日损量较大的问题,从磨损机制、磨损因素及应力方面对催化剂的损耗进行分析和探究,着重阐述甲醇进料分布管气流速度及旋风分离器区域气速对催化剂磨损的影响。分析结果表明:高温下催化剂颗粒的磨损机制主要以颗粒表面磨损为主;催化剂的磨损指数和甲醇进料分布管喷嘴喉部气流速度对催化剂的日损量影响明显,较低的催化剂磨损指数和甲醇进料分布管喷嘴喉部气速利于催化剂日损量的降低;高速气流冲击下,待生催化剂的磨损指数高于再生催化剂;催化剂磨损产生的细粉和超细粉进入急冷水洗系统,催化剂日损量增加时,急冷水中的固含量也会增加。 相似文献
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鉴于神华榆林能源化工有限公司600 kt/a甲醇制烯烃工业装置(配套甲醇装置产能为1.8Mt/a)生产中SMC-001催化剂耗损较多、严重影响装置运行的情况,进行了MTO-280催化剂的首次试用。对SMC-001与MTO-280催化剂的物理性质进行比较,通过试用探究反应条件(反应温度、反应压力、反应器密相藏量与待生定碳)对MTO-280催化剂反应性能的影响,并对SMC-001催化剂和MTO-280催化剂在工业装置上的效能和应用后水洗水中COD含量的影响进行比较。试用结果显示:相较于SMC-001催化剂,MTO-280催化剂的耗损明显减少,吨烯烃耗损为0.74 kg;反应温度提高,甲烷和乙烯选择性增加,丙烯选择性降低,乙烯+丙烯选择性略有降低;反应压力增大,乙烯选择性降低,丙烯和C4选择性增加,但乙烯+丙烯选择性降低;反应器密相藏量增加和待生定碳提高,甲烷和乙烯选择性增加,丙烷和丙烯选择性降低;增加待生定碳、提高反应器密相藏量、减少催化剂循环量、适度降低反应温度可使乙烯+丙烯选择性达81.48%,但甲醇转化率会略有降低,水洗水中COD含量较高。 相似文献
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云南三环化式股份公司硫酸厂600 kt/a硫磺制酸装置于2003年12月28日一次化工投料试车成功. 相似文献
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介绍了甲醇合成系统压力、温度及合成塔入口一氧化碳体积分数对甲醇合成及下游精馏的影响。结合实际生产,认为合成塔入口一氧化碳体积分数低于14%有利于合成系统的稳定运行;提高合成系统压力和温度可以维持甲醇产量,但会导致精馏装置产品质量变差。 相似文献
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介绍了200 kt/a焦炉气制甲醇装置废水、废气、废油、废渣、噪音和辐射等污染的来源、危害及其处理方法,实施后减少了污染物的产生,降低了能耗,取得了良好的经济和环境效益。 相似文献
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云南云天化国际化工有限公司三环分公司600 kt/a硫磺制酸装置I系列采用二转二吸工艺流程,高温过热器设置在转化一段出口,最高环境温度为580℃,最低环境温度为450℃,其壳程、管程以及烟气进出口管道材质均采用奥氏体不锈钢。高温过热器于2006年投运,当装置开停车频繁以及阴雨天时高温过热器便出现壳体泄漏。主要表现在高温过热器顶部焊缝断 相似文献
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孙冬冬 《中国石油和化工标准与质量》2013,(20)
介绍了甲醇制烯烃项目下游的烯烃分离装置水洗塔运行情况,对水洗塔堵塞问题进行了深入探讨,分析了水洗塔堵塞工况的现象、原因及其造成的危害,并详细介绍了我公司解决堵塞问题所采取的一系列措施及实施效果。 相似文献
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卫娟红 《硫磷设计与粉体工程》2011,(3)
结合某地600 kt/a甲醇项目,对煤储运制备系统从方案设计、设备选型和布置、安全生产和环境保护等方面进行了分析和介绍.该系统具有流程灵活、可靠性高、易于操作、环保节能、可实施性强等优点,对甲醇或其他产品生产的煤储运制备系统具有广泛的适用性. 相似文献
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介绍800kt/a甲醇装置原始开车过程中磁力泵频繁发生抱轴的事例,结合磁力泵结构及特点、故障现象及过程,分析磁力泵抱轴的原因,提出相应的检修措施。 相似文献