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不锈钢管道焊接变形控制 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了不锈钢管道焊接变形产生的主要原因。通过采取焊前装卡、焊接过程中采用合理的焊接顺序以及焊后矫正等措施,较好地控制了焊接变形,保证了不锈钢管道的焊接质量。 相似文献
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针对采用常规工艺修复磨损严重的风扇磨煤机叶轮前盘时产生严重的焊接变形现象 ,提出了防止焊接变形的措施 ,为控制大面积变形创造了条件。通过实施焊前预热、焊后去应力退火等热处理方法 ,消除了内应力 ,稳定了金属组织和机械尺寸 ,提高了焊接质量和机械性能 相似文献
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水电站的弧形闸门为焊接结构,在旋焊过程中容易产生变形。通过对门叶变形量的分析,计算了门叶沿性轴的总体变形趋势及理论近似应变值,确定了门叶旋焊前其转动半径的修正量。在闸门门叶备料时,以修正后的转动半径为实际放样尺寸,并在实际组焊接变形控制和监测,从而确保了弧形闸门的制作。 相似文献
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电磁调速电机空实心磁极焊接装配如图 1所示。焊接装配后经常发生变形 ,主要原因是由于零件厚薄不均 ,化学成份不同等造成焊后应力不均而变形 ,使焊后的动平衡试验时不平衡误差很大 ,严重影响电机质量。出现的噪音大 ,振动达不到标准这些问题长期困扰我们 ,成为生产上的一个重大难题 ,而且电机规格越大问题越严重。针对这一问题经过反复试验分析 ,在焊接接头处采用局部加温的方法收到了明显的效果。图 1 焊接装配图1.空心磁极 2 .焊接头 3.隔磁块 4.实心磁极焊接是一个加热并随后冷却的工艺过程 ,有的焊件容易产生变形或严重的裂纹。… 相似文献
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东方电机股份有限公司首次采用混合气体熔化极气体保护焊焊接水轮机转轮室,并且在出口叙利亚的迪什林水轮机中应用。本文详细叙述了混合气体熔化极气体保护焊的工艺试验及其在水轮机转轮室焊接中的应用情况。实践证明,用该种焊接方法来焊接转轮室可提高工作效率1/3,且焊接变形小,焊后基本上无需校形处理。 相似文献
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珠海发电厂超临界燃煤机组锅炉受热面耐热钢焊接实施 总被引:1,自引:0,他引:1
分析了珠海电厂新建2台600 MW燃煤机组水冷系统、再热系统和过热系统的耐热钢的被焊材料,介绍了焊前的准备工作,如对被焊材料进行光谱分析、选用合适的焊接材料、坡口准备等,介绍了确保锅炉压力容器用钢和过热器、再热器用钢焊接质量的措施,以及焊后检测工作等。 相似文献
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T91锅炉热强钢管焊接性能的试验研究 总被引:1,自引:0,他引:1
以国产焊接用T91锅炉热强钢管为主要研究对象,根据焊接线能量、焊前预热和焊后热处理等条件对焊接的影响设计了试验的正交方案,并用硬度试验、断口扫描、电镜观察等多种试验和分析方法对其焊接成品进行了焊接性和冷裂敏感性等方面的研究。结果表明:采用焊前预热150℃以上、小热输入多层焊、焊后(770±10)℃、1 h高温回火工艺能降低T91钢焊接热影响区的淬硬倾向及焊接接头中的扩散氢含量,使得马氏体中的碳得到充分的扩散以形成回火索氏体,改善了T91钢管接头的韧塑性。 相似文献
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圆管的管板单面点焊数值模拟研究 总被引:1,自引:0,他引:1
杨洪刚 《上海电机学院学报》2010,13(1):9-11,16
基于圆管的管板单面点焊过程中的大焊接变形,建立了轴对称有限元模型。通过热、电、力耦合分析,研究了管板单面点焊的熔核形成过程、熔核特点和焊接变形过程,与试验对比,验证了模型的有效性,为焊接质量的监控提供理论依据。 相似文献
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为了解蒸汽轮机自带冠静叶拂配隔板焊接产生的直径变形、半径变形、节圆收缩率和倾斜变形的基本规律,通过基于正交设计的模型试验对自带冠静叶隔板的焊接变形进行了研究.结果表明焊接电流和焊接顺序对焊接变形的影响程度相对较大.图5表7参6 相似文献