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随着单套空分设备规模的不断增长,冷箱内管道变形对空分设备正常运行的影响问题也越来越突出。文章详细分析了空分设备冷箱内管道变形的原因,从空分设备的设计制造和操作方面,提出了相应的防范措施。 相似文献
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国产化空分设备获业界认可 总被引:1,自引:0,他引:1
《大氮肥》2006,29(2):139-139
为了满足空分设备大型化的发展要求,近年来国内空分企业进行了4万至6万等级大型空分设备的攻关和开发,目前大型国产化空分设备已逐渐获得石化、冶金等用户行业的广泛认可。 相似文献
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浮法玻璃企业综合利用空分设备产生的富氧废气副产品,可充分发挥空分设备的潜能,既保证了生产需要,也节省了宝贵的资源,给企业带来一定的经济效益和社会效益。 相似文献
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介绍了齐化集团有限公司PVC生产中空分干燥设备的改进情况,改进后采用了新型的SPC-100型程序控制器代替电机控制器,显著地改善了PVC生产中仪表压缩空气的质量,且便于维修,使生产装置稳定运行,为公司带来了巨大的经济效益。 相似文献
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结合某煤化工项目配套空分装置,详细介绍了空分装置后备系统低温液体管道的布置、绝热设计及管架设计要点,重点分析了后备低温液体泵的配管原则,对低温富氧液体管线的设计加以说明,提出了有效的解决方法及相应的防范措施。 相似文献
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扬子石化D套空分的空气净化系统,配管空间小,管径大,且不断经历冷热循环变化,管道应力呈周期性变动,不适宜的配管设计易引起管道或设备管口变形甚至损坏。利用CAESARⅡ应力分析软件辅助空气净化系统的配管设计,按照一定的步骤进行调整,得到适宜的配管走向及支架位置的设置。 相似文献
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采用液化天然气冷量的空分系统新流程 总被引:2,自引:0,他引:2
从多个角度分析了空分装置中应用液化天然气(LNG)冷量的优势,针对不同的场合提出了2种引进LNG冷量的液体空分流程新方案。方案1适用于投资建设新设备的场合,方案2适用于现有流程的改造生产液体的场合,2种方案有一个共同点即使用LNG冷量冷却循环氮气制冷。采用Aspen P lus软件对2个方案进行了模拟计算,结果表明:引进LNG冷量之后,所需循环氮气量明显减少,系统最高运行压力降低由传统流程的4.2—5.0 MPa降低到2.1—2.6 MPa,液态产品的单位能耗从约0.5 kW.h/kg降低到0.327—0.338 kW.h/kg,节能效果明显。LNG气化过程中换热压力的提高对冷量回收影响较小,而采用液泵加压节省能耗,将气化过程安排在升压过程之后有利于能源的合理利用。 相似文献
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介绍从国外最新引进的大型分子筛净化(氮气增压膨胀)液氧泵流程空分的能力、主要设备及空气净化原理,并对氮气增压膨胀和空气增压膨胀以及液氧泵流程和氧压机流程进行了比较. 相似文献
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