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侯马冶炼厂铜顶吹吹炼工艺的技术进展 总被引:1,自引:0,他引:1
通过Ausmelt浸没式顶吹喷枪技术在侯马冶炼厂的生产实践,介绍了铜顶吹吹炼工艺的特点、主要问题的解决方法和取得的技术进展. 相似文献
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钙铁橄榄石渣系在铜锍顶吹吹炼工艺的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
林荣跃 《有色金属(冶炼部分)》2010,(1)
侯马冶炼厂使用铜锍顶吹吹炼工艺生产粗铜,生产初期采用常规的铁橄榄石渣系,在实际生产中因为铁橄榄石炉渣在高氧势条件下磁铁含量高,易导致炉渣泡沫化,甚至造成严重的安全生产隐患。为了有效控制炉渣泡沫化,在顶吹吹炼炉试验了钙铁橄榄石渣系,试验证明,钙铁橄榄石渣系对固态磁铁的析出能够起到很好的控制作用。 相似文献
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某铜业公司是世界上首家采用侧吹+顶吹铜冶炼工艺单套产能在300 kt/a的铜冶炼企业,该企业使这种铜冶炼工艺达到了一个突破性的产能高度。侧吹炉生产总体上正常,但是顶吹炉在前期筑炉过程中出现了很大的缝隙,在后期生产过程中又出现了炉底检测温度过高、炉底工作层耐火砖漂浮的重大问题,本文对这些问题进行了深入的剖析,指出了顶吹炉在筑炉过程中出现很大缝隙的成因以及顶吹炉炉体结构、膨胀缝设置不合理导致炉底问题出现的根本原因,并对这些问题提出了针对性的解决方案。 相似文献
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通过对富氧侧吹熔炼-多枪顶吹吹炼炼铜工艺过程的生产数据进行整理,计算得出了铁、锌、铅和砷在整个系统的分布率。通过XRD、SEM/EDS等测试手段,对冰铜、熔炼渣和吹炼渣等部分中间产物的物相组成和微观结构进行了表征。综合分析了主要杂质元素铁、锌、铅和砷在富氧侧吹熔炼-多枪顶吹吹炼炼铜工艺中的分布行为规律。结果表明,铁主要以铁橄榄石、铁酸锌、铁酸铜等形式分布于炉渣中,锌绝大部分也会造渣并以铁酸锌的形式进入炉渣,即大部分铁和锌能在炉渣中直接开路除去;而大部分铅和砷进入炉渣和烟尘中,可通过渣的形式及挥发机理脱除和回收,但还有相当数量的铅和砷会残留于粗铜中,只能在后续电解工序中脱除。总结了这几种杂质元素减量化控制的有效方法和途径,为铜冶炼过程中杂质元素的综合处理和稳定生产提供了参考。 相似文献
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富氧侧吹熔池熔炼-多枪顶吹吹炼技术成熟可靠。基于该工艺铜冶炼生产过程的反应机理,采用冶金计算软件建立功能模块,模拟侧吹熔炼—顶吹吹炼—阳极炉精炼全流程,不仅为冶炼厂设计提供了依据,同时也为开发数模专家系统打下了基础。 相似文献
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Andreas Wank Alexander Schwenk SH EN Xi-hu Bernhard Wielage Thomas Grun Gerd Paczkowski Eduard Friesen 《有色金属(冶炼部分)》2008,(Z1)
对一种新型基于流体动力学基础上研制的超音速喷枪的性能进行研究。使用常规超音速喷枪及新型超音速喷枪进行对比喷涂实验,结果显示新型喷枪有着明显的优势。新型超音速燃烧室及枪管使火焰与颗粒间的动能和热能交换更加均匀。涂层性能对比试验显示使用改进型喷枪所获得的涂层显微硬度及致密性有一定的提高,而涂层冶金反应却明显地减少了。在对涂层按ASTM G65标准进行检测中发现,涂层的耐磨性能也得到了明显的提升。 相似文献
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程霞霞 《有色金属(冶炼部分)》2018,(2):46-49
采用树脂对铜电解液中杂质锑和铋进行深度净化除杂的工业化应用试验,结果表明,该技术对铜电解液中杂质锑和铋的去除率均大于95%,吸附树脂锑和铋的解析率均大于95%,除杂过程中电解液中铜、镍离子含量基本不变,经过净化后的铜电解液持续返回铜电解生产系统,生产运行良好,阴极铜产品质量符合GB/T 467-2010标准中规定的Cu-CATH-1要求。 相似文献
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岳占斌 《有色金属(冶炼部分)》2020,(2):69-71
以铜米为原料在铜电解系统进行工业化应用试验,主要对铜米电解的生产过程控制、能耗、产品质量的研究情况进行了阐述。工业试验结果表明,铜米电解工艺可以产出接近A级铜品质的阴极铜,目前技术条件下,铜米直接电解生产阴极铜工艺成本高,仍需进行改进。 相似文献
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针对高镍高硫铜阳极电解产出的电铜含镍硫偏高进行了系统的研究。探讨了镍、硫的夹杂机理,提出了在电解过程中采用新型添加剂聚丙烯酰胺(JBN)和聚乙烯醇(JYC),并在模拟生产条件下进行了试验研究,取得了较好的结果,使电铜质量达到国家一级电铜的要求 相似文献
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本文根据新型燃煤喷枪冷态试验的结果,对Ⅱ型喷枪民基准枪进行了热模对比试验。试验表明在等同燃烧条件下,Ⅱ型和Ⅰ型喷枪的燃烧结果均优于基冷枪,尤其在喷吹烟煤、煤粉粒度变粗、风湿下降和喷煤量增加的情况下,前者优势就更明显。 相似文献
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