共查询到20条相似文献,搜索用时 140 毫秒
1.
目前,砖厂多采用内燃烧砖,人工干燥砖坯。用超内燃烧砖可以提高产量,但若码坯工艺不合理,无法控制窑内大火,则会出现过火砖、焦砖。超内燃烧砖技术不到位,没有大火处理措施,直接影响砖厂质量与产量,现将轮窑内燃焙烧大火的几种措施总结如下。 相似文献
2.
3.
《中国建材》1961,(22)
我厂全面推广内燃烧砖的经验已有半年多了。在推广过程中,由于上级党、市建材局和公司的正确领导,在建工部工作组的具体帮助下,我们充分准备,抓住关键,随时总结,逐步克服困难,通过了技术关,截止八月底已生产了内燃合格砖78,239千块。现将推广以来的情况和几点体会介绍如下: (一) 内燃烧砖在我厂从重点试验到全面推广,经过了一些曲折的道路。当去年局领导号召各厂进行内燃烧砖试验时,我们是有顾虑的:一怕土质沙性大,掺了煤会影响质最;二怕燃料的粉碎、掺配设备不易解决,掺不均会造成烧炼事故等等。去年十二月,局在豆店砖厂召开了现场会,局和市计委领导再三指出推广内燃烧砖降低煤耗的重大意义。接着单店砖厂也用人工过筛和手工掺配的方法,试烧成功了内燃砖。在形势的影响下,在兄弟厂经验的启发下, 相似文献
4.
我公司自 1992年开始自行设计、制造双级真空挤砖机 ,为砖厂提供生产空心砖和多孔砖设备 ,我厂工程技术人员在为企业服务过程中 ,对JZK4 5型双级真空挤砖机不断地进行改进设计 ,从设备的整体结构、刚度强度及密封和润滑性能等都有了很大的提高 ,旅顺空心砖厂和大连金州龙王砖厂先后各购置一台 ,前者采用人工干燥 ,4 0门轮窑焙烧 ,利用页岩生产实心砖、空心砖和多孔砖 ,1998年产量达 6 0 0 0万块标砖 ,1999年达 70 0 0万块标砖 ,2 0 0 0年完成 85 0 0万块标砖、2 0 0 0年底将 4 5型真空砖机换成 5 0型真空砖机 ,每月产量已达 10 4 0万块 ,… 相似文献
5.
为提高质量,降低能耗,提高生产效率,嫩江县第二制砖厂最近研究成功粘土砖人工干燥自然排潮新技术,为黑龙江省北部季节性生产的制砖业创出一条新路。多年来,北方制砖业一直沿用传统的干燥工艺方法制砖,这种传统工艺方法不仅效率低、耗能高、设备损坏严重,而且影响产量和质量。嫩江县第二制砖厂在原陈旧设备的基础上,仅投资5000元,稍加扩建改造,利用现有的旧厂房,就在传统干燥排潮工艺上,大胆改革工艺技术,研究成功粘土砖人工干燥自然排潮新技术,解决了粘土砖传统干燥工艺耗能高、 相似文献
6.
采用自然干燥生产的砖厂工人劳动强度大,人员不好管理,季节性生产,靠天吃饭,生产无保证,干燥砖坯占用大量场地,补偿土地费用高,自然干燥因拉运花架、人工装坯多种工序操作,坯体损耗高,保护砖坯需用防雨设备,人工维护坯架,在我们当地干燥成本为70元/万块。由于自然干燥时劳动定员多,劳动生产率低,生产规模较小,砖生产成本较高,因此,用人工干燥替代自然干燥的落后生产方式,已成为砖厂共同发展方向。现介绍砖厂改建人工干燥室的时机把握。 相似文献
7.
8.
安阳政策强行淘汰小型砖厂.明文规定新建砖厂必须采用人工干燥.必须环保。原料大部分利用废弃物:煤矸石、页岩、粉煤灰。生产规模要求两部火年产6000万块以上。新建砖厂一般投资几百万元至几千万元。目前在改造砖厂高潮中.砖价行情较好,为抢时间.许多砖厂冬季进行施工。 相似文献
9.
淮安市联合砖厂 ,在 80年代就以轮窑配套人工干燥 ,常年性生产的红砖企业 ,在省内誉为占地面积最小 ,人均劳动生产率最高、全人工干燥室生产的企业 ,一直生产普通砖 ,由于产品单一 ,直接制约着企业的发展。随着墙材改革的不断深化和完善 ,空心制品的生产和使用得到了较快的发展 ,特别是多孔砖 ,在建筑市场上得到了大量的推广使用 ,同时市政府也相继出台了一些利用新型墙体材料的政策和措施 ,这样使淮安城乡淘汰粘土实心砖已指日可待 ,明确要求从 2 0 0 2年2月 1日起 ,新建、改建、扩建工程基础部分 ,以及建筑物和各类建设工程配砖 ,禁止设计… 相似文献
10.
黑龙江省牡丹江林区共有8家砖厂,年产红砖7000~9000万块,产值在700万元以上.1983年以前,这些砖厂都是外燃烧砖,1983年开始,牡丹江林区首先在大海林业局砖瓦厂进行内燃烧砖试验,并逐步在全林区推广内燃烧砖,截止到1991年全区8家砖厂全部实现内燃烧砖,已生产出内燃砖3亿块,累计节约资金294万元,为牡丹江林区节约能源、节约土地和减少环境污染作出了重要贡献,同时也取得了可观的经济效益和社会效益.1992年内燃烧砖通过牡丹江林管局推广验收委员会验收,受到高度评价.并获得牡丹江林管局首届科技进步二等奖.现将牡丹江林区推广内燃烧砖的几点做法简述如下. 相似文献
11.
12.
河南省安阳县许家沟乡下庄砖厂生产机砖历史悠久 ,土质好、产品质量高 ,在自然干燥改人工干燥后 ,日产量由原来的 3万块提高到 8万块。该厂近年来由于经过大规模生产 ,优质制砖原料大部分已被挖完 ,为维持生产正常进行 ,必须采用含有礓石的土制砖 ,但烧出的成品砖严重破裂 ,有的甚至在窑内都已经碎裂。该厂面临倒闭危险。只有通过改造对辊机 ,生产出的砖质量才有保证 ,产量才能满足需要。1 对辊机改造前的情况该厂根据土质中礓石增多的情况 ,开始装加除石设备———对辊机 ,原用对辊机辊筒直径 50 0mm ,长度 50 0mm ,配备 2台1 0kW电机 ,… 相似文献
13.
随着时代发展,许多砖厂已经改造人工干燥生产,但大多数砖厂改人工干燥生产工艺流程,施工措施不合理。人工干燥设计不当,造成砖厂调试时间长、砖厂无效益、亏损、倒闭甚多,笔者根据本厂改人工干澡,以及给兄弟单位设计人工干燥时,采用土洋结合工艺,然后全部人工干燥,取得了良好的 相似文献
14.
自然干燥砖厂到冬季,砖坯承受不了低温上冻而破坏,砖厂被迫停产,在华北地区,从11月份停产至第二年4月份才可生产,根据建设工程情况,一般正常主体砌砖工程分三个阶段:①春节过后,城市大量建房.农村利用农闲建房最多;②五月麦收后;③秋收麦种之后,近5个月停产期造成砖供应紧张.以去年情况为例,平常砖价每块6分钱,到春季卖到每块1角以上,为此在冬季改建人工干燥投产,春节过后能正常生产比自然干燥多生产2个月,按一部火日产量8~10万块,成品砖500万块计算,利润是很可观的. 相似文献
15.
16.
17.
目前,在我国近十万个砖瓦企业中,采用自然干燥工艺的企业占到70%以上.自然干燥工艺砖坯晒场占地很大,按1000万块/年产(折标准砖)晒场占地30亩计算,全国自然干燥砖厂年总产量约6000亿块,砖坯晒场占地约180万亩.特别是在我国南方地区,经济相对发达,用砖量也较大,但人口稠密,人均占有耕地较少,而制砖企业大部分却是自然干燥.在土地紧缺矛盾日以突出的今天,福建、广西自治区等省有关部门相继出台了"淘汰耗能高的无顶轮窑,大力推广新型节能轮窑,人工干燥工艺"的政策.这一决策将促使广大制砖企业不得不进行技术改造. 相似文献
18.
19.
一、内燃烧砖焙烧带的燃烧特点内燃烧砖是把细碎燃料(一般为3毫米以下),或尚有一定热值的工业废料(如焦炭粉、煤矸石、粉煤灰、炉渣等)掺入原料土中制坯,燃料成为砖坯的组成部份。过去有的砖厂内燃程度已达到90%以上,少量的外燃煤只是作为前部底火引火,挂烧窑门和调节火势之用。红砖烧成的热源,主要或部分来自砖坯中掺入的燃料,也就是所谓的“砖烧砖”。在外燃烧砖的条件下,焙烧带中的空气除参与燃烧,还作为热介质把燃料燃烧放出的热 相似文献
20.
我国绝大多数中、小型砖厂 ,几乎全部采用轮窑烧制砖瓦 ,拱券为单圆心或双圆心的半圆拱 ,窑内气流分层现象相当严重。自推广内燃烧砖技术以来 ,又出现了窑内断面温度分布不均的难题 ,导致同一断面砖的强度不一 ,外形尺寸偏差大等质量缺陷。尽管采取了“上密下稀、边密中稀、外边部适当加密”的码窑法 ,但稀码毕竟是有限度的 ,且斜条砖超过 4 5°反而会增大阻力。内燃烧砖的热源是以砖坯内的燃料为主 ,外燃为辅。气流主要是作为燃料燃烧的助燃剂 ,码坯等于码煤 ,砖坯是自己把自己烧成砖。砖坯内的不同燃烧状况 ,决定着砖强度的高低和因收缩不… 相似文献