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以优质煅后石油焦为主要原料,充分利用现有设施,通过对配方、混捏成型工艺、焙烧工艺、石墨化工艺进行研究改进,研制了石墨化阴极炭块,并进行工业性生产试验和在铝电解槽上应用试验。试验后的结果表明,各类产品的理化性能均达到预期目标,并优于法国沙瓦公司CH系列产品指标,达到了国际先进水平。在电解槽上进行产业化应用后与高石墨质阴极炭块相比,使用石墨化阴极炭块能降低炉底压70 mV左右,电流效率平均提高1%~2%。 相似文献
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0 引 言以煤为原料制取合格半水煤气 ,生产合成氨(尿素、碳铵、煤气等产品 )的企业 ,绝大多数都是用间歇法生产半水煤气 ,其造气炉规格有Φ2 2 6 0、Φ 2 4 0 0、Φ 2 6 0 0、Φ 3 0 0 0、Φ 3 6 0 0等等。炉内构造均为 :炉顶、上筒体、夹套、炉篦、上灰仓、炉底总成、灰斗及加煤装置组成。在生产半水煤气过程中 ,炉内大体状况主要有还原区、气化区、灰渣区等。因气化剂分布不均和炉内设备结构局限性使灰渣层分成了两个不同的区域 ,即原料燃烧完全区和不完全区 ,如图 1所示。图 1 灰渣层分区图造成原料燃烧完全和不完全分区的主要原因有… 相似文献
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挤压成型的多灰炭块,在焙烧过程中,空头废品时有发生。近年来多方面采取措施,空头率有所下降。但是,如何有效地控制住空头的产生,仍是进一步探讨的课题。笔者回顾了对炭块空头废品产生原因及防止办法,供同行讨论。一、炭块空头的形成根据生坯在焙烧过程中的理化性能变化,对产品空头形成机理作以下推论:含沥青量较大的生坯,在炉中进行焙烧时,随炉温不断地 相似文献
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1.前言大型高炉用炭砖,不仅理化性能要求高,对炭砖的表面加工和组装的要求也极其严格。因此,对我国生产高炉炭砖(及铝电解用炭块)的炭素厂家来说,既需要努力做好新型炭砖(炭块)的原料,配方、混捏、压型、焙烧等生产工艺方面的研究和试制工作,也面临着现有装备(包括炭砖切削加工机床)难以满足工艺要求的难题。 DF—030炭砖加工专用铣床,是兰州炭素厂委托贵州都匀东方机床厂开发研制,设计制造的炭砖加工专用铣床。 相似文献
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问:我厂是北方的一家陶瓷厂,生产渗花砖。今年三月以来,窑炉烧出砖出现中心裂。对此原因我厂的技术人员意见有分歧,主要有两种观点:一是配方强度不够,由于使用的是北方原料,我厂600ram×600mm砖的生坯强度在1.0-1.3MPa;另一种观点是认为窑炉排烟段拱顶结构设计不合理,造成靠窑炉主动边的砖容易出现中心裂。请问程工,此问题到底出在哪里?该怎样去处理? 相似文献
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金敏强 《陶瓷研究与职业教育》1986,(3)
陶瓷在以往的原料配方及分析中,由于受到计算方法及计算工具的限制,对原料的配比及分析只能进行非常粗糙的计算,甚至省略对许多化学成份的分析,加上计算时的人为误差,以致估计值的准确性、可靠性难以把握,尤其是对原料的配方问题,由于计算步骤的繁琐,往往是得到一组估算值,就投入生产,带有一定的盲目性,直接影响陶瓷生产产品的成品率,因此,用微处理机进行原料配方,有一定的实用意义,该软件在IBM—PC机上应用已获成功。一、原料配方原理及分析计算说明 1.“原料化学成份逐项满足法”配方;说明:以满足坯料的化学组成进行配方。 2.“原料矿物组成逐项满足法”配方; 相似文献
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铝用炭素材料(续11) 总被引:1,自引:0,他引:1
1 .2 .7 细缝糊 (pasteforfinegaps)细缝糊是砌筑炭块时用来填充较小缝隙的炭素糊料。在砌筑铝电解槽、高炉、矿热电炉时 ,细缝糊用于填充小于 2mm的缝隙。在铝电解槽中用来粘结侧部炭块之间的缝隙 ,在电解槽焙烧启动以后 ,细缝糊逐渐焦化 ,并与炭块焦结成一个整体 ,构成了盛装铝液和电解质的容器。生产细缝糊的原料为冶金焦粉或混合焦粉 ,其粘结剂为中温煤沥青与蒽油的混合物 ,或煤焦油与柴油的混合物。为提高抗电解质侵蚀能力 ,也可采用煅烧无烟煤为骨料。细缝糊可供应糊料 ,也可供应粉料 ,用户自己配制时可按表 2 3配… 相似文献
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1 原料页岩属沉积岩 ,在该厂附近蕴藏着大量的紫红色和浅黄色两种页岩 ,且易于开采和加工 ;废素坯 ,是该厂在生产过程中产生的不合格素坯。原料的化学组成见表 1。表 1 原料的化学组成 (质量 % )SiO2 Al2 O3Fe2 O3TiO2 CaOMgO K2 ONa2 O 烧失黄桷页岩 64 .8715 .45 5 .2 4/2 .2 41.5 15 .0 7 0 .70 4.81大坡页岩 64 .0 5 16.2 66.0 1/1.961.72 4.90 0 .734 .2 72 坯料的配方及化学成分坯料配方 (质量 % ) :黄桷页岩 80 ;大坡页岩 11;废素坯 9。化学成分见表 2。表 2 配方的化学成分 (质量 % )SiO2 Al2 O3… 相似文献
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通过对全石墨质阴极炭块生产用原料的选择、生产配方的选用、黏结剂用量及生产工艺参数确定等方面的探讨,成功地开发出了全石墨质铝用阴极炭块。将所制得工业试验块应用于306kA电解槽实验,结果表明,工业试验炭块完全达到了研制目标,并优于国外同类产品性能,节电效果显著。 相似文献
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对在生产铝用阴极炭块和糊料的破碎筛分生产工序产生的频繁更换筛网而影响企业产能发挥的问题进行了工艺技术探讨及解决.生产实践证明,通过调整周围糊工艺配方的粒度级别与阴极炭块的粒度级别相一致,重新选择生产周围糊的最佳工艺技术配方的措施的实施,效果优良切实可行. 相似文献
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杜爱芳张胜恩路培中张奇冯俊杰王红杰 《炭素技术》2020,(3):41-44
以100μm以下不同粒度的超细焦炭粉为原料,采用4种不同骨料配方,以煤沥青为黏结剂,通过混捏、轧片、二次磨粉、压型得到生坯,通过2种不同的焙烧工艺制度进行炭化,再经石墨化工艺处理,制备高强度各向同性石墨材料。测试其体积密度、抗折强度、电阻率、CTE等性能,研究不同组成配方、不同焙烧工艺对制备的各向同性石墨性能的影响,并通过偏光显微镜对石墨材料微观形貌进行表征。结果表明,使用3#配方制备的石墨材料电阻率、体积密度、抗折强度指标最优,且样品具有良好的各向同性;同样的焙烧曲线,使用车底式炉进行焙烧不易产生裂纹缺陷;生制品成型时不抽气会导致制品内部存在一些孔洞缺陷,影响制品的最终性能,需要在中试和批量生产中加以避免。 相似文献
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《炭素技术》2020,(3)
以100μm以下不同粒度的超细焦炭粉为原料,采用4种不同骨料配方,以煤沥青为黏结剂,通过混捏、轧片、二次磨粉、压型得到生坯,通过2种不同的焙烧工艺制度进行炭化,再经石墨化工艺处理,制备高强度各向同性石墨材料。测试其体积密度、抗折强度、电阻率、CTE等性能,研究不同组成配方、不同焙烧工艺对制备的各向同性石墨性能的影响,并通过偏光显微镜对石墨材料微观形貌进行表征。结果表明,使用3#配方制备的石墨材料电阻率、体积密度、抗折强度指标最优,且样品具有良好的各向同性;同样的焙烧曲线,使用车底式炉进行焙烧不易产生裂纹缺陷;生制品成型时不抽气会导致制品内部存在一些孔洞缺陷,影响制品的最终性能,需要在中试和批量生产中加以避免。 相似文献
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阳极炭块在铝电解槽中使用发生氧化掉渣裂纹掉块,严重影响铝电解厂的经济效益。本文分析了阳炭块氧化掉渣和裂纹掉块的危害,并按危害程序予以分类,根据我国实际情况指出了四个主要影响因素;原料质量、骨料细度等配料工艺条件、焙烧工艺和电解槽技术条件。 相似文献