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装载机机架多是一次焊接加工成形的,如果其上的轴孔磨损,则需要再次镗孔、配套,但因机器吨位重、工作量大,施工单位的维修设备又不能对其进行加工,若外协加工又需进行拆卸、起重、运输、划线和机加工等繁琐的工序,时间长、耗资大,在工程施工的紧急关头,将影响工程进度,损失难以估量。我公司的一台装载机日前就发生过这类故障。其前后机架连接处的前机架轴孔磨损量达8.5mm,致使该机无法工作。当时正处在施工的紧要关头,制定的几个修复方案都是“远水难救近火”。通过受力分析知,该处主要承受向前的推力,磨损的位置均在同一… 相似文献
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单摇臂式装载机动臂主要由两块动臂板和横梁焊接而成。动臂经多道连续焊接后,受焊接应力的影响,动臂板两端均往内收(见图 1中 L1、 L2),内收量约12~ 18 mm,直接影响后续加工和产品使用。如何矫正动臂焊后变形,在我们探讨的几种方法中,采用液压技术进行矫正则经济实用。 我们设计制造的动臂矫正机,仅需 13 MPa的工作压力,即可满足公司中型装载机动臂矫正要求。据实物测量,两块动臂板上同一端的内收缩量基本相同。采用液压专机矫正时(该机液压系统原理如图2所示),在每块动臂板的每一端的内、外侧对称地配置有… 相似文献
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以悬臂梁自由端受集中载荷为模型,研究动臂焊后变形矫正过程,分析了动臂矫正时动臂板的位置变化和各变形量之间的关系、弹性小挠度变形时载荷和变形量的关系、发生塑性大挠度变形时载荷和变形量的关系、卸载回弹时载荷和变形量的关系,分析了影响矫正距离的因素,为寻找合适的动臂矫正距离提供支撑。 相似文献
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装载机是工程建设中重要的机器之一,动臂是装载机工作装置的主要承力构件。文中采用Pro/E创建有筋板的动臂三维模型,然后导入ANSYS中,以偏载工况为例,对其进行应力分析。分析结果显示筋板对耳板、横梁处的应力分布有一定的影响,对动臂板的应力分布影响不大,最大应力集中点在动臂与动臂油缸铰接处。 相似文献
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<正>一台柳工CL G856型装载机在生产作业过程中,动臂根部发出异常响声,开焊断裂。如能整体更换,既能保证构件强度,又能保证生产需要,是修复方案的首选。为了保证生产需要,决定采用补焊修复方法(大臂材质为中碳钢)。 相似文献
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以Pro/E与ANSYS为基本工具,实现了矿用铲斗式Z30E型装载机的动臂有限元分析。建立了装载机工作装置的反转六杆机构工作模型并分析了工作过程;建立了装载机工作装置的三维实体模型;对装载机动臂的参数进行了详细分析和计算;用ANSYS工具实现对装载机动臂的有限元分析,对装载机动臂的研究和设计具有积极的意义。 相似文献
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1.沉降测试装载机动臂液压系统内泄不仅会造成动臂自动沉降,还可能造成动臂提升速度缓慢和提升不平稳等现象。机械行业标准JB/T3688.3—1998《轮胎式装载机试验方法》规定:进行动臂自动沉降试验时,液压油初始油温应为(50±3)℃;铲斗应承载额定载荷;将动臂提升至最高位置,柴油机熄火后,动臂缸沉降位移量应小于50rmm/h。按照以上标准对958H型装载机动臂沉降测试的步骤如下:先将铲斗装入5000kg质量的物体。启动装载机运转;待液压油温度为50℃时,将动臂举升到最高位置,再将分配阀置于中位,然后将柴油机熄火;测量动臂缸单位时间内活塞杆沉降位移量,若所测沉降位移量大于50mm/h,应判定为动臂内 相似文献
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一台ZL50型装载机在工作中突然出现动臂缸爬行现象,且爬行量随铲斗负荷增大而增大,即使在空载时,爬行量也会增加。 相似文献
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装载机是用来挖掘、装载和搬运松散物料的机械,由于其工作过程循环往复,且负载情况经常发生变化.工作装置中各构件难免发生破坏,其中破坏最严重的是横梁.文中对造成横梁破坏至断裂的各种可能的原因进行了分析,为后面的力学计算做了充分的准备. 相似文献
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动臂自落是装载机的常见故障,多数都是由于动臂缸油封损坏造成的。由于两动臂缸是并联型式安装,两动臂缸中任一个缸的油封损坏都会造成动臂自落,更换动臂缸油封的工作量很大,为避免无效劳动,加快修理速度,在修理过程中准确地判断故障缸就显得很重要。怎样准确地判断故障液压缸呢?我们是这样做的:先将铲斗下翻一定角度,然后落下动臂,使铲斗接地而动臂缸不完全收到底(即液压缸活塞杆不全部收人液压缸体内)。这样就使两动臂承受一定压力,但压力不是很大。拆下两动臂缸的下腔油管,此时,油封完好的液压缸会流出少量油液,然后就不… 相似文献
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以ZL50型装载机动臂作为研究分析对象,通过Solidworks软件的三维建模模块和有限元分析模块,分别对动臂进行三维建模以及在极限工况下受力分析计算,而后利用优化分析模块对其进行优化设计,达到减重,提高安全系数以及使用寿命等目标。 相似文献
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一台厦工ZL40型装载机在施工过程中,动臂逐渐自动下沉,且随着油温的升高,下沉量越来越大。根据经验,造成该故障的原因应该在动臂缸或工作装置分配阀上。于是,启动发动机后,让装载机动臂升到最高位置,用起重机将动臂吊住并保持在最高的位置。把动臂操纵杆扳至中立位置后,将发动机熄火,然后分别拆下两个动臂缸小腔的油管放入油盆中,再启动发动机,扳动动臂操纵杆至上升位置,适当提高发动机的转速,这时我们清楚地看到左侧动臂缸小腔油管有大量油液流出,而右侧动臂缸小腔的油管几 相似文献
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由于工作条件恶劣,装载机工作装置经常出现损坏。针对装载机工作装置设计中存在的系统匹配的问题,建立装载机工作装置的机-液、刚-柔耦合模型,并进行了正载和偏载两种工况的测试和模型验证。在验证模型正确的基础上,对装载机的主要工况进行了深入的对比分析,找出了造成装载机工作装置损坏的主要工况是极限偏载崛起工况,并非插入和崛起的联合工况。其损坏的原因是:相对液压系统,动臂结构设计偏弱,在交变的扭转载荷作用下,产生了疲劳裂纹。研究还发现:动臂的应力变化与动臂油缸支座的焊缝长度有非常密切的关系,也与动臂的疲劳破坏有直接的关系,并存在一个最优的焊缝长度使得动臂的应力最小。 相似文献
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正1台工作约4500h的柳工CLG888型装载机,作业时动臂起升速度突然变慢,但转向、制动性能均正常。初步判断为该机工作装置液压系统出现故障,为此先对该装载机工作装置液压系统进行分析,再进行故障排查。1.工作原理柳工CLG888型装载机工作装置液压系统主要由转向泵组1、工作泵2、分配阀3、回油滤油器4、先导阀5、减压阀6、切断阀7、转斗缸8、动臂缸9、流量放大阀 相似文献