首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
《水泥》1975,(Z1)
我厂两台带立式蒸发机的短窑,近两年来经常结圈。据统计,1972年双窑结圈次数为25次,1973年共结圈29次,严重地影响着生产。1972年11月我厂老工人看火技师根据多年的生产经验,提出了用水冲圈的建议。经过一年多的生产实践,证明这个方法是行之有效的。我们从1972年11月到1973年末共冲圈26次,每次都成功地处理了后结圈,从而消灭  相似文献   

2.
1.前言回转窑在实际生产中,窑内结圈是企业家普遍存在的问题。前圈比较常见,后圈相对较少。由于后结圈不易预知,生产中较难得到及时控制,且后圈形成后,结圈也较厚,质地坚硬,处理较困难,并且来料较少,通风不畅,窑的热工制度不稳定,从而影响窑的长期安全运转以及熟料的产质量。2.干法中空窑结圈具备条件根据对我厂干法中空窑结圈位置的实际考察以及相关资料,干法中空窑后结圈多发生在过渡带。形成结圈必有大量液相存在,根据热力学观点以及资料介绍,后结圈应具备如下条件:(1)结圈区域应具有高于某些矿物熔点的温度。(2…  相似文献   

3.
后结圈俗称窑内“肿瘤”,<Φ3m的窑内极易出现。我厂Φ3m×48m五级旋风预分解窑投产以来,因经验不足曾一度出现后结圈,一般每月1~3次,严重制约窑的产量和经济效益。为此我们进行了多次预防后结圈的技术攻关。1后结圈形成原因(1)生料高铝、高碱、高饱和...  相似文献   

4.
一、前言回转窑的后结圈是回转窑煅烧熟料过程中的一个顽症。不少回转窑由于后结圈严重,使窑内通风困难、火焰压缩,烧成带窑皮蚀薄,结圈处物料大量飞扬,使窑的产量大幅度下降,消耗猛增,严重地影响窑的长期安全运转。长期以来,国内外水泥界对后结圈问题作了不少研究,发表过不少论点,尚有不少争议。窑外分解技术问世以来,只要是稳定状态,任何窑都是适应的,可使窑的热工制度更趋稳定,从而为消除后结圈创造了条件,并为探讨后结圈的主要原因提供了线  相似文献   

5.
我厂为600t/d熟料干法生产线,该系统烧成部分采用五级旋风预热器、3.2m×52m回转窑和3.2m×36m单筒冷却机,2004年3~4月连续发生单筒冷却机结圈漏料5次,此期间停窑处理4次,累计达115h熏严重影响了窑的产质量。现将我公司单冷机结圈漏料的成因分析如下。1单冷机结圈漏料的原因(1  相似文献   

6.
徐林祥 《水泥》1993,(8):8-9
1 引言水泥工作者对水泥窑结后圈现象普遍感到棘手,虽然理论上对其成因作了大量的研究和分析,但是对其处理及预防手段上仍感困惑。各个生产厂家的方法不一,效果也不一。对于SP窑结后圈的处理与传统湿法窑相比,更有其特殊性,结圈给操作带来极大的不便,严重影响了窑的产量、质量。结圈严重的厂家仍采用停窑、冷窑、人工捅打的方法,给生产造成了极大的经济损失。  相似文献   

7.
回转窑后结圈一般发生在距窑头20~35m范围内,对于新型干法窑,由于筒体长度相对其它窑型较短,后结圈的出现,必将影响窑的安全生产。河南省新乡水泥厂1000t/d新型干法窑,从1992年6月投产以来,因各种原因,曾多次出现过后结圈,在进行清除过程中,对喂入未分解生料快速清除后结圈原理,进行了总结,现阐述如下。  相似文献   

8.
0前言我厂φ3m×48m立筒预热器回转窑经常结后圈,仅1997年5月~8月期间即因结后圈就停窑4次,且该窑后围形成速度快,图厚而长,结构致密牢固,处理困难,严重制约了我厂水泥生产。1原因分析根据分析,我厂回转窑产生后结圈的原因为:(1)熟料中熔剂性矿物含量高,且粘度小。以QA+C4M+M之和计算熟料熔剂矿物体量,得到我厂4次结圈熟料的熔剂性矿物体量最低为24.55%,最高为指.引%,很显然其含量控制偏高。熟料中F勾q含量最低为5.41%,最高为7.22%,高铁致使熟料液相粘度太低,且液相出现较早。由于此时在操作上未采取任何措…  相似文献   

9.
<正>我集团下属某公司回转窑规格为Φ4.8m×74m,2014年6月在窑60m处出现了一次红窑掉砖的现象,采取了很多措施都无法将温度降下来,只能停窑进行挖补,总计挖补了12环近200块硅莫砖。分解带掉砖是比较少见的情况,本文对此次红窑事故进行了分析。1原因分析1)解决结圈的过程中对耐火砖造成损坏。在出现红窑之前,受有害成分富集的影响,在窑60m左右的位置形成了一道结圈。结圈形成后窑况波动较大,窑  相似文献   

10.
我公司是Ф2.8/2.4/2.8×40m小型窑外分解窑,有时会出现结圈现象,严重时窑尾出现漏料,系统操作困难,质量难以保证,煤耗、电耗相应升高。根据几年来的结圈现象,采取了积极的处理方法,取得了一定的效果。现针对后结圈(熟料圈),浅谈个人看法,以供参考。  相似文献   

11.
预分解窑系统操作复杂,控制参数较多,如果系统维护不到位,配料不合理,以及工艺制度不得当等,将很容易出现窑内后结圈严重的问题,这既影响到熟料质量状况,严重时窑头正压明显,火焰对喷,窑内通风不畅,使得被迫进行停窑处理,且处理以后又会出现快速结圈问题,长此下去,将造成重大经济损失。我们从近期本公司几次处理后结圈问题中,积累了一些有益经验,供业内同仁参考。一、后结圈时系统出现的问题1.窑尾负压和三次风管负压明显上升,窑尾温度降低。2.窑内通风不良,火焰前逼,烧不进去,窑头负压降低,并出现正压。3.窑主电机电流变大,且波动大。4.来…  相似文献   

12.
张汉林  武宝君 《水泥》2006,(2):34-35
小型预分解窑由于窑径小,拱力大,其后结圈处理起来十分困难。笔者近年来处理过多起小型预分解窑的后结圈,积累了一些经验。  相似文献   

13.
我公司2号窑为2500t/d预分解窑,其主机设备为Ф4.0m×60m回转窑,双系列旋风预热器,TDF分解炉,第三代充气梁式篦冷机。2007年12月发生了一次严重的后结圈事故,此次结圈从12月26日开始减料处理,到12月29日烟室压强达-800~-1200Pa,严重影响窑内通风,窑头火焰不顺畅,有时发生回火现象,当时投料量已降至135t/h,熟料fCaO含量超过8%,被迫停窑降温,人工进窑打圈。  相似文献   

14.
我厂750t/d熟料干法生产线配有Φ3m×46m 回转窑带五级川崎型旋风预热器和KSV分解炉。1993年4月点火试生产以来,工艺、设备故障时有发生,尤其是1996年3~8月,回转窑后结圈问题变得相对突出,严重影响回转窑运转率和熟料产质量。针对这一问题,我们深入现场、分析研究,并采取了相应对策。目前结圈现象有明显好转,1997年9、10两月仅有小结圈一次,窑运转率达75%,平均台时产量25.3t/h,fCaO均小于2.0%。1 结圈现象及成因分析 我厂回转窑后结圈表现为烧成带与过渡带交界处粘结一层“特厚窑皮”,4、5、6月连续6次大窑运转不到一周就出现窑头火焰收缩不展,窑速只能维持1.0~1.2r/min,快则跑生,慢则烧流,最大生料投料量35~38t/h,熟料fCaO严重时高达3.0%以  相似文献   

15.
1.前言 回转窑在实际生产中,窑内结圈是企业家普遍存在的问题.前圈比较常见,后圈相对较少.由于后结圈不易预知,生产中较难得到及时控制,且后圈形成后,结圈也较厚,质地坚硬,处理较困难,并且来料较少,通风不畅,窑的热工制度不稳定,从而影响窑的长期安全运转以及熟料的产质量.  相似文献   

16.
窑炮在处理窑结圈上的应用高金辉,张群辉福建南平水泥股份有限公司(353000)回转窑内结圈好比是窑内长了“肿瘤”,给窑的产质量、能耗和运转周期带来极大影响。常见结圈包括前圈和后圈,见图1。前圈乃熟料粘挂形成,而后圈的形成原因复杂,往往是多种因素共同作...  相似文献   

17.
为彻底解决窑尾结圈问题,公司成立技术攻关小组,从原材料进厂、过程质量管控、水泥窑参数优化等方面进行技术攻关,解决了水泥窑二档后结圈问题,水泥窑实现平稳运行,同时提升了专业管理水平。  相似文献   

18.
天水股份水泥分公司1 000t/d预分解窑自1997年正式投产以来频繁结圈,严重制约着窑的正常生产。近两年来我们经过反复摸索,彻底解决了这一问题。1 窑内结圈的成因 结圈其实就是窑皮过厚,所以控制结圈就是控  相似文献   

19.
朱献  张继涛  王会玲 《中国水泥》2004,(11):105-105
我厂为600t/d干法生产线,该系统烧成部分采用五级旋风预热器、准3.2m×52m回转窑和准3.2m×36m单筒冷却机,2004年3~4月连续发生单筒冷却机结圈漏料5次,此期间停窑处理4次,累计达115h,严重影响了窑的产质量。现将单冷机结圈漏料的成因分析如下。1单冷机结圈漏料的原因由于有一段时间,煤粉细度一般在8%~10%之间波动,煤粉细度粗,造成煤粉在烧成带没有完全燃烧,熟料落入单冷机后,未完全燃烧的煤粉随熟料一起落入单冷机内继续燃烧,造成单筒冷却机结圈漏料。看火操作不当,烧成带位置前移,使冷却带部分移入单冷机内,把单冷机当做冷却带,而造成单…  相似文献   

20.
<正>134预分解窑窑内后结圈的原因是什么实践证明,预分解窑内同样会受结圈等故障的干扰,对于1000t/d熟料的预分解窑,由于窑径小,这种干扰的可能性更大;5000t/d熟料的预分  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号