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针对30CrMnSiA薄板进行了焊接工艺试验,并根据焊接工艺评定制定出了合理的焊接工艺与措施,成功地解决了30CrMnSiA薄板焊接中的变形、开裂、焊缝不平整等技术难题. 相似文献
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设计了一步等温和两步等温Q&P处理,通过改变淬火温度和等温温度使30CrMnSiA钢获得了不同含量一次马氏体(PM)、残留奥氏体(RA)、二次马氏体(FM)及贝氏体(BF)的多相微观组织。采用X射线衍射(XRD)、电子背散射衍射(EBSD)技术和透射电镜(TEM)等分析了Q&P处理对试验钢组织和力学性能的影响,并分析了热处理工艺影响RA含量、形态和C浓度的微观机制。结果表明:Q&P工艺中的淬火温度和等温温度决定了各相的含量和特性,高的等温温度有利于提升试验钢的拉伸塑性,而残留奥氏体的含量和碳浓度能够显著影响试验钢的伸长率、强塑积和屈服强度;330℃是一步等温和两步等温处理的最佳淬火温度,该温度下高的RA的含量及C浓度能够显著提升30CrMnSiA钢的伸长率、强塑积和屈服强度。与一步等温Q&P处理比较,两步等温Q&P处理可以提高组织中的RA含量,并能显著降低FM含量,这有助于提升30CrMnSiA钢的力学性能。 相似文献
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Ag/Bi-2223带材的加工通常需要进行多次热处理,总的退火时间一般要求长达几百小时.为此冗长的工艺过程极不符合大规模工业生产的要求.人们认为,Bi-2223相的生成速率是决定退火时间长短的一个重要因素,这也与前驱粉末中的相组成和名义化学计量比有关,也就是说,前驱粉末中铅的分布对最终的AglBi-2223复合线的烧结温度和时间有极重要的影响.对于以无铅的22!2相为主相的先驱粉末加工成的带材,要求其烧结温度低和烧结时间长;然而,对于以Ph-22!2相为主相的前驱粉末加工成的带材,则可采用较高的烧结温度和较短的烧结时间.W… 相似文献
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本文简介30CrMnSiA的材料特点,并对该材料焊接工艺评定作了详细叙述,拟定了合理的焊接工艺,在产品制造中得到了广泛应用,为公司创造了良好的经济效益。 相似文献
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等离子束气缸套内壁硬化处理新技术 总被引:1,自引:0,他引:1
介绍了采用等离子束对内燃机气缸套进行熔凝淬火处理 ,在气缸套内表面形成马氏体类的高硬度组织 ,提高了气缸套的耐磨性和使用寿命 ,这一新型的实用技术在内燃机行业有着广阔的应用前景。 相似文献
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通过对30CrMnSiA钢的球化退火工艺进行的研究,推荐了一种适用于该材料的最佳快速循环球化退火工艺,不仅节能效果明显,而且工艺操作简单,质量稳定。所得结果对生产中正确选择球化工艺有一定的指导意义。 相似文献
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30CrMnSiA耳片断裂分析 总被引:1,自引:0,他引:1
30CrMnSiA双耳片在进行冲击试验时发生断裂。通过断口和金相组织观察、硬度检测发现:耳片的组织和硬度均满足要求,断口为韧窝特征。通过分析计算可知,耳片在试验最大加速度时受力接近设计强度值,而监测的最大加速度远高于设计加速度,应力水平超过了耳片材料的设计强度,造成了耳片的过载断裂失效。建议对材料的使用条件进行科学判断,同时对试验过程进行严格控制,避免耳片受到超过试验要求的冲击载荷。 相似文献
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30CrMnSiA锻件缺陷分析 总被引:1,自引:0,他引:1
采用低倍检验、化学成分分析、宏观断口分析、扫描电镜分析、金相检验等方法对30CrMnSiA锻件的严重缺陷及形成原因进行分析。结果表明:30CrMnSiA锻件的缺陷为白点,应通过加强冶炼质量管理来控制白点缺陷的形成。 相似文献
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30CrMnSiA支臂零件在机加工和热处理后,经无损探伤检验发现在零件轴线多处有裂纹存在。为明确支臂零件裂纹产生的原因,通过宏观观察、金相组织分析、微观观察和能谱分析、力学性能测试、化学成分分析等试验手段进行分析,并与原材料进行对比。结果表明:该零件材料的微观组织不均匀,容易产生较大的组织应力,异常的带状组织分布方向与裂纹扩展方向一致;裂纹主要位于零件截面尺寸变化处,因筋条的尺寸变化而造成的淬火冷速不一致,导致裂纹处存在较大热应力。经分析可知,零件裂纹均为淬火裂纹,零件原材料带状组织不均匀和零件形状尺寸变化较大等综合因素导致该零件淬火时容易产生淬火裂纹。 相似文献
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