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水导轴承润滑油系统甩油溢油现象在抽蓄机组运行中频发,显著影响了机组的安全稳定性和电站的运行环境。借助CFD数值模拟技术和VOF多相流模拟方法,探究了抽蓄机组抽水模式下水导轴承润滑油系统在多油位工况内部流动的动态特性。结果表明,低油位工况下系统流动循环形成更快,过渡过程流态稳定且油位较低,因此甩油现象更轻微,但过低油位可能导致不利于油温的控制;高油位工况下,流动前期甩油溢油现象多发生于旋转油盆毕托管侧附近,流动后期多发生于毕托管另一侧;通过对毕托管外壁改型优化的方法较传统的增大毕托管管径方法对甩油溢油现象抑制更加有效。结果为探究抽蓄机组水导轴承润滑油系统出现的甩油溢油现象机理与提出有效应对策略提供了理论基础和工程实践参考。 相似文献
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抽蓄机组水导轴承润滑油系统在机组启动过程中易发生甩油溢油现象,极大威胁了机组的安全稳定运行。为探究甩油溢油原因,以某抽蓄电站机组水导轴承润滑油系统为研究对象,基于VOF多相流模型与Realizableκ-ε模型,开展额定工况下水导轴承内润滑油系统的三维非定常数值模拟,分析了开机过程中旋转油盆和水泵式毕托管内部的非定常流动特性。结果表明,润滑油系统外特性变化分为润滑油流动的初期形成过程与润滑油流动稳定循环过程两个阶段。初期形成过程中,旋转油盆内部整体上压力沿圆周方向均匀分布,在水泵式毕托管入口附近产生高压区,驱动润滑油向上方静止油盆流动;稳定流动循环过程中,内部润滑油流速沿半径方向逐渐降低,并在水泵式毕托管后方与水泵式毕托管进口处出现较大旋涡区。该现象易导致此处润滑油压力低于润滑油饱和汽化压力,可能引发润滑油雾化,进而从密封环处溢出。研究结果为探究抽蓄机组水导轴承润滑油系统出现的甩油溢油现象原因提供了理论分析与工程参考。 相似文献
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国产大型汽轮发电机组支承转子的滑动轴承主要型式是三油楔轴承和椭圆轴承。处在紊流工况下的滑动轴承功率损失急剧增加,润滑油温升和巴氏合金温度相应提高,同时影响到轴承支承转子的稳定性。这些对 相似文献
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叙述了浙能兰溪电厂汽动给水泵组润滑油系统的设计特点及在正常运行和启停过程中遇到的润滑油中进水较多的问题.通过对该类汽泵组轴端密封工作原理及运行情况的分析研究表明,启停过程中高压主汽阀内漏及对给水泵轴端密封水投入、退出不及时,正常运行期间汽泵组轴承油室呼吸器的通流面积过小是造成润滑油中进水的主要原因. 相似文献
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针对两种典型轴头泵润滑油系统——主油泵-油涡轮润滑油系统和主油泵-射油器润滑油系统,根据主油泵、油涡轮、射油器及轴承等关键元件的特征方程和设计参数,利用Flowmaster软件建立了二者的动态仿真模型。通过主辅油泵切换过程仿真分析可知,两种轴头泵润滑油系统在无蓄能器条件下主辅油泵亦能从容切换是其共有特性和优势之一。通过停机惰走过程和高位油箱放油过程的仿真分析,确定了两种轴头泵润滑油系统失去自持能力的转速,也就是断油转速,其自持能力将推迟高位油箱的投入时间从而缩减其容积,机组功率越小、惰走时间越短,自持能力对缩减高位油箱容积的贡献越大,此为两种轴头泵润滑油系统的共有特性和另一优势。上述仿真结果与现场实际基本吻合,仿真模型计算精度满足工程设计要求,为大功率机组润滑油系统的设计和故障诊断提供了数据支撑。 相似文献
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《内燃机与动力装置》2015,(5)
针对某款涡轮增压器在工作中出现的润滑油供油量过大的问题,从优化止推轴承的角度出发,分析了止推轴承润滑机理和供油量的关系。采取了减小止推轴承的长宽比、将双油道供油方式设计为单油道供油方式两种改进方案,并对两种方案进行增压器性能和可靠性试验。试验结果表明改进方案在满足增压器性能和可靠性要求下,润滑油最大供油量较未改进前降低了19.1%,机械效率增加了3%,新方案还优化了止推轴承的结构,为止推轴承的设计提供了参考。 相似文献
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对6LU38型主机气缸油调节及系统管理进行了分析.分析表明:缸套异常磨损、活塞头异常碎断与气缸润滑有着密切联系.指出:主机运行工况、气缸状态、供油率三者互相联系又互相制约;供油率控制是一个复杂的、动态的、综合与反馈的过程,气缸润滑及其系统的管理需要进一步细化与量化. 相似文献
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前言前缘槽型(Leading-Edge-Groove)可倾瓦推力轴承是一种动压式轴承。这种轴承在推力块的进油边处将润滑油直接供到油膜中。人们发现这种向动压油膜提供冷却的、未变稀的润滑油的方法显著地降低了轴承的功率损失和巴氏合金温度。本文介绍目前正在进行的前缘槽型轴承多方面试验的最新结果,做为对文献[1]所公布的试验数据的补充。这些补充性能数据是自最初成果首次公布以后,对前缘槽型轴承结构进行了改进而得到的。改进的最终结果是减少内部漏泄,从而使润滑油流到槽中的流量增加到最大限度。本文还包括一种粘度更高的润滑油的新的试验数据和进一步减少润滑油流量的新 相似文献
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在1000MW超超临界机组配备的给水泵汽轮机润滑油系统正常运行过程中,针对备用交、直流润滑油泵上油缓慢,无法满足备用功能的问题,对可能引起上油缓慢的润滑油泵吸不上油、轴承室呼吸器堵塞、测量元件故障以及润滑油泵转轴工作时串动等原因进行了分析与探讨,为准确判断润滑油泵上油缓慢提供依据。并结合过程现象和现场系统、设备的安装、解体情况,进行了进一步地原因分析与研究,找到了影响备用交、直流润滑油泵上油缓慢的关键因素,提出并实施了在系统回油母管上增加排气管路和阀门,在交、直流润滑油泵的泵壳上增加排气孔和调整油泵转轴工作串动量的优化方案,成功解决了给水泵汽轮机润滑油泵上油缓慢的问题,供大家参考。 相似文献
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