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制药车间往往会产生一定的废气,包括烟尘、粉尘颗粒,也包括有机废气。对于烟尘、粉尘等颗粒,可以采用机械除尘、洗涤除尘、过滤除尘、静电除尘等工艺。对于有机废气,则可以采用吸收、吸附、冷凝、焚烧、生物处理、光催化氧化、低温等离子体净化等工艺。实践中为提升去除效率,降低处理成本,可以将多种工艺进行结合。 相似文献
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1原粉尘输送流程
我公司3300t/d生产线,其生料磨运转时,窑尾废气一路进立式生料磨,作为烘干原料用,出磨后,在旋风筒进行尘降,后进汇风箱;另一路废气进增湿塔,调质后进汇风箱,两路气体汇集后进入窑尾电除尘器,除尘后经烟囱排出。停磨时,窑尾废气全部经增湿塔进汇风箱,经窑尾电除尘器后由烟囱排出。 相似文献
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立窑除尘技术 总被引:1,自引:0,他引:1
机立窑排出的废气量大,粉尘颗粒较细,温度变化大,湿含量高,有化学腐蚀性,给治理带来难度。本文着重介绍立窑废气粉尘治理的成熟技术。1 机立窑废气的若干数据1.1 废气量的确定 废气量的大小与窑门漏风、烟囱漏风、除尘系统的漏风量有关,还与废气温度和当地大气压力、煅烧操作方法有关。我厂环保部门测试,Φ2.8m×10m盘塔机立窑废气量3m3(标)/kg熟料。1.2 废气含尘浓度 机立窑出窑废气的含尘浓度与操作方法有关。一般在2~10g/m3(标),有时高达30g/m3(标)。明火煅烧9~12g/m3(标),半明火煅烧6~8g/m3(标),浅暗火煅烧1~3g/… 相似文献
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我厂系年产合成氨1.5万吨的小型化肥厂,造气工序有φ2260造气炉三台。为解决吹风气带尘所造成环境污染问题,于1983年在造气炉的烟囱上增设了湿式冲击除尘装置。实践表明,由于吹风气间断的、不稳定的特性,极易将烟囱底部水槽的含尘水带入大气,造成方圆几十米范围下“黑雨”,致使厂区及周围田里都积满了厚厚的灰层,职工及周围群众对此意见很大。为此,我们于1988年5月又重新设计、制造了一台新的湿式旋风除尘器。经过一年多的使用证明,其效果是好的。一、设备构造及除尘原理如图所示,该除尘器安装在烟囱下部,其主体为φ1520×10的圆筒,下部为锥形底,整台设备座落在混凝土水槽上。 相似文献
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高汛 《化工劳动保护(安全技术与管理分册)》1995,(5):5-7
铸造车间震动落砂机尘治理是一个老大难问题。落砂机工作时,含有二氧化硅的粉尘四处扩散飞扬,既恶化了车间内劳动条件,双污染了室内外大气环境。采用一般除尘方式以解决粉尘治理问题。我厂经过优化筛选,采用了先进的空气“幕隔离法通风除尘技术”,成功地治理了震动落砂机粉尘污染问题,取得了理想的使用效果。 相似文献
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为粒状无机肥料冷却和除尘而设计的装置(见图),在长方形炉的上部,温度达200—300℃的颗粒倒入并通过阶式穿孔搁板往炉底下落,装置的下部输入空气,它既冷却颗粒又带走灰尘,当灰尘被分离,纯净的空气又循环到系统去。为了强制冷却,在某些搁板中还装上热交换器,此外在炉的上部还设有喷晒冷却水的喷雾器。表中列出脱氟磷酸盐,安福粉和过磷酸钙冷却和除尘很好的试验结果 相似文献
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空气幕隔离法通风除尘技术在落砂机上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
采用“空气幕隔离法通风除尘技术”,成功地治理了铸造车间震动落砂机工作时产生含有SiO2粉尘的污染问题,取得了理想的使用效果。 相似文献
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在氮肥和甲醇生产中,造成吹风气燃烧及余热回收副产蒸汽装置是近年来研究开发成功的节能降耗和废气回收利用的综合性技术装置。但该装置在运行中也出现了一些不安全问题,如部分厂家曾出现过烟囱口、前(后)烟道、引风机、燃烧炉等处发生爆炸,给安全生产带来严重威胁。消 相似文献
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严峻 《硫磷设计与粉体工程》1995,(3)
借鉴水膜除尘器的工作机理,在机械立窑的烟囱上设置水浴除尘器,采用喷淋除尘治理烟尘污染,使废气排放浓度符合国家规定的排放标准。经沉淀后的清水循环使用,沉淀物回收利用,取得了一定的经济效益。 相似文献