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我厂合成氨生产能力现已达13万t/a(其中甲醇1.5万t/a,尿素15万t/a,碳铵8万t/a),并兼营精甲醇、甲醛、吗啉、医用氧、熔解乙炔、化工机械等,是一个拥有十几种化工产品的综合性化工企业,由于5年没有大修,整个装置运行很不经济,主要表现在变换系统蒸汽消耗高,阻力大(0.25MPa),为了改变这一状况,本次大修的重点是对变换系统进行技术改造。 相似文献
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江苏阜宁双多化工有限公司(前身为江苏省阜宁化肥厂)现已形成尿素生产能力130 kt/a.变换系统原为1.35 MPa、φ3000 mm,合成氨生产能力40 kt/a.随着生产能力的逐步扩大,原有的系统处理能力已明显跟不上需要,出现了系统超压、CO超指标、蒸汽消耗上升等诸多影响生产的问题,严重制约了生产和发展.为此公司于2003年决定利用1年的时间,对闲置的1套变换系统进行技术改造,达到合成氨生产能力100 kt/a. 相似文献
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介绍黑化集团"18·30"项目尿素装置中温变换工艺及其运行状况,分析与探讨全低变、中串低两种技改方案的适用性,最终决定选用中串低工艺进行改进,将中变炉下段催化剂更换为EB-6L耐硫变换催化剂后,变换系统吨氨蒸汽消耗大幅下降,取得了显著的经济效益。 相似文献
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0 前 言我公司尿素生产装置原设计能力为 1 1 0kt/a,工艺流程采用水溶液全循环法。自投产以来 ,由于各种原因 ,系统一直未达到设计生产能力 ,年产尿素在 80~ 90 kt徘徊。近几年 ,经过填平补齐 ,挖潜改造 ,现已达到年产尿素 1 30 kt,其中最高日产尿素达 430 t,大大超过设计能力。但随着生产负荷的提高 ,尿素的蒸汽用量由原来的1 8~ 2 0 t/h增加到 2 6~ 2 8t/h后 ,蒸汽系统暴露出一些问题 :一分塔、二分塔蒸汽调节阀多次出现卡涩 ;蒸汽喷射泵的消音器发生结垢堵塞 ,抽真空能力下降 ;四大加热器的换热效果变差 ,系统负荷增加时 ,全开蒸汽… 相似文献
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热量回收系统工艺参数对变换蒸汽消耗的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
采用对变换反应器和变换工艺进行计算机模拟、求出变换系统的吨氨蒸汽消耗的方法,对热量回收系统不同工艺参数(主要包括饱和热水塔及水加热器的各项温度参数,系统阻力,蒸汽温度等)条件下的吨氨蒸汽消耗分别进行了计算,并给出了各参数与吨氨蒸汽消耗之间的变化关系。 相似文献
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本文对小氮肥厂变换系统的蒸汽消耗、工艺流程等进行了分析、探讨;对如何降低蒸汽消耗提出了措施(①向系统补加一定量的蒸汽;②降低热水塔出口变换气温度;③采用双饱和热水塔等;④合理使用催化剂;⑤设置第二热水塔)。 相似文献
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新疆中能万源化工有限公司一期400 kt/a合成氨装置、600 kt/a尿素装置2015年建成投产,原设计合成氨装置变换系统采用等温变换串绝热变换工艺,经分析与论证,认为变换系统还有节能降耗空间,结合变换反应的特点,于2021年11月对变换系统实施了“高CO双等温变换炉串联工艺实现蒸汽零消耗”的技改(即将等温变换串绝热变换工艺技改为双等温变换炉串联工艺),并优化了二级等温变换炉(二变炉)的选型及一级/二级等温变换炉(一变炉/二变炉)催化剂的装填量,最终实现了变换系统蒸汽零消耗的目标,取得了良好的节能效益和环保效益,可为高CO变换系统的工艺设计提供参考与借鉴,开辟了一条节能、环保效益显著的变换工艺设计新思路。 相似文献
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河北宣化化肥厂年产合成氨100kt、尿素140kt,1996年6月利用大修机会,将变换系统中串低变工艺改造为全低变工艺。改造后,变换系统吨氨蒸汽消耗由1.1t下降到0.5t,系统阻力下降0.1MPa左右,腐蚀明显减轻,操作弹性变大。但随着生产负荷逐渐加大,部分设备出现了“小马拉大车”的现象, 相似文献
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0前言 山西丰喜肥业新绛分公司原合成氨生产能力为45kt/a,变换系统为0.8MPa中低低工艺。随着生产能力的逐步扩大,原系统处理能力已不能满足需要,出现变换气中CO含量超标、蒸汽消耗上升、变换系统阻力高(达0.25MPa)等影响生产的因素,而且本系统中个别设备已运行10年以上,属超期服役,存在较大的安全隐患,已成为整个合成氨系统的“瓶颈”。为此,公司经过反复考察和论证,决定将中低低工艺改造为全低变工艺,由湖北省化学研究院提供技术指导。 相似文献
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该厂自1990年始在原(?)2.4m变换系统应用湖北荆沙市催化剂厂生产的B117串B302Q催化剂,是年便实现了合成氨生产蒸汽自给、停烧了燃煤蒸汽锅炉.目前(?)3.6m变换系统B117已运行540d,B30Q已运行526d;(?)3.2m交换系统B117已运行16个月,B302Q已运行5年零5个月.这到中变炉出口CO为5%,低变炉出口CO≤1.2%,吨氨耗合成废锅蒸汽250~280kg,耗冷激水290~340kg,总汽气比为0.5左右. 相似文献
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本文通过对废变换触媒的毒物分析,阐述了蒸汽对变换触媒的影响并提出了解决的办法。我厂是原设计能力5000t/a合成氨的小型化肥厂,经过多年的技术改造,现已形成2O00t/a合成氨的生产能力。多年来,我厂变换触媒均使用中变触媒,而触媒使用周期短一直是困绕我厂的一大问题。每次变换触媒换新以后,生产一年或多一点的时间就出现变换触媒活性降低, 相似文献
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该厂在大修中,对变换系统进行了节能技改,采取了九项节能措施。投运后,效益显著:吨氨蒸汽消耗由1858kg下降到421kg,CO变换率由84%提高到95.7%,吨氨降低电耗为20kWh,由于工艺余热得到回收使之吨氨节约蒸汽达250kg等。文章对其工艺流程及主要设备进行了叙述。 相似文献
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0前言阳煤集团和顺化工有限公司"18·30"项目设计生产能力为年产合成氨180 kt、甲醇30 kt、尿素300 kt。该装置于2012年7月开始试车,目前装置运行稳定,日产合成氨750 t、尿素1 150 t以上,达到设计指标要求。变换系统采用2.2 MPa的带饱和热水塔全低变换工艺,吨氨消耗蒸汽110 kg,比理论设计指标低20 kg,节能效果明显。1工艺流程和主要设备 相似文献
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介绍中低低变换工艺降低蒸汽消耗需要系统考虑的几个问题,如加大低变催化剂的负符,提高饱和塔出口半水煤气温度等。 相似文献