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苏里格气田天然气中含水和凝析油,基本不合硫等,苏里格第一天然气处理厂通过丙烷制冷低温分离工艺进行脱水脱烃,使露点达到国家二级气质标准要求,直接进入管道输送。苏里格气田在2002年先导性开发试验中,采用高压节流降温低温分离工艺取得了良好的效果。由于苏里格气田属于低压低产气田,单井压力下降快,2003年在原流程上增加了氨制冷设备,采用冷却法实现低温分离。现处理厂首先采用管壳式换热器利用净化后的产品气对原料气进行换热,再采用丙烷制冷方法来进一步进行降温来实现低温分离。现对丙烷制冷设备的现场运行情况进行分析,并针对运行中出现的问题提出整改的措施来保证以后生产的平稳运行。 相似文献
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凝析气田开发后期处理厂工艺改进 总被引:2,自引:2,他引:0
凝析气田处理厂通过节流制冷脱水脱烃来控制天然气的露点,气田开采中后期由于压力逐年递减,导致外输气不能满足烃露点要求。通过HYSYS软件模拟计算和工艺比较,得出"JT阀前增压+丙烷制冷脱水脱烃工艺"可以满足气田中后期的外输气烃露点要求。 相似文献
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针对气田开采中后期压力逐年递减、不能满足"节流制冷脱水脱烃工艺"的节流压差要求而导致外输气水、烃露点不达标的问题,需对原节流制冷工艺进行技术改造。对"节流阀前增压+节流制冷""节流阀前增压+丙烷制冷""节流制冷+节流阀后增压"和"丙烷制冷+节流阀后增压"4种改造工艺的流程进行了详细介绍,从工艺可行性、能耗、投资等方面作了对比分析,得出"节流阀前增压+丙烷制冷工艺"优于其他3种改造工艺。并以某凝析气田为例进行模拟计算,由计算结果可知"节流阀前增压+丙烷制冷工艺"可以满足该气田外输气水、烃露点和外输压力的要求。 相似文献
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苏里格气田地面环境恶劣,由于温度变化很大,在集输气管线中极易形成水合物,造成集输气管线的堵塞。如何根据温度的变化精确预测管线中水合物形成的位置,从而达到优化集输气管线、防止水合物的产生,对高效开发苏里格气田具有特别重要的意义。为此,在对苏里格气田集输气管线沿程温降和沿程压降规律进行深入研究的基础上,建立了天然气水合物产生的预测模型,开发了预测水合物生成的计算机软件,并用苏里格气田实际生产数据对预测模型进行了验证,证明了模型和软件的正确性和可靠性,本成果的推广应用对优化苏里格气田采集气工艺、提高苏里格气田开发效益具有重要的意义。 相似文献
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《油气田地面工程》2016,(8)
苏里格气田天然气的主要成分为甲烷,还含有一定量的C_2~C_6和极少量的C_7+以上重烃组分,为满足管输气的水、烃露点要求,需要同时脱水脱烃。苏里格气田采用中低压集气,集气站来气需增压后外输,因没有剩余的压力能可供利用,所以采取外部冷剂制冷法脱水脱烃。天然气经制冷单元的温降值决定了天然气低温脱水脱烃工艺的能耗,苏里格气田低温工艺制冷装置目前设计的天然气制冷温降值为10℃。经计算认为,通过更换高效的换热器,5℃的制冷温降值就可满足苏里格气田低温脱水脱烃工艺净化要求,而日处理500×10~4m~3天然气低温脱水脱烃装置制冷系统的理论功耗将从494.8 k W降至249.3 k W,可大幅度地降低天然气净化系统的能量消耗。 相似文献
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凝析气田外输气烃露点控制方法研究 总被引:2,自引:2,他引:0
凝析气田普遍为高压气田,处理厂采用传统的节流阀制冷控制外输气烃露点工艺,在气田开发后期出现不适应性现象。为了进一步提高处理工艺对气田开发的适应性,提出了用透平膨胀机代替节流阀制冷以控制烃露点的工艺。通过对节流阀制冷脱烃工艺和透平膨胀机制冷脱烃工艺的对比分析认为,透平膨胀机低温脱烃工艺不仅能降低集输压力,延迟工艺调整的时间,而且降低了工程建设投资及能耗,具有较强的适应性,可为其他凝析气田处理工艺设计提供新的思路。 相似文献
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盆5气田天然气处理工艺采用注乙二醇防止水合物,节流制冷控制天然气的露点,该气田开采已进入中后期,产量和压力日益下降,工艺已不能满足外输气压力和露点的要求。为了提高天然气外输压力和降低天然气露点,提出J-T阀前、后增压方案和丙烷制冷改造方案。利用HYSYS软件计算出三个方案中低温分离器天然气相图,对相图进行分析,最后得出丙烷制冷和J-T阀后增压方案并选用燃驱往复式压缩机组,可满足该气田未来10年天然气外输压力和天然气露点要求,具有较好的经济效益,对其它凝析气田后期工艺改造具有一定的借鉴作用。 相似文献
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大牛地气田开发选用高压集气天然气处理工艺,采用节流制冷脱水、脱烃,需要一定的压差才能保证外输气质。当气井压力下降至一定程度时,集气站内没有足够的压差,无法利用节流膨胀制冷、低温分离工艺实现对天然气烃露点、水露点的控制,需要结合增压、脱液工艺对气田集输工艺进一步优化。分析了气田不同开发阶段采取的脱水脱烃工艺、可能出现的问题及解决措施。 相似文献
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氨制冷工艺在天然气处理中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
本文重点对苏里格气田开发过程中采用的氨制冷低温分离脱水脱烃天然气处理工艺的应运情况进行了阐述,运行效果进行了分析,为苏里格气田的大规模开发提供技术依据。 相似文献
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本文重点对苏里格气田开发过程中采用的氨制冷低温分离脱水脱烃天然气处理工艺的应运情况进行了阐述,运行效果进行了分析,为苏里格气田的大规模开发提供技术依据。 相似文献
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结合苏里格气田的实际,建立了适合该气田产能评价的”单点法”数学模型,研究了苏里格气田”单点法”试井测试的基本条件。结果表明,“单点法”产能试井方法是苏里格气田产能分析的一种十分有效的方法,但该方法在具体使用过程中.必须遵守一定的测试条件。苏里格气田气井应至少生产200h,用“单点法”计算的无阻流量才能可靠地反映地层实际情况。 相似文献
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TGNET软件在苏里格气田适用性研究 总被引:1,自引:0,他引:1
在苏里格气田集输的特点上,结合TGNET软件模拟过程,重点确定了苏里格气田的模拟时选用的气体模型和方程。根据模拟结果得到TGNET适用于苏里格气田目前的实际生产情况。 相似文献
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苏里格气田气井普遍具有低压、低产、小水量的特点。近年来,在前期大量研究及试验的基础上,初步形成适合苏里格气田地质及工艺特点的气井排水采气技术系列。在产水气井助排方面形成了以泡沫排水为主,速度管柱排水、柱塞气举为辅的排水采气工艺措施;在积液停产气井复产方面形成了压缩机气举、高压氮气气举排水采气复产工艺。各项排水采气工艺措施的实施,有效确保了产水气井的连续稳定生产。文章对各项排水采气工艺措施在苏里格气田的适用条件、应用现状等进行了介绍,并结合苏里格气田气井产量低、数量多的实际,指出了排水采气工艺技术的技术发展方向,这对深化苏里格气田排水采气工艺技术的应用具有一定指导意义。 相似文献
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