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相似文献
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1.
介绍 WD61 5曲轴模锻工艺方案的选择及模具的设计  相似文献   

2.
3.
连皮形状和尺寸对曲轴模锻成形的影响   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对空间曲线分模模锻曲轴在模锻过程中充形困难,提出了在预锻中的凹形、楔形、凸形三种连皮形状;利用UG建立预、终锻件三维CAD模型,并利用DEFROM-3D比较了三种连皮对曲轴预、终锻成形的影响。对比发现,凸形连皮为该种曲轴模锻成形的最优连皮,并在此基础上优化了凸形连皮的参数。  相似文献   

4.
曲轴毛坯预成形工艺的探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过四种六缸曲轴在12.5MN液压机上预成形工艺的制定和试验,为在3200型电液对击锤上成功地模锻曲轴提供了成熟的经验。  相似文献   

5.
介绍了国内发动机曲轴毛坯生产的几种方法,比较了各自的特点,指出了各自的应用范围。  相似文献   

6.
以某产品底排船尾毛坯为对象,进行了冷挤压成形工艺改进研究,通过模具设计制造控制,合理的选用软化处理参数及冷挤压时的润滑剂,实现该零件冷挤压加工的顺利成形,进而达到了精化毛坯的目的,提高了材料利用率。  相似文献   

7.
对曲轴模锻生产中出现的飞边厚度不均匀现象进行了分析,发现曲轴锻件飞边厚度值基本上呈抛物线分布,曲轴中间部位的飞边厚度处于抛物线的顶点,期间可能有一些波动,产生波动的原因与模具的局部结构有关.并从模具和锻件的结构设计、模具的弹性变形、错移力的平衡及导向和制坯工序四个方面分析了引起飞边厚度不均匀的原因,提出了相关解决方案,以改善锻件飞边厚度不均匀性.  相似文献   

8.
以某款材质为34CrNiMo6高强度结构钢的三拐曲轴为研究对象,通过数值模拟与工艺实验相结合的方法,开发热模锻成形工艺方案。首先,研究该三拐曲轴用锻态34CrNiMo6高强度结构钢的高温流变行为,建立34CrNiMo6钢在DEFORM软件中的高温流变模型。其次,对初始工艺方案进行数值模拟,分析预锻件和终锻件的成形过程、填充情况、温度分布和等效应变分布。分析初始工艺方案下三拐曲轴平衡块充填不饱满的原因为:金属不易充填“高筋薄壁”的平衡块型腔而更容易从阻力较小的桥部流出,导致形成飞边。在此基础上,提出在模具局部增加阻力墙结构的改进工艺方案,数值模拟结果显示,预锻件和终锻件的充填效果均得到了有效提升。最后,采用带阻力墙的改进工艺方案进行工艺实验,结果表明,锻件充填饱满,无锻造缺陷。  相似文献   

9.
在曲轴毛坯冲孔模设计中 ,针对曲轴毛坯的特殊形状 ,采用了浮动定位机构、组合凸模部件、芯棒凹模的定位与复位机构 ,选取大冲裁间隙 ,在生产中取得了良好效果  相似文献   

10.
针对某规格无相位角四拐曲轴的"平衡块难以成形"的特点,提出了一套制坯后直接终锻的生产工艺流程.利用数值模拟软件,通过优化制坯与优化模具结构相结合,实现了省略预锻工序的目的.分析看出,常规飞边槽结构的成形效果很差,直线型阻力墙不能解决充填问题,而采用随形阻力墙结构则具有很好的成形效果.  相似文献   

11.
基于CAD/CAE技术的汽车曲轴模锻工艺优化   总被引:1,自引:1,他引:1  
介绍了CAD/CAE技术在汽车曲轴模锻工艺中的应用,建立了曲轴模锻成形工艺的刚粘塑性有限元模型,采用三维有限元法对成形工艺进行了模拟分析,基于模拟分析结果,优化了曲轴模具结构,确定了合理的工艺流程.通过生产试制,验证了曲轴模锻工艺优化的合理性与可行性,为同类产品的生产提供了理论依据和技术支持.  相似文献   

12.
曲轴模锻成形过程数值模拟   总被引:4,自引:0,他引:4  
提出并制定了平面四拐小曲轴锻造成形工艺,针对曲轴模锻的成形过程,全程数值模拟研究了曲轴的弯曲、预锻、终锻工步,并给出了成形过程中需采用的工艺参数值。  相似文献   

13.
以16V280曲轴为试验对象,通过对RR装置的镦锻工艺、曲柄臂锻件形状和锻造模具结构优化,研究了采用小直径坯料的情况下16V280曲轴曲柄臂的成形情况。试验结果显示,优化后的预上弯镦锻工艺,能保证在RR装置上采用小直径坯料镦锻曲轴可行。  相似文献   

14.
针对曲轴模锻生产中普遍存在的平衡块充填困难、材料利用率低下的问题,对常规曲轴预制坯等厚连皮结构进行了优化设计.提出了梯形、凹形、凸型三种新型的工艺连皮形式.并构建有限元模型分别对其进行仿真分析.通过对比分析发现:连皮形式对曲轴预成形效果的影响很大,其中凸形连皮具有最优的平衡块填充能力.在此基础上进一步对凸形连皮的厚度进行了优化,最终得到了较优的连皮结构和厚度取值,研究内容最终得到实验验证.  相似文献   

15.
分析了曲轴的结构和工艺特点,使用Pro/E软件进行了133型汽车曲轴的锻造工艺和模具结构的设计.该研究提高了生产效率,节省了材料,降低了生产成本.这能为同类曲轴锻模的设计提供理论依据.  相似文献   

16.
曲轴锻造模具型腔较为复杂,特别是平衡块不规整有凸起的模具,金属充满型腔的能力越差,容易出现曲柄圆角充不满等产品缺陷,锤锻模为安全起见硬度不敢太高,太高模具容易打裂,模具硬度太低又极易造成平衡块歪斜,给正常的生产带来了严重影响,本文将从模具堆焊翻新方面进行研究,提高模具寿命,降低锻打过程中修磨和模具打裂的风险。  相似文献   

17.
通过制定合理的三拐曲轴锻造工艺,生产出合格的锻件。  相似文献   

18.
采用双真空冶炼和FM锻造法,成功地锻造出了合格的曲轴。  相似文献   

19.
通过对中、小曲轴精锻件的结构及锻造工艺性分析,在预终锻热锻件图设计上,增加平衡板的宽度、增大预锻模平衡板的圆角;预终锻模模具结构的设计上,在模平衡板上下模桥部,特别在小头处设计了阻力墙,增大金属流向桥部的阻力;在终锻平衡板最深处作排气孔,能让金属充满型腔;严格控制热处理温度和时间;制定出合理的模锻工艺流程,达到了提高材料利用率、合格率、模具寿命和降低生产成本的目的。  相似文献   

20.
对曲轴坯料锻造前的冷却过程进行了模拟,研究了温度场的变化情况,通过与实测结果的比较,证明了模拟过程的可靠性。分析了温度场分布对锻造过程的影响,并验证了锻造模拟过程中坯料温度分布均匀这一假设的可行性。  相似文献   

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