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相似文献
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1.
连铸板坯的角部纵裂漏钢   总被引:2,自引:0,他引:2  
杜松林  叶斌 《钢铁》1995,30(3):23-27
根据马钢三钢厂板坯连铸角部纵裂漏钢的跟踪调查和对漏钢坯壳的解剖分析,认为产生角部纵裂漏钢的原因是坯壳的鼓肚及角部附近的凝固缺陷。结晶器窄面足辊采用递进切入的调整方法可使角部纵裂漏钢由原来的0.73%下降为0.08%,占角部纵裂漏钢70%的窄面角部漏钢下降为0。钢中有害元素S、P影响产生角部纵裂漏钢的临界鼓肚量。S、P含量高,在较小的鼓肚量下即会发生漏钢。并讨论了拉速、铸温及二冷配水等工艺因素对角部  相似文献   

2.
杜松林 《炼钢》1999,15(6):31-33
提出了一种不同于连铸结晶器常规圆柱形足辊的异形足辊。这种足辊的特点是中心部位凸出,能有效地压缩出结晶器下口的坯壳,从而减轻铸坯鼓肚量,防止铸坯角部纵裂纹及由此引发的漏钢事故,经马钢三钢厂板坯和方坯连铸机实际应有和效果良好,使板坯角部纵裂漏由投产初期的0.73%下降为零。  相似文献   

3.
分析了攀钢09SiVL钢连铸板坯形成表面纵裂的影响因素,结果表明,钢中碳含量是板坯形成表面纵裂的决定性因素,保护渣粘度对板坯形成表面纵裂的影响显著,要消除表面纵裂,应将钢中碳含量控制在0.08%~0.10%,当钢中碳含量为0.11%~0.13%时,使用粘度适中的保护渣能减少表面纵裂。  相似文献   

4.
方坯连铸机漏钢原因分析及改进措施   总被引:2,自引:1,他引:1  
统计了武钢一炼钢厂方坯连铸机2006年的漏钢情况,分析了粘结漏钢和角部纵裂漏钢的特点及机理,并找出了产生粘结漏钢和角部纵裂漏钢的主要原因是保护渣的性能、结晶器的精度、钢水的过热度、拉速及浸入式水口的对中等.采取了相应的措施后铸机的漏钢率有了明显的降低.  相似文献   

5.
小方坯角部纵裂漏钢的根本原因就是因为在铸坯角部产生剪切应力所造成的,而铸坯厚度不均匀程度越大角部剪切应力就越大,影响铸坯坯壳厚度生长不均匀的因素包括:结晶器尺寸、结晶器振动、二冷冷却和工艺因素等。我厂根据不同的原因进行详细的分析并制定出了相应的措施,从根本上解决了小方坯角部纵裂漏钢的问题。  相似文献   

6.
由于方坯角部纵裂漏钢事故频繁,通过分析漏钢的特点和机理,认为造成小方坯角部纵裂漏钢的主要原因是结晶器倒锥度小、结晶器液面波动及中间包过热度大、结晶器冷却水质差。通过采用铯137液面自动控制系统,将结晶器倒锥度增大为每米0.8%~0.9%,控制中间包过热度不大于30℃,改善冷却水质,保证浸入式水口对中等措施,降低了角部纵裂漏钢的次数,使铸坯合格率达到99.95%。  相似文献   

7.
郭达 《南方金属》2021,(1):45-48
针对莱钢小方坯连铸机正角部纵裂漏钢的现状、成因进行分析,查找工艺、设备中存在的问题,通过优化结晶器及足辊段工艺、操作等措施,铸坯冷却均匀性、冷却效果得到大幅度提升,有效解决了小方坯正角部纵裂漏钢.  相似文献   

8.
现场实践发现涟钢一炼钢厂铸坯角部纵裂产生于结晶器,其主要原因是铜管磨损超标,足辊未对中,结晶器振动不平稳,结晶器冷却水速达不到要求。坯壳与结晶器壁间气隙不均匀,使相邻面坯壳厚度不一,在角部产生应力集中,使角部开裂。采取相应措施后,纵裂废品量与废品率大幅度下降。  相似文献   

9.
偏离角部纵裂漏钢占新钢第一炼钢厂2号方坯连铸机漏钢总数的50%以上,影响了生产和产品质量的稳定。通过对连铸二冷系统进行调查分析,发现二冷段喷啉管对中及喷嘴距坯面的距离是导致偏离角部纵裂的主要原因。  相似文献   

10.
由于近期我厂连铸在生产过程中出现低碳铝镇静钢窄侧漏钢及铸坯窄侧鼓肚现象较为严重,根据对结晶器冷却水量、锥度及保护渣等方面的研究发现,大水量下结晶器的拔热量并不大.坯壳形成不是均匀增厚.这正是导致漏钢及窄侧鼓肚的根本原因。  相似文献   

11.
张乐乐  段云波  李强  王东  武慧 《包钢科技》2022,(2):78-81+95
为了改善包晶钢、亚包晶钢、中碳钢和含硼、铌、钒、钛微合金化钢的角部横裂问题,在1~#、2~#连铸机陆续投入使用倒角结晶器,角部横裂缺陷明显改善,但由于角部冷却方式的变化,板坯易出现的角部纵裂纹、结疤和压痕等缺陷,严重时会导致纵裂漏钢事故。文章重点对倒角铸坯常见的纵裂纹、结疤和压痕等缺陷进行分析,通过调整窄侧铜板锥度系数、二冷水冷却强度、优化设备装配精度和关键设备改造等措施,板坯缺陷得到有效控制。  相似文献   

12.
结合长期的生产实践,分析了小方坯表面角部纵裂漏钢形成机理、产生原因,通过强化生产管理,规范操作行为,开展技术革新活动,制定和落实整改预防措施,取得了显著效果。  相似文献   

13.
板坯漏钢机理及基于热电偶检测的漏钢预报技术研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过粘结漏钢、裂纹漏钢(纵裂、角裂)及异物卷入漏钢发生的原因,产生的机理及漏钢发生的部位,坯壳特征等因素的研究与分析,建立一种可预报粘结、裂纹及异物卷入漏钢的新型板坯漏钢预报系统.  相似文献   

14.
通过对柳钢六台板坯连铸机生产工艺和结晶器工况进行对比研究,分析了7#板坯铸机生产低碳系列钢种出现铸坯侧面鼓肚和铸坯的边角部挂钢纵裂原因。通过调整侧辊喷淋喷嘴型号,改善结晶器出口坯壳冷却效率,增加宽面铜板夹紧力,加强角缝检查清理等措施,解决了铸坯侧面鼓肚和铸坯的边角部挂钢纵裂问题。  相似文献   

15.
张庆雷 《山东冶金》2005,27(5):15-16
对角裂漏钢机理及现场角裂漏钢事故进行统计分析,认为造成角裂漏钢的主要原因是铜管内腔的工艺参数及使用过程的角部磨损造成的出结晶器坯壳不均匀和二冷系统冷却的不均匀性。为此,采取优化铜管内腔的工艺参数、提高二冷系统的均匀性等措施。使角裂漏钢发生率由1.2%降到0.4%以下。  相似文献   

16.
由于方坯角部纵裂漏钢事故频繁,通过分析漏钢的特点和机理,认为造成小方坯漏钢的主要原因是由于职工技能水平参差不齐,设备维护不及时,水质差。通过采用铯137液面自动控制系统,加装防护装置,改善二冷水质等措施,降低了漏钢的次数。  相似文献   

17.
一种铁损很低的电工钢板这种钢板是由日本钢铁有限公司生产的,钢的化学成分为,%:Sil.0~4.0,N≤0,0020,C≤0.0030,Ti0.003~0.010,Nb01≤0.0050,P≤0.2,Al0.001~2.0,S≤0.0020,Mn0.1...  相似文献   

18.
徐明利  王曙光 《炼钢》2004,20(1):4-7
分析了信钢小方坯产生角部纵裂的原因,并提出了控制与解决措施。  相似文献   

19.
本文采用ICP-AES法测定钢中合铝,讨论了碱金属离子对ICP光谱仪工作的影响及其人他各种光谱线干扰和化学干扰,通过实验确定仪器的最佳工作条件,取得较好的精度和重现性,此法测定范围为0.002%~0.5%。  相似文献   

20.
安钢第二炼轧厂双流板坯连铸机引进倒角结晶器技术,基本解决了控铝(铌)钢的板坯角部横裂纹问题,经过工艺优化和持续改进,解决了以角部压痕和角部纵裂纹为代表的铸坯角部质量缺陷,实现了板坯倒角结晶器的正常使用。对倒角结晶器某次起步阶段的漏钢原因进行了分析,发现窄面铜板倒角附近的通水孔堵塞是引起漏钢的原因,通过采取预防措施,避免类似漏钢事故的发生。  相似文献   

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