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浙江龙游飞雁化工有限公司 4 0kt/a硫酸系统净化工序采用“文—泡—间—电”工艺流程。文丘里洗涤器 (内喷 )喷头、收缩管和扩大管均采用铅锑合金材质。泡沫塔采用钢壳衬铅、斜管沉降器采用钢壳内衬硫化橡胶。在电除尘器至文丘里洗涤器的管路上 ,设有一波纹补偿器。硫酸系统投运以来 ,由于多种原因造成文丘里洗涤器变形损坏 ,泡沫塔衬铅开裂脱落 ,以及斜管沉降器内衬硫化橡胶鼓泡、腐蚀泄漏 ,影响了硫酸系统的正常运行。为了解决上述腐蚀泄漏问题 ,对净化工序的一些设备进行了改造。泡沫塔、斜管沉降器均采用改性聚乙烯衬里。斜管沉降器… 相似文献
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硫酸净化工序斜板沉降器出来的污酸用自动反洗表面过滤器进行清污分离,介绍处理工艺流程及主要设备。每年可以回用硫酸1400t(折标酸),年经济效益约为86.19万元。 相似文献
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盛强 《硫磷设计与粉体工程》2013,(4):25-28,51,52
针对某厂250 kt/a铜冶炼烟气硫酸装置净化工序存在污酸排放方式不合理,大量矿尘沉积在稀酸循环槽,导致循环酸夹带矿尘严重,堵塞上酸管路和喷嘴,烟气洗涤效果不好,以及影响后续生产等一系列问题,采取加大分流循环酸回酸量,并在分流的稀酸中加入絮凝剂强化重力沉降,上清液返回循环槽等措施,明显减少了循环酸中的矿尘含量,达到正常生产的工况要求。 相似文献
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针对废旧铅酸电池破碎排放的高酸水酸度高、杂质少的特点,研究了其净化后在工业硫酸生产中送入干吸工序产出硫酸的可行性及生产实践。将过滤后的高酸水补入浓酸循环槽使用,可减少污酸处理压力和污酸中和反应产生的污泥量,降低了污酸及污泥处理成本,变废为宝。 相似文献
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高氟稀酸对硫酸净化工序的危害及处理研究 总被引:1,自引:1,他引:0
硫酸系统净化工序循环稀酸氟含量高对塔体及设备造成了严重的腐蚀。通过试验,确定采用石灰中和法除氟。来自空塔循环槽和填料塔循环槽的稀酸进入沉降槽,污泥回收,部分上清液用石灰中和处理,控制稀酸pH值为4-6,除氟效率达85%以上,沉渣压滤堆存。工业试验表明,采用新工艺后,完全可将稀酸氟含量控制在300mg/L以下,保证了硫酸系统的稳定运行。 相似文献
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云南冶炼厂硫酸车间利用冶炼烟气制酸,共两个系列,年产硫酸10万吨。由于我国冶炼烟气制酸在七十年代以后才普遍推广,净化流程及工艺设备均参照硫铁矿制酸流程,酸泥分离设备简单,仅配有16.4米~3沉降槽三台和35米~3污泥池一个,没有过滤设备。投产后由于电收尘器能力不够,三分之一的烟气未经过电收尘器,由旁路烟道引入制酸净化工序,加上电收尘器效率不高,大量烟尘进入净化各塔后被洗涤到循环酸中,成为酸泥。为了保证各塔的阻力不上涨,规定循环酸中酸泥含量小于3克/升,每天由净化排出污水600~1000米~3。每年由污水带走的酸泥800~900吨(干重)。其中有价金属为: 相似文献
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斜管沉降器是利用浅池沉淀原理设计的一种液-固分离设备.斜管沉降器由配水槽、集水槽、聚丙烯斜管、支撑栅板、顶盖和壳体等几部分组成。斜管沉降器沉降截面的中心以无顶板及底板的方箱横贯将其分隔为3部分:稀酸由顶盖的中心点进入配水槽后均匀、缓慢地顺着中排区域的聚丙烯斜管向下流动,而后从2个边排部位的聚丙烯斜管上升至集水槽,澄清后的清液由集水槽排出斜管沉降器,粉尘沉淀后由收泥斗收集从排泥管排出斜管沉降器外. 相似文献
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介绍了污酸污水处理装置的工艺流程、工艺特点和主要设备。来自净化工序的污酸脱出二氧化硫后进行两级石灰石乳中和生成石膏浆;石膏浆经浓密机沉降,底液经hrox压滤机脱水,浓密机上清液和压滤机滤液汇入石膏滤液槽与硫化钠反应生成硫化物沉淀;硫化物沉淀经浓密机沉降,底流经陶瓷过滤机过滤,滤液和浓密机上清液自流到污水处理工序进一步处理。来自污酸处理工序和各车间的污水混合后进行一级石灰乳中和、硫酸亚铁除砷、二级石灰乳中和,实现达标排放。运行3年来,污酸污水处理装置各项指标均达到设计要求。 相似文献
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硫酸生产净化工序由水洗改为稀硫酸循环洗涤后,由于含有多种杂质的稀硫酸具有强烈腐蚀性,循环酸泵的选材就成为一个难题。尤其是当前推荐用的绝热蒸发洗涤净化流程中,第一洗涤设备的酸温较高,对循环酸泵的耐蚀性能要求更加苛刻。对此本文介绍了某些硫酸厂净化工序中稀硫酸泵的应用情况,并对非金属泵的特点、存在问题提出了改进意见,供参 相似文献
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硫酸生产过程中常常会产生大量的污酸,特别是有色冶炼烟气制酸,净化工序外排污酸中通常含有较高浓度的砷、氟、汞等有害成分和铅、锌、镉等重金属离子,对人体健康和生物环境危害极大,必须进行环保处理。污酸处理目前最常用方法的是化学沉淀法。 相似文献
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针对硫酸生产干燥吸收工序的异常情况,采取提高焙烧沸腾炉入炉料硫质量分数、调整净化工序稀酸板式换热器循环水量、更换干燥分酸器,修复一级气体洗涤器逆喷管稀酸喷嘴等措施,使生产恢复正常运行。 相似文献