共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
φ500毫米填料铜液塔改为φ500毫米双孔径非均匀开孔的筛板塔,提高了生产效率。我厂原采用φ500毫米铜液塔(内装φ50×50铁鲍尔环)达到年产2万吨氨的生产能力,而前工段生产能力已超过2.5万吨氨的水平。故在1987年生产中均因铜液塔经常带液或微量跑高而影响了全年生产。 相似文献
2.
3.
一、前言吴县化肥厂1971年按江苏省5000吨合成氨型建造,铜洗塔直径为φ350。1973年生产能力提高到12000吨氨/年,铜洗塔直径更换为φ500,塔总高为15750毫米,操作压力为130公斤/厘米~2,内装φ35×1钢质拉西环,填料实际装填高度约12米。1977年该厂又上了油气化,建立了四套空分,生产能力计划达到2万吨氨/年。但原有φ500铜洗塔不能适应新的,生产要求,具体表现在入口气量增大或前工序气体成份不合格时,会引起出塔精炼气微量超高,或者出现带液事故,使整个系统处于减量 相似文献
4.
5.
6.
我厂于1995年实施“综合节能技术改造”以来,全厂综合能耗有大幅度下降,年产合成氨3.0万吨,但是由于精铜塔能力不够,所以,精炼系统成为整个系统的瓶颈,当时工厂只好将“6.5”技改期间淘汰的φ500精炼系统恢复生产和φ600精炼系统(φ700铜塔)并联运行,铜塔内填料为散装鲍尔环,在生产过程中,由于塔内填料技术性能的局限,铜液在铜内产生壁流和沟流现象,制约了铜塔的吸收能力,微量经常咆高,而且填料易堵塞,经常发生速液事故,使整个系统不能稳定运行,同时压缩气体直两套系统,给操作带来径多的困难,针对生产中出现的问题于98年引进新型垂直筛板技术,对φ700铜塔进行了技术改造,用不锈钢筛板取人原鲍塔进行了技术改造,用不锈钢筛板取代原鲍尔环填料,此项技术的采用,使铜塔的生产能力大大提高,甩掉了φ500精炼系统,实现了一套φ600铜洗统(φ700铜塔)过13台L机的气量,自投入生产使用至今,收到了明显的经济效益。 相似文献
7.
我厂新系统回流塔原主要尺寸如下。总高:7310mm填料高度:3500mm;内装φ50×50×1钢环6.2m~3升气管高:650mm其结构见图1。在设备安装过程中,我们发现回流塔铜液出口管((φ219×6)上沿距升气管顶端位 相似文献
8.
一、概况我厂系上海五版设计年产三千吨氨(碳铵流程)小合成氨厂。铜洗工段为一台φ300×20,H=14050毫米的钢环填料塔。为了大幅度提高铜洗塔的生产能力,克服填料塔液体负荷量小的固有限制,在省石化厅的大力支持和省化工设计院的帮助下, 相似文献
9.
我厂原料主要为含硫量高的土焦,半水煤气含H_2S_3~5克/米~3,脱硫后H_2S经常达0.2~0.4克/米~3,原设计年产合成氨三千吨,后改造为五千吨,但仍使用φ300铜洗塔,因此在H_2S高的情况下,带液严重。我们参照填料分离器、螺旋导流板分离器和旋流板分离器的特点,设计了一种综合式分离器用于铜洗塔(见图),改善了带液情况。分离器通过φ1“短管上的丝头与铜洗塔盖相连接。当带液气体自下而上经过旋流板时,液体被叶片旋转喷洒到塔壁上,大部分得到离心 相似文献
10.
我厂在进行1.5万吨合成氨技术改造时,铜洗工段由原来的φ500塔更新为φ600塔,再生部分亦做了相应的扩大。为了搞好节能降耗工作,充分利用低位热能,又将单节回流改为双节回流。改造以后基本上达到了节能降耗、稳定铜比、提高再生效率的目的。现就改造情况小结如下: 相似文献
11.
12.
一、概况 山西原平化肥厂年产13.2万吨尿素CO_2吸收塔,因工艺检修不慎至使催煤燃烧,塔壳体在26m处向上2m范围内严重变形,整体向东北角倾斜520mm,全厂被迫停产。 CO_2吸收塔为二类压力容器,工作压力18.5kgf/cm~2工作温度113℃,介质复合热钾碱液,壳体材质16MnR,塔直径φ2200/φ3200,厚度δ=26mm/δ=30mm, 相似文献
13.
靖江化肥厂原系三千吨型厂,1981年1月技术改造时,将φ350铜塔改为φ500铜塔,内填φ40×40包尔环,处理气量5600米~3/时左右,铜液循环量8—9米~3/时,投产两年时间,生产一直比较正常,除去年八月中旬因操作不当引起带液一次外,基本未发生带液事故。然而,今年1月20日到4月9日,80天中竟发生连续带液111次,全厂减负荷生产,从六机减到五机、四机,甚至单机保温。多次停产检查设备情况,清洗铜塔填料、化铜桶、铜液过滤器、铜液制备槽等设备,并大量置换铜液,采取添加火油、蓖麻油消泡等措施,均未从根本上解决铜塔连续 相似文献
14.
15.
一、采用耐酸混凝土内衬和承重结构施工设计方案的目的及其主要内容 硫酸生产系统的干燥塔和吸收塔(简称干吸塔)过去一般都采用耐酸砖砌体作为钢壳塔壁的内衬,塔底采用条形砖拱作为填料层的承重结构,以年产8~12万吨生产能力的干吸塔为例,钢壳φ5132毫米,砌砖后有效φ内4900毫米,总高12190毫米,需 相似文献
16.
17.
18.