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相似文献
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1.
元A长9油藏为三叠系特低渗透油藏,含油性好,渗流能力强,但受储层敏感性及非均质性影响,注水压力高,提压过程中导致动态缝开启,注入水沿高渗通道单向突进,加速油井见水,常规注采调控已无法满足油藏高效开发需求。通过在该区开展聚合物微球调驱试验,采用50nm粒径聚合物微球,在注入浓度为1 000mg/L,注入量为0.3PV时,有效封堵水驱高渗带,扩大水驱波及体积,提高低渗储层动用程度1.1%,递减大幅下降12.4%。证明聚合物微球调驱技术是该区开发中后期提高采收率的有效手段之一。  相似文献   

2.
甘谷驿油田1380井区油藏地质特征与储层特征研究表明井区长6油藏属于低渗透油藏,注水开发过程中,由于地层非均质性和天然裂缝发育等因素,极易造成油井水串、水淹,造成注水失效。针对该区设计并优化了泡沫综合调驱方案,共计在1380井区应用4次,有效改善了水驱状况,提高了注水波及面积,为该区高效水驱开发提供了有力保障。  相似文献   

3.
对于采用一套直井注采井网开发的碎屑岩油藏,受各小层间渗透率差异大影响,储层非均质性严重,注水井注水层段内各小层吸水不均,高渗层强吸水,对应同层位油井见效快,易水窜,低渗层吸水量小或不吸水,导致水驱控制储量动用程度差,影响油藏开发效果。通过对M油藏注水效果分析,结合吸水剖面、产液剖面、含油饱和度等动态监测资料,利用渗透率极差、非均质系数以及变异体系数值大小,提出了注水井段内各小层细分重组方法,指导现场注水井段优化调整20井次,新增水驱动用储量146万吨,阶段注水累增油2.5t,取得较好效果,可为其他油藏提供借鉴经验。  相似文献   

4.
安塞油田长6油藏,受储层非均质性影响较强。随着开发时间的延长,油藏平面及剖面上的矛盾日益突出,注入水单向或多向突进导致油井含水上升速度较快,制约了油藏的整体开发效果。近年通过实施注水井深部调剖措施,封堵优势见水方向,扩大水驱波及体积,提高水驱动用程度,达到稳油控水的目的,对油藏的稳产起到了较好的作用。本文重点对历年的注水井深部化学调剖效果进行了分析,并对该技术措施在油藏开发中的适应性进行了评价,为今后同类型油藏的开发调整提供了方向。  相似文献   

5.
《辽宁化工》2021,50(7)
D油田为河流相沉积的稠油油藏,储层非均质性强,经过长时间的注水开发,油层内部形成大孔道,注入水在大孔道内低效或无效循环,严重影响了水驱开发效果。注入水突进严重,利用软件模拟,该油田强水窜通道渗透率高达10 D,目前该井日配注量1 750 m3,综合含水为95%。因此,有必要进行D油田高渗砂砾岩油藏进行调剖技术研究,通过对油藏的分析、体系的研发、配方的筛选、工艺的设计,得到了一套针对高渗砂岩稠油油藏调剖技术,通过该技术在D油田的应用,在有效期内受效井增油4 924 t,取得了较好的稳油控水效果。  相似文献   

6.
孤东油田二区开发单元,目前已进入特高含水开发阶段,由于油层非均质性及驱替水与油层内流体流度比制约着注入水的驱油效果,水驱采收率不高。针对二区油藏特点及水驱开发现状,决定开展聚合物驱可行性研究。  相似文献   

7.
A油田C区长6油藏属于典型的低孔特低渗透率油藏,经过近7年的开发,目前存在着油层非均质性强,油井见效程度差异大,注水井吸水不均,无效注水情况严重,水驱油效果较差等问题。为了有效控制含水率上升和提高采收率,在动态分析基础上,利用数值模拟技术对开发过程中存在的主要问题进行综合分析研究,提出了合理的调整方案,为高效开发该区块提供了技术支持和决策依据。  相似文献   

8.
《山东化工》2021,50(4)
石场子研究区进入中高含水开发阶段,因低产、高含水等原因已累计关井130余口,部分井组油水井注采对应关系差,水驱储量动用程度低;部分井注水突进问题明显,影响水驱储量控制程度低,油藏整体表现为油井自然递减增大、含水上升率抬升的趋势,水驱状况不清楚,严重困扰了后期的油田稳产综合治理。本文以延长组长8油藏为目标,重点研究油藏水驱动用状况,评价注水开发效果,寻找开发中存在的主要问题,提出综合治理调整意见,指导油田稳产。  相似文献   

9.
针对海26块中、高渗稠油注水开发油藏,在进入特高含水开发阶段,因构造复杂,储层非均质性强,油水黏度比大等原因,导致剩余油分布高度零散等开发矛盾,在海26块分采区开辟5个先导试验井组,实施弱凝胶深部调驱技术。利用弱凝胶的高黏弹性降低流度比、扩大波及体积、提高驱油效率。通过注水压力、注入及产出剖面、视阻力及残余阻力系数、含水率、最终水驱采收率等指标对调驱效果进行评价。截止2018年12月先导试验井组,累计注入调驱凝胶体系38.6×104 m3,注入孔隙体积倍数0.35,截止到2018年12月累计增油117 2 9t,最终水驱采收率提高到4 2%。  相似文献   

10.
随着姬源油田池46区块长8油藏的深入开发,受地层的非均质性因素以及水驱状况不均的影响,造成该区块8口油井水淹,其中5口油井出现套返现象,损失产能严重。本文详细介绍了池46区块长8油藏的见水机理,油井堵水的技术原理,以及油井堵水技术在该区块的应用情况,取得了良好的效果。  相似文献   

11.
三叠系油藏开发主要以注水开发。良好的水驱状况,是油藏高产稳产的前提和基础,油藏水驱的动用程度直接影响油田的稳产。本文针对目前盘古梁长6油藏吸水剖面存在问题,通过分层注水、化学堵水调剖、酸化调剖等有效措施,有效的提高油藏水驱动用程度,并取得了很好的效果。  相似文献   

12.
渤海某油田油层厚度大、井距大等问题导致高渗层注入水突进、纵向吸水不均,注水开发效果逐渐变差。为改善水驱开发效果,本研究以N油田目标井组为对象,开展氮气泡沫调驱注入参数敏感性分析以及驱油方案预测。数值模拟结果表明:在目标区块油藏条件下,发泡剂浓度、注入速率、注入段塞体积、气液比、注入方式存在合理范围。当注入段塞体积为0.2PV,注入浓度为0.45%~0.55%,气液比为1.5∶1,采用地下起泡的方式注入氮气泡沫调驱驱油效率、经济性等综合指标最优。动态驱替流线图显示,水驱阶段出现的水窜通道能够通过泡沫段塞实现调剖扩大纵向波及,后续注入泡沫具有遇油消泡作用使得氮气进一步扩大低渗层微观波及实现进一步提高采收率的目的。  相似文献   

13.
在注水开发油田的过程中,由于油藏的非均质性,油水粘度的差别和注采井组内部的不平衡,势必造成注入水在水平面上向油井方向的舌进和在纵向上向高渗透层的突进现象。特别是在开发后期,由于注入水的长期冲刷,油藏孔隙结构和物理参数将发生变化,使油层的不均质性加剧,大大降低水驱油效率。同时,油井出水也会造成地层能量的消耗,降低抽油井泵效,加剧管线、设备的腐蚀和结垢,增加脱水站的负荷,若不回注,则将增加对环境的污染。  相似文献   

14.
对于水驱开发的油藏,受井网布置、储层非均质性及注水政策调整的影响,随着开发时间的延长,开发矛盾日益突显,在纵向上,主要表现为层间吸水或采出差异性越来越大,单层突进现象明显,注水波及体积较小,严重限制了物性较差储层产能的发挥,导致各层动用极不均衡。在平面上主要表现为沿物源方向或者裂缝发育方向油井水淹重,注采敏感,而垂直物源或裂缝方向油井能量补充不足,水驱效果较差。水驱油的压力系统将越来越满足不了开发的需要,在目前的开发模式下,如不转变开发理念,进一步提高井组采收率的手段和空间都将十分有限。为了改善开发效果,提高剩余油动用程度,在新立油田M区块选取一个注采单元试验了氮气泡沫驱油技术。氮气泡沫流体以其"堵大驱小,遇油消泡遇水稳定"的特点,在改善井组开发效果上起到了很大的作用,为注水开发油田进一步提高采收率提供了全新的思路和方法。  相似文献   

15.
存在定向高渗条带的储层,注入水快速突进,油井含水急剧上升,致使注水开发效果很差。针对这一问题,采用基质渗透率为100x10~(-3)μm~2、具有高渗条带的物理模型,研究高渗条带渗透率与水驱效果的关系。实验结果表明,高渗条带与基质渗透率级差J_k为1~2为水驱前缘突破PV数PV_b和水驱油压力梯度的敏感区。在此敏感区内,即使尺寸很小的高渗条带,其渗透率级差J_k的微小增加,也会导致水驱前缘突进速度的急剧增大,油井含水急剧上升;同时导致水驱压力梯度的急剧降低,难以建立对基质中原油的有效驱动压力梯度。具有高渗条带储层模型水驱采收率实验结果表明,随着高渗条带与基质渗透率级差的增大,水驱采收率急剧降低;高渗条带对无水采收率的影响尤其敏感。因此,对于具有高渗条带的非均质储层,改善水驱效果的重点是治理高渗条带中的水窜。  相似文献   

16.
环江油田L247区长8油藏属于超低渗透油藏,地质状况复杂,非均质性强。随着油藏的开发,低产井逐渐增多,低产原因不清,为此开展了油井低产的内在因素和外在因素分析,总结低产原因,为下步治理提供技术支撑。研究表明:L247区长8油藏低产内在因素主要为渗透率、水驱特征及启动压力梯度;外在因素主要为超前注水量、欠注及改造规模,投产高含水井和裂缝性见水井主要低产原因为大改造规模下的超前注水导致隐性裂缝开启。  相似文献   

17.
濮城油田沙三上 5 - 1 0油藏是一套非均质性严重的低渗油藏 ,在开发过程中进行人工压裂是该储层进行油藏改造的主要方法之一。微震监测技术能有效检测出储层的裂缝方向、长度和裂缝高度 ,对压裂措施效果分析 ,避免处在注水井水线方向的油井暴行水淹、确定注入水推进方向及剩余油分布规律具有较强的理论依据 ,是油藏压裂改造中不可缺少的一项监测资料。  相似文献   

18.
安塞油田长10油藏2007年投入开发,层间和平面非均质性较强,导致注入水单向驱替,部分油井含水上升速度快,产能损失严重,递减加大,地层能量保持水平较低,影响区块开发效果。为降低区块递减率,封堵高渗透层,扩大水驱波及体积,近年来结合区块地质特征和开发矛盾,深入开展了长10油藏注水井堵水调剖工艺技术评价,确定堵水调剖技术体系及调剖方式,为长10油藏开发提供了有力的技术支撑。  相似文献   

19.
预交联颗粒调驱剂在文南油田的应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
文南油田具有断块小、埋藏深、压力高、低渗透、温度高、矿化度高、储层非均质等地质特征。在油田注水开发过程-中,由于非均质性,单层突进严重,导致了油田含水上升快,水驱控制和水驱动用储量低,注水开发效果变差。为提高采收率,开展了注水井调驱可行性论证,本文主要通过预交联颗粒凝胶在文南油田的矿场试验,探索高温高盐油藏提高采收率的技术。  相似文献   

20.
油井出水是油田开发过程中的普遍现象,特别是水驱油藏,由于地层的非均质性,油水流度比的不同,以及开发方案和措施的不当等原因,均能导致油层过早水淹,使油田采收率降低。靖安油田长6层经过多年的注水开发,注入水侵入使得油井出水非常严重。特别是对于一些储层改造措施的井,由于措施选择不当,常常造成压裂裂缝与注入水层相串通,造成油井过早水淹。本文就在靖安油田在压裂改造过程中,由于措施不当,造成油井出水的而选择化学堵水的实例进行分析、探讨,与同行共勉。  相似文献   

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