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相似文献
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1.
选煤厂在煤炭洗选加工过程中,会产生大量煤泥,煤泥长期存放所带来的环境污染和煤泥回收后无法处置一直是业界难题。弛张筛对于物料筛分的适应性强,筛分效率高,减少了筛上反洗原煤的原生煤泥含量,有效降低了选煤厂生产过程中的煤泥产率。选煤厂压滤煤泥采用煤泥干燥系统进行干燥后,水分降低,发热量提高,可掺入主选精煤作为商品煤销售,满足了用户的要求,解决了因季节变化导致煤泥销售不畅而影响正常生产的问题,增加了煤炭产品综合利用的经济效益和社会效益。  相似文献   

2.
张珂  高贵军  段祯  王彦  杜靖永 《煤炭学报》2023,(S1):392-400
煤泥颗粒黏度高是筛分过程中易糊筛的重要原因之一,通过改变传统直线振动筛的结构可以更好地避免糊筛。针对煤泥黏度大、易糊筛的特点,提出了可以防止糊筛的新型叠振筛,并设计动、静筛条交错排列、相对运动的叠振筛结构;对卡在筛缝中的颗粒与黏结成坨块的煤泥在叠振筛与普通直线振动筛上的筛分过程进行受力分析与对比,研究了叠振筛的防糊筛原理;建立了三维仿真模型,并运用离散元软件模拟煤泥颗粒在叠振筛上的筛分过程。为提高叠振筛的筛分效果,基于DEM并利用Hertz-Mindlin with JKR黏结模型分析了振动参数(筛面负倾角、振动方向角、振幅、振动频率)对煤泥筛分效率和筛下物分布比例的影响。研究结果表明:筛面倾角在-1°~-5°,筛分效率随着筛面负倾角的增大先提高后降低,当筛面倾角为-4°,筛分效率最高;振动方向角在35°~55°,筛分效率随振动方向角的增大逐渐增大,但55°的筛分效率较50°提升并不明显;振幅在1.5~3.5 mm,筛分效率随振幅的增大逐渐增大,3.5 mm的筛分效率较3 mm提升并不明显,但会较大幅度提高振动强度;振动频率在14~24 Hz,筛分效率随振动频率的增大先提高后降低,当2...  相似文献   

3.
煤泥回收流程的分析与探讨   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据煤泥回收工艺的发展过程,总结了我国典型的煤泥回收流程及特点;着重就目前广泛应用的“一段浓缩、一段压滤回收”流程与“两段浓缩、两段回收”新流程从改善产品结构、增加效益;完善浮选工艺,降低灰分;实现清水洗煤和洗水闭路循环几个方面进行了比较与分析,指出“两段浓缩、两段回收”为最佳煤泥回收流程。最后就该流程实施提出了原则意见,强调了新型煤泥回收设备-高频筛的应用。  相似文献   

4.
针对高庄煤矿选煤厂动筛系统煤泥水处理存在的问题,对动筛水处理系统进行技术改造,提高了动筛跳汰机内的水质,降低了动筛系统事故频率,优化了煤泥水系统,保证了系统的可靠正常运行。  相似文献   

5.
为解决平煤一矿选煤厂煤泥压滤系统处理能力不足、粗煤泥水分高的问题,启用主厂房干筛系统,改造动筛车间工艺系统,更换振动筛和磁选机。采取一系列整改措施后,煤泥压滤系统回收能力大大提高,粗煤泥水分由30%降低至17%,原煤洗选能力由2.90 Mt/a提高至3.15 Mt/a,精煤产量增加16.25万t/a。  相似文献   

6.
常村煤矿井下煤矸石分选工艺设计   总被引:2,自引:1,他引:1  
常村煤矿毛煤中大块矸石含量较大,为了节约矸石提升及地面处理成本,提高煤炭有效运量,开展了井下煤矸石分选工艺设计。分析了煤质,提出了大块煤动筛跳汰分选+煤泥沉淀压滤的分选工艺,开展了主要工艺设备选型。该工艺具有可行性,有利于提高常村煤矿的经济效益和社会效益。  相似文献   

7.
1 前 言该厂为年入洗 1 2 0× 1 0 4 t的矿井型洗选厂 ,于 1 999年 3月正式投产。设计流程为原煤混合跳汰 ,煤泥直接浮选 ,尾煤浓缩压滤联合工艺。浮选精煤脱水采用 PG1 1 6- 1 2型圆盘过滤机回收。原则工艺流程见下图 1。该厂自投产以来 ,由于煤泥量大大超过设计值 1 4.45%,加之粗煤泥回收系统设备运转不正常 ,回收效率低 ,产品水分高 ,使生产无法正常运行。为此 ,该厂从全面质量管理入手 ,围绕煤泥量大这一主要问题 ,对现有系统进行优化改造。2 现状调查中煤筛下水和中煤离心液水、精煤筛下水同时进入计量煤泥桶 ,经分级旋流器后 ,粗…  相似文献   

8.
介绍了通过系统的技术检查,发现对粗煤泥筛下水和离心液进行分级处理的旋流器底流进入煤泥筛是造成太原选煤厂粗煤泥灰分偏高的主要原因.从产品结构、生产管理和分选工艺等方面采取了一系列措施,明显降低了粗煤泥灰分,显著提高了经济效益.  相似文献   

9.
为了解决质量合格的细煤泥存在重复分选的问题,凤凰台选煤厂对筛缝0.2 mm和0.4 mm带有气动击打器的精煤泥弧形筛进行了工业性平行对比试验,试验结果表明:0.2 mm筛缝弧形筛比0.4 mm弧形筛的筛分效率高出16.85个百分点,为85.66%,分配粒度为0.152 mm,分配曲线的平均可能偏差仅为0.016 mm,脱水率为92.19%。0.2 mm筛缝弧形筛回收粗精煤泥比0.4 mm弧形筛提高了20%,浮选入料上限控制为0.15 mm,入浮煤泥量减少了近1/4。  相似文献   

10.
丁华琼 《中国矿业》2023,(8):162-170
为了保护稀缺的炼焦煤资源,最大限度回收炼焦煤,通过分析不同地区、不同厂型的炼焦煤选煤厂的选煤方法、工艺、产品结构及设备设施现状,提出通过中煤再选、煤泥深度浮选工艺提高精煤及中煤产率,采用新型脱水设备强化粗煤泥脱泥降灰、细煤泥脱水效果,以及实施选煤厂智能化等方法实现选煤厂产率最大、成本最低。分析甲厂中煤经破碎解离后采用重介、浮选等方法再选回收低灰精煤及中煤,实现年增净利润8 135万元;乙厂浓缩机底流经三次浮选,实现煤泥转换中煤0.6%、转化精煤0.9%,选煤厂增加利润2 627.5万元/a;介绍了粗精煤泥高频叠筛、细煤泥高压压滤机的工作原理及在脱水脱泥方面的应用,以及选煤厂生产工艺环节重介系统、浓缩系统、压滤系统智能化改造等方面的实践,逐一分析应用效果,选煤厂经济和环境效益显著,具有广泛的推广价值。  相似文献   

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