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相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 62 毫秒
1.
某公司制氢装置的一台酸性水汽提塔,投用一年后检查发现设备接管腐蚀穿孔,在两股中变气的入口下方塔壁呈流涕状的腐蚀凹槽,局部减薄严重。分析认为:该塔内部介质为蒸汽、水和二氧化碳的混合物料,局部冷凝后会形成碳酸,发生二氧化碳腐蚀,对碳钢类设备具有极强的腐蚀性。300系列奥氏体不锈钢耐CO_2腐蚀,其在常温氧化环境中容易钝化,使表面产生一层以氧化铬(Cr_2O_3)为主,保护性很强的薄膜,耐腐蚀性能良好。因此,将该塔材质升级为300系列的不锈钢(或复合板)材质。  相似文献   

2.
针对制氢装置造气区00Cr19Ni10不锈钢管件的外表面开裂现象,采用宏观形貌分析、化学成分分析、拉伸试验、金相显微组织分析、断口分析以及EDS能谱成分分析等方法,对不锈钢管件裂纹产生原因进行了分析。从介质、材料和应力3个因素进行了不锈钢管件开裂机理分析,认为不锈钢管件开裂系氯离子应力腐蚀引起。对今后制氢装置造气区不锈钢管线的安全运行提出了建议。  相似文献   

3.
制氢装置空冷器入口中变气不锈钢管件多处焊缝热影响区出现穿透性裂纹,通过对失效管件进行宏观检查、射线检测、渗透检测、硬度测试、化学成分分析、金相组织观察、电镜扫描和残余应力分析等检测试验,确定所有裂纹均为沿晶裂纹,呈树枝状分布并在热影响区及母材内扩展;断口形貌具有典型的冰糖块特征,能谱分析显示有大量S、局部存在Cl,晶界Cr质量分数达到20.0%,超过基体中Cr含量;管件局部硬度超过190HB,裂纹尖端的残余应力超过了0Cr18Ni9的屈服应力。从材料方面、介质因素与应力条件三个方面综合分析后,认为管件失效的原因是H2SCO2-H2O酸性腐蚀环境下氯离子、硫化物和残余应力共同作用的晶界应力腐蚀开裂。对失效管线进行了材质升级,消除了装置存在的隐患,并提出了有关的预防措施和建议。  相似文献   

4.
本文介绍了双氧水生产的基本工艺流程,分析了氢化塔氢化反应的工艺流程,重点阐述了氢化塔在定期检验中发现的问题,分析了氢化塔应力腐蚀裂纹产生的原因,针对氢化塔的应力腐蚀问题提出了针对性的改进和预防措施,为氢化塔的氢化工序安全运行提供了参考依据。  相似文献   

5.
酸性水汽提装置作为硫处理和回收的关键设备,易产生点蚀、局部均匀减薄以及结垢等腐蚀问题。针对典型酸性水汽提装置腐蚀特点,分析了装置各部位可能发生的腐蚀类型,对典型工艺装置的腐蚀流程进行了划分;分析研究了9套酸性水汽提装置在停工检修期间出现的设备腐蚀问题,确定腐蚀流程中的重点腐蚀设备,明确了典型设备腐蚀类型和腐蚀原因。从工艺、设备材质和管理等三方面提出防腐策略。  相似文献   

6.
某企业醋酸乙烯装置的醋酸乙烯精馏塔塔顶回流管道频繁发生泄漏,通过材质分析、宏观及微观形貌分析、介质成分分析、金相组织分析等方法,结合工艺流程,对回流管道失效原因进行了分析,结果表明:回流管道材质为304L不锈钢,管道内介质温度为60℃,存在含水氯化物环境,在焊接残余应力和结构应力作用下,管道发生了氯化物应力腐蚀开裂。建议从材质升级、减少液态水析出和控制氯离子含量等方面采取措施,以减缓回流管道开裂。  相似文献   

7.
炼油厂酸性水汽提脱硫装置结垢原因分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对中国石油克拉玛依石化分公司酸性水汽提脱硫装置结垢原因的分析,认为引起结垢的主要原因是进装置的酸性水乳化液Zeta电位绝对值过低,造成含油乳化液极易聚并,并以腐蚀产生的FeS和由焦化污水带入的焦粒为晶核聚并沉积,从而造成对换热器、塔盘和再沸器的堵塞。  相似文献   

8.
某石化公司在2009年装置检修中发现15台高温换热器的所有接管法兰存在大量长短不等的径向裂纹。经检测发现裂纹分为两种:一种是腐蚀疲劳裂纹;一种是应力腐蚀裂纹。这二种裂纹的性质都属于环境敏感开裂。开裂法兰的化学成分中Cr,Ni和Ti的质量分数低于JB4728—2000《压力容器用不锈铜锻件标准》的下限,同时交货状态下没有...  相似文献   

9.
介绍了某石化公司制氢装置中变系统不锈钢管道多次发生腐蚀开裂的情况,通过分析确定裂纹形成的主要原因是奥氏体不锈钢应力腐蚀开裂。从机理分析,在温度60~150℃时,二氧化碳腐蚀产物厚而疏松、易破损,所以中变系统管道出现裂纹现象较多。通过对腐蚀部位材质检测,其名义材质为0Cr18Ni10Ti合金,但实际不含钛成分;硬度值在HB 230以上,也高于此类材质要求硬度指标HB 187。这些问题说明供货材料合金组织控制不良,在施工过程中焊接工艺又参差不齐,最终导致焊接部位存在过大的残余应力,这些残余应力先破坏了焊接热影响区的晶间钝化膜,再形成点蚀坑并逐步形成裂纹。通过采取消除应力、水质控制、材质升级、操作优化等措施,取得良好效果,确保了装置的长周期运行。  相似文献   

10.
中国石油化工股份有限公司西安石化分公司硫磺回收装置酸性水汽提脱硫化氢塔上部人孔法兰基体出现环向裂纹,严重影响装置安全生产,分析其原因如下:①从材料敏感性来看,失效人孔位于顶部第2段填料的下方,冷进料从该填料段的上方进入,对进料组分进行分析后判断该法兰开裂为湿硫化氢环境下的应力腐蚀开裂,C1-仅起到促进作用;②存在人孔组合件制造不合理,制造方错用筒节材质为304奥氏体不锈钢,与法兰S11306异种材质焊接性能差,造成焊缝脆硬;③人孔法兰采用平焊法兰导致焊接应力及螺栓紧固应力不均匀,从而使腐蚀加速,裂纹进一步扩展.采取措施:更换法兰或筒节材料,同为0Cr13Ⅱ或304L(本次检修材质选为304L);降低焊接应力,优选焊接工艺并进行热处理;控制塔顶温度为30~40℃,在满足工艺操作条件下,避开腐蚀区间.  相似文献   

11.
文章通过对制氢装置中变气管道使用的操作条件、工艺介质进行分析;对异径管道裂纹进行宏观观察、渗透检测;对管道母材进行了硬度测试、金相观察、化学成分分析;对裂纹断口进行宏观、微观检查。发现管道上裂纹由内壁起源,呈弧形向外壁扩展,断口平齐未见明显的塑性变形和腐蚀结垢特征,且裂纹几乎穿透整个壁厚;管道小头端母材中有大量的滑移线,显微组织为奥氏体加形变诱导马氏体组织,具有典型的冷作硬化特征,还有少量孪晶;管道母材硬度值不符合奥氏体不锈钢硬度值不大于190 HB的规定,且管道大头、小头端外壁硬度差别较大。由此得出异径管道成型后未进行最终固溶处理是导致开裂的最根本原因,并对此类不锈钢管件在使用中如何防止开裂提出了相应的防护措施。  相似文献   

12.
酸性污水汽提塔的模拟及技术改造   总被引:2,自引:0,他引:2  
NH_3—H_2S—H_2O挥发性弱电解质体系中存在8种分子和离子态粒子,在求解它的气液平衡问题中利用改进的Edwards热力学模型,使得模型的计算精度及适用范围均大幅度提高,开发了一个酸性污水汽提塔模拟算法。某厂汽提塔技术改造的初步运行结果表明,本模拟算法是成功的。  相似文献   

13.
常顶空冷器腐蚀开裂原因及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过对辽河油田石化总厂南蒸馏装置常顶空冷管腐蚀开裂情况的调查和分析,提出了开裂原因,并对防护措施进行了探讨.  相似文献   

14.
文章分析了某炼油厂制氢装置水分器三通的腐蚀开裂原因,认为在高温工况时,失效构件的高温水蒸气腐蚀诱发的应力腐蚀占主导地位,冲刷和气蚀及二氧化碳腐蚀起促进作用;在低温工况时,氢致开裂占主导地位,进一步使裂纹扩展直至开裂。通过工艺流程优化,彻底消除了该部位存在的腐蚀开裂隐患。  相似文献   

15.
湿硫化氢环境原料气管线焊缝开裂分析与对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
对湿硫化氢环境下某天然气净化厂原料气开裂管线进行失效分析,得出焊缝复合层焊接材料误用是管线失效开裂的主要原因,焊接缺陷、错边等导致应力集中,促进失效。同时提出了在湿硫化氢环境下防止产生类似失效的预防措施。  相似文献   

16.
近年来某公司制氢装置不同部位相继发生腐蚀泄漏,给装置带来巨大的安全隐患。装置采用烃类蒸气转化法制取氢气,伴随反应生成气冷却到135℃,过剩水蒸气凝结成水并与CO2形成碳酸,使系统奥氏体不锈钢0Cr18Ni10Ti管道焊缝敏化区域内局部晶界贫铬区发生严重腐蚀,即晶间腐蚀,奥氏体不锈钢焊接产生的应力会促进腐蚀的进行。不锈钢具有良好的耐腐蚀性能,但Cl-会局部破坏不锈钢表面具有保护作用的钝化膜,发生点蚀,不锈钢发生点蚀与Cl-的浓度、Cl-与SO2-4比值及温度有关,点蚀产生的蚀坑将形成裂纹源,裂纹中富集的Cl-和H+在温差应力的作用下将加速裂纹扩展。制氢变压吸附系统原料中无明水,但吸附塔进口管线排凝管道为一死腔,在吸附塔压力周期性变化过程中,死腔内存留的解吸气将有微量的明水析出,与CO2构成酸性腐蚀环境,引起排凝管上的孔蚀泄漏。  相似文献   

17.
再生塔塔壁开裂原因分析及对策   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了洛阳石化总厂炼油厂一催化车间气体脱硫装置再生塔塔壁裂纹的情况,分析了该塔塔壁裂纹的类型、成因与腐蚀机理.最后,从塔壁结构、焊缝质量和工艺操作等方面提出了几点防腐蚀对策.  相似文献   

18.
催化裂化装置再生系统应力腐蚀开裂原因   总被引:1,自引:0,他引:1  
对中国石油化工股份有限公司上海高桥分公司炼油事业部三套催化裂化装置再生系统设备开裂情况进行简要叙述,分析了设备开裂的原因,详细的论述了解决再生系统应力腐蚀开裂的措施,并简单介绍了炼油事业部三套催化裂化装置针对再生系统裂纹所采取的措施。  相似文献   

19.
加工进口原油时,原料污水中硫、氨含量剧增.加之工艺上将一部分高含硫氨水改为进原料罐,形成了恶性循环.造成设备严重腐蚀.针对这一现状,分析了腐蚀原因,提出了有效的防护措施.  相似文献   

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