共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
2.
3.
通过对不锈钢连铸矩形连铸中间包水模型试验,分析其结构的合理性,针对流场存在的问题,就影响流场的因素,采用正交试验的方法对中间包内部控流元件进行优化验证。结果表明,下挡墙开口大小是影响流场的最关键因素。保持中间包液面稳定,在水口插入深度180 mm,拉速1.2 m/m in的情况下,综合考虑RTD曲线与流场显示,最佳的方案为上挡墙位置375 mm、上挡墙高208 mm、上下挡墙之间距离575 mm、下挡墙高100 mm、下挡墙开口0 mm。与原型中间包对比,能够很大程度地优化中间包流场,延长平均停留时间,减小死区比例,改善短路流现象,有效地均匀钢液和促进夹杂物聚集上浮。工业试验结果表明,采用优化挡墙组合控流中间包,能够较大程度提高铸坯纯净度,降低冷轧板废品率。 相似文献
4.
5.
板坯连铸中间包内控流装置结构的优化 总被引:2,自引:2,他引:0
以国内某钢厂板坯连铸中间包为原型,进行控流装置的物理和数值模拟优化,提出优化方案.对比物理模拟和数值模拟结果发现,对于不使用抑湍器的控流方案,数值计算获得的结论与实验模拟结果较一致;而对于使用抑湍器的方案,数值模拟可以减少示踪剂和流体的分离流动对停留时间分布曲线的影响,更准确地反映实际流场. 相似文献
6.
根据国内某钢厂两流板坯连铸80 t中间包现场工艺及结构,在分析了其控流装置下的中包流场的基础上,研究了双层湍流抑制器下,挡墙位置和高度对中间包内流体流动特性的影响.结果表明:双层湍流抑制器下,挡坝距长水口2 000 mm,高400 mm时中包流场最合理,且抑湍器和坝组合控流装置结构简单,避免了钢水对堰等其他中包控流装置冲刷而污染钢水影响铸坯洁净度.对比优化前后的包内流体流动特性,平均停留时间由292 s提高到380 s,死区比例由37.3%降低至18.5%,活塞区与死区比值由0.35增大至0.65,有利于钢液温度和成分的均匀,增大了夹杂物上浮去除的几率,有助于提高铸坯洁净度. 相似文献
7.
8.
9.
10.
通过分析影响莱钢板坯连铸中间包控流装置使用寿命的主要问题,开发与应用了以中间包冶金为核心的控流装置长寿技术,实践表明,应用该技术后,中间包使用寿命达20~28 h,铸坯中≤20μm的细小夹杂物平均降低51.4%,20μm的大型夹杂物基本去除,实现了中间包冶金洁净化、耐材长寿化和生产低成本化。 相似文献
11.
12.
六流T形连铸中间民内控流装置优化的水模研究 总被引:6,自引:0,他引:6
通过水力模拟六流连铸中间包后发现,原设计的中间包在夹杂物的上浮及温度的均匀性方面还存在不足,不能很好地满足生产工艺要求。通过优化设计,提出了促进夹杂物上浮和均匀中间包内钢水温度的设计方案。本文还提出了多流连铸中间包流动特性的评判方法,为类似的水力学模拟试验提供了参考。 相似文献
13.
建立了4流中间包流体流动的物理模型,通过测定停留时间分布(RTD)曲线,研究不同的控流装置组成的中间包结构对流体流动特性的影响。 相似文献
15.
根据攀钢连铸实践,介绍了连铸中间包耐火材料的使用现状,结合使用中存在的问题、耐材料消耗和成本分析,提出了改进措施。 相似文献
16.
17.
通过板坯铸机中间包水模试验,研究了多种控流装置下钢水流场变化情况,优化中间包挡墙和堰的安装位置,改善中间包冶金效果。 相似文献
18.
连铸中间包盖板的研制 总被引:1,自引:0,他引:1
在对连铸中间包盖板使用情况调查及失效分析的基础上,根据使用要求,设计了金属一耐火材料复合中间包盖板,研制了ZG30V铸钢的盖全和低水泥浇注料盖板内衬,试制出了结构合理,重量轻,保温隔热效果好的新型连铸中间包盖板,经过实际应用达到了预期的效果,满足了生产需要,取得了较好的技术经济指标。 相似文献