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焦炉煤气制甲醇的工艺技术研究 总被引:4,自引:0,他引:4
焦炉煤气制甲醇的硫是干法脱硫的主要目标,加氢转化有机硫并防止发生甲烷化副反应是加氢转化脱硫的技术难点,组合式两级转化、两级吸收是精脱高浓度有机硫的优选方案.催化部分氧化工艺是目前焦炉煤气烷烃转化的主要技术手段.及时移走反应热以防止合成催化剂过热失活同时副产高品质蒸汽是甲醇合成反应器的基本技术要求.低压法合成甲醇催化剂的活性与选择性是决定甲醇合成效率和副反应产率的关键. 相似文献
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日前,中海石油集团与河北迁安共同投资建设的LNG项目在北京中海石油集团总部正式签约。这次与迁安合作建设的焦炉煤气制LNG项目总投资12.3亿元,主要建设焦炉尾气制LNG液化工厂、8座 相似文献
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《Planning》2013,(6):647-653
焦炉气制取LNG生产过程中需严格控制合成气中的硫含量,以期增加合成催化剂的使用寿命。采用气相色谱仪-硫化学发光检测器(GC-SCD)方法,测定了焦炉气制LNG过程中痕量形态硫化物及总硫含量,并结合实际,讨论了分析过程中需注意的问题。标准气校准,计算各种组分的检出限均低于10.00×10-9(体积分数),总硫含量33.00×10-9。6种含硫组分的标准曲线相关性均优于0.996。相对标准偏差(RSD,N=7)均小于7%。合成气样品测定过程中,在接近检出限的情况下,相对标准偏差小于12%。本方法可很好地满足工厂生产控制的需要。 相似文献
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焦炉煤气作为焦化企业的重要副产品之一,通过甲烷化可以将焦炉煤气资源化利用.对符合《焦化行业准入条件》的6个批次企业的焦炉煤气利用情况进行分析,对焦炉煤气制LNG产业发展的区域分布进行了研究. 相似文献
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本文叙述了上海煤气公司开发的 SG-100型耐硫甲烷化催化剂研制过程,并介绍了在立米级水煤气耐硫甲烷化工艺装置上近5000小时的中间试验概况。试验过程证实,SG—100型耐硫甲烷化催化剂有良好的初始活性,而且还有令人满意的使用寿命。试验中采用的固定床绝热反应器和多段反应、段间冷却的工艺过程也被证实为完全可行。试验结果表明,水煤气经本甲烷化工艺,在0.75MPa、300h~(-1)空速下,甲烷生成率可达到41%。由于 SG-100型催化剂具有理想的甲烷化和变换双功能特性,煤气中一氧化碳含量也可大幅度下降。每标米~3煤气热值可增加3MJ 左右。显示了该项工艺良好的工业应用前景。 相似文献
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本文介绍了轻油制气工艺中富甲烷气催化剂的开发研究,通过在评价装置上进行的试验,对催化剂的制备技术,组成等影响因素进行了比较与分析,进而筛选出较合适的催化剂。 相似文献
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2013年6月25日,山西省潞安焦炉煤气高效利用制化学品项目在潞城市奠基开工。据悉,项目总投资5.86亿元,以原天脊潞安化工公司30万t/a焦炉煤气制甲醇装置为基础,利用园区内剩余焦炉气为原料,经过深度净化、转化、催化合成硬蜡、软蜡、重油、轻油等高端化学品,同时联产合成氨。整个项目将分两期建设,一期投资3.66亿元,年产6万t化学 相似文献
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SG-100型耐硫甲烷化催化剂,在立米级水煤气耐硫甲烷化工艺装置上,进行了近5000小时的中间试验,试验证实,催化剂有良好的初始活性,使用寿命预计可达一年以上,采用的固定床绝热反应器和多段反应,段间冷却的工艺是可行的,在0.75MPa,300h^-1~400h^-1空速下,甲烷生成率可达到41%,每标准立方米煤气热值可增加3MJ左右。 相似文献
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耐硫甲烷化的开发研究 总被引:1,自引:0,他引:1
本文介绍S_1和S_2两种耐硫甲烷化催化剂在200ml等温反应器中,以鲁奇炉粗煤气为原料气,进行1000小时甲烷化试验,考查了催化剂反应活性、甲烷选择性与反应时间、温度、压力和空速的相互关系。实验结果表明,S_1和S_2催化剂均具有较高的反应活性、甲烷选择性和稳定性,具有耐硫、抗析碳、变换和甲烷化多种功能。 相似文献