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相似文献
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1.
对首秦炼钢厂的铁水预处理-转炉—LF精炼-RH精炼-CC生产低硫钢水工艺的工艺进行了研究,研究说明该工艺能进一步深脱硫,以满足品种钢冶炼要求的目的,并取得了优异的成果。  相似文献   

2.
分析了铁水预处理扒渣铁损的影响因素,通过在喷吹过程采用渣铁分离剂、扒渣过程采用新型铁水聚渣剂调整铁渣成分及脱硫扒渣工艺等措施,改善了铁渣性能,有效降低了脱硫粉剂消耗和扒渣铁损,降低了生产成本。  相似文献   

3.
马格尼托哥尔斯克钢铁公司通过实行综合措施,实现了大幅度降低铁水中的硫含量(图1)。2000年高炉车间的平均铁水硫含量为0.016%,2001年6月为0.014%。  相似文献   

4.
5.
张强  袁宏伟  杨森祥  李清春  陈靓 《钢铁》2013,48(11):32-36
 攀钢提钒炼钢厂采用w([S])为0.06%~0.12%的铁水炼钢,导致低硫钢的生产困难较大,结合攀钢X52NS,L245NCS等低硫钢冶炼的生产实践,分析了“铁水脱硫预处理—转炉—LF钢包精炼—连铸”全流程各工艺环节的硫含量控制技术。通过铁水脱硫预处理后将w([S])控制在0.003%以下,转炉冶炼工位采用含硫较低的辅料造渣以及LF工位控制钢水[O]活度等措施,生产出了w([S])最低为0.002%的低硫钢。  相似文献   

6.
铁水预处理与纯净钢冶炼(二)   总被引:2,自引:0,他引:2  
4 铁水深度预处理技术 国内外生产实践已经表明,铁水深度预处理是转炉冶炼纯净钢种最有效的、最经济的技术保障,是必不可少的前提工序。深度预处理的基本目标是将铁水[P]、[S]在人转炉前即脱至成品钢水平。由于转炉具有较强的脱磷能力而无脱硫能力(相反对低[S]铁水可能增硫),因此对于[P]、[S]均低于0.010%的纯净钢,铁水[P]、[S]应分别深脱至0.010%和  相似文献   

7.
为了降低铁水预处理成本,对铁水预处理过程参数进行优化,包括喷粉速率、喷枪插入深度等参数,并且在不影响脱硫效率的前提下,采用低CaO含量的钝化石灰粉替代高CaO含量的钝化石灰粉进行喷吹脱硫尝试。结果表明,钝化石灰粉消耗减少0.963 kg/t铁,镁粉脱硫效率提高6.9%,低CaO含量的钝化石灰粉不影响脱硫率。  相似文献   

8.
根据纯镁铁水脱硫原理,介绍了南钢铁水脱硫工艺特点,分析了铁水脱硫工序铁损及铁水初始硫含量、铁水温度和喷粉速率对脱硫率的影响。  相似文献   

9.
倪红卫  章奉山  蒋晓放 《炼钢》2001,17(4):32-35
分析了某厂300t转炉使用低硫铁水冶炼时熔池硫含量的变化规律及影响因素,结果表明:废钢的熔化是熔池硫含量升高的主要原因,钢渣间的脱硫反应主要发生在吹炼的后期,降低废钢比,保持吹炼后期炉渣较高的碱度及较低的氧化铁量有利于得到较低的熔池终点硫含量。  相似文献   

10.
铁水预处理与纯净钢冶炼(一)   总被引:4,自引:0,他引:4  
铁水预处理特别是铁水三脱处理技术自获得工业化应用以来,已成为纯净钢冶炼必不可少的最经济工序。综述了国内外铁水深度预处理以及转炉生产纯净钢冶炼工艺的发展现状和部分工业规模生产的操作结果,论述了铁水预处理对纯净钢生产的意义,分析了冶炼纯净钢的铁水深度预处理技术。认为在目前我国调整钢铁产业结构、开发品种、提高质量的关键时期,大力发展和推广铁水深度预处理技术,辅以钢水炉外精炼,必将为钢铁企业扩大纯净钢种冶炼、改善质量、降低成本、提高产品竞争力和附加值发挥巨大作用,带来显著经济效益。  相似文献   

11.
铁水预处理搅拌脱硫生产实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
简单介绍了新临钢铁水预处理搅拌脱硫设备、生产工艺流程及生产实践。并分析其特点。  相似文献   

12.
浦钢公司铁水KR脱硫工艺实践   总被引:1,自引:0,他引:1  
戴超  徐熙 《钢铁》2010,45(12)
简要介绍了宝钢集团浦钢公司的铁水KR法脱硫工艺和装备,其具有铁水原料条件不稳定和技术装备先进、自动化程度高的特点。为适应COREX铁水硅高的特点及保证KR的脱硫效果,对开工用铝渣的成分进行了调整,并且采用2次搅拌法脱硫,从热试第1炉的效果看,脱硫效果明显。宝钢集团浦钢公司炼钢厂铁水KR脱硫设备的投产使用,标志着浦钢百年老厂的涅槃重生,同时也是在COREX铁水条件下脱硫的全新尝试。在实际生产过程中,通过优化和完善设备及工艺制度,各项工艺和经济指标也慢慢趋近或达到了设计水平。  相似文献   

13.
龙川江  战东平 《钢铁》2008,43(1):6-8
结合宝钢铁水预脱硫的生产实践,分析了宝钢现行6类铁水脱硫模式的生产效果、粉剂消耗、生产工艺组织及经济效益情况.结果表明,铁水脱硫模式的选择必须充分考虑原料条件、工艺总图布置、铁钢对应程度、处理目标要求、处理综合成本等要素.宝钢目前采用的铁水包脱硫模式,具有处理时间短、粉剂消耗低、处理后硫低、综合处理成本最优特点,是值得推广和普遍采用的高效脱硫技术.  相似文献   

14.
铁水预处理工艺在济钢的应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对喷吹法和机械搅拌法铁水预处理工艺进行分析,确定选用KR法铁水预处理工艺。使用证明,KR法铁水预处理工艺选型合理,脱硫率稳定在90%左右,能够满足钢种、转炉和连铸机的生产要求。  相似文献   

15.
针对鞍钢股份有限公司炼钢总厂三分厂低硫钢种铁水预处理硫含量高、喷溅和扒损严重等问题,采取了喷枪定位、优化扒渣方法以及应用工业盐等措施,采取上述措施后,喷溅比例降低了68%,高钒钛铁水扒损降低了58.4%。  相似文献   

16.
魏巍  李虹 《特殊钢》2019,40(6):39-41
LF精炼渣系控制在CaO 50%~58%、Al2O3 27%~35%、SiO2≤10%、MgO≤10%、(TFe+MnO)≤1.0%,MI范围0.25~0.30,R范围8~9.5,(CaO)/(Al2O3)范围1.6~1.9,Als含量0.010%~0.020%。渣系脱硫效果好,化渣快,可在无铁水预处理的情况下,满足生产成品S≤15×10-6超低硫管线钢L245NCS的要求。  相似文献   

17.
姚娜  兴超  李祥胜 《特殊钢》2011,32(4):34-35
通过KR机械搅拌法和喷吹法各自优势的比较,选用了KR法对205 t铁水进行脱硫预处理。所使用的脱硫剂的主要成分为(%):76~80CaO、7~12CaF2、≤5SiO2。生产结果表明,经KR搅拌法预处理后,铁水中硫含量可降至0.005%以下,搅拌头使用寿命可达270炉;经KR法预处理铁水总时间为35~42min;转炉冶炼时回硫量不高于0.002%。  相似文献   

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