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超(超)临界汽轮机汽缸紧固螺栓疲劳-蠕变断裂的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
调峰机组频繁调整负荷,汽轮机汽缸紧固螺栓处于疲劳-蠕变交互作用,对紧固螺栓多轴应力下疲劳-蠕变损伤的研究对调峰机组安全运行和维修具有重要意义。该文对镍基合金Nimonic 80A进行了550℃下单轴及空心螺栓的疲劳-蠕变断裂实验,应用Chaboche-Nouaihas模型,用有限元软件ABAQUS模拟了空心螺栓的疲劳-蠕变过程。结果表明,与空心螺栓的纯蠕变断裂不同,疲劳-蠕变断裂发生在应力集中的螺纹处,有限元计算结果与实验结果吻合较好。 相似文献
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超(超)临界汽轮机汽缸以镍基超高温合金作为紧固件材料,螺栓蠕变损伤的研究对超(超)临界机组的安全运行及维修具有重要意义。对镍基合金Nimonic 80 A进行了550 ℃不同应力下单轴及空心螺栓的蠕变实验,引入应变阈值,结合Norton-Bailey-Kachanov蠕变方程,改进了蠕变损伤模型,模型能更准确描述蠕变全过程;修改有限元软件ABAQUS子程序,模拟了空心螺栓的蠕变过程。结果表明,空心螺栓蠕变断裂并不是在应力集中的螺纹处,而是在螺杆处,有限元计算结果与实验结果吻合较好。 相似文献
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《热力发电》2016,(1)
某超超临界660 MW机组的中压调节阀部分镍基螺栓(材料为GH783合金)发生断裂,通过宏观检验、金相检验、SEM及能谱分析、合金成分分析和力学性能检验,对螺栓失效原因进行分析。分析发现:在螺栓热紧过程中,其中3根螺栓中加热棒局部高温导致螺栓孔内壁材料烧损,裂纹萌生于内孔烧损处,并在正常服役条件下裂纹扩展导致螺栓发生断裂,致使剩余螺栓承受过高载荷及附加弯曲应力。螺栓服役过程中有因环境温度变化等产生的交变应力,以及材料本身在高温环境下性能的劣化,导致部分螺栓发生早期疲劳断裂及一次性脆断。在分析螺栓断裂基础上,提出规范热紧工艺、提高螺栓内外表面的加工精度和重新评估GH783合金材料螺栓在600℃下服役的可靠性等建议。 相似文献
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分析辽化热电厂3号汽轮机汽缸螺栓断裂原因及材质情况。认为螺栓断裂的原因是螺栓孔壁由于过热发生相变、萌生裂纹并沿剪切应力方向迅速扩展,导致该螺栓断裂;同时通过性能等试验分析了材质情况,发现材料的原奥氏体晶界呈现黑色的网状,表明材料已脆化。为避免类似事故再次发生,对螺栓的监督提出了建议。 相似文献
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本文根据200MW机组多次联轴节螺栓断裂事故原因分析,着重讨论了联轴节的连接特性、螺栓材料及结构。螺栓的予紧力和轴系振动对联轴节螺栓安全性的影响等问题。最后,提出了防止联轴节螺栓断裂的措施。 相似文献
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塔里木热电有限公司 2台钢球磨煤机自投运始就频繁发生衬板螺栓断裂现象 ,严重影响了机组的正常运行。为使磨煤机能正常连续运行 ,曾采取减少钢球、每天紧螺栓、修整圆角、加缓冲材料等方法 ,但均未能使问题得以解决。在运行中钢球磨煤机的衬板、钢球、煤与磨煤机筒体间有相对滑动的趋势 ,其作用在衬板螺栓上势必对螺栓形成一种横向剪切冲击。经对断裂螺栓分析发现 ,螺栓断裂面整齐 ,几乎无塑性变形。因此 ,初步认为螺栓断裂是由于螺栓受到过大的冲击剪切力以及螺栓硬度高而韧性不足所致。 30号碳钢的冲击韧性大于 4 5号碳钢 ,而硬度与屈服… 相似文献
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水轮机组关键螺栓的安全状态对机组的稳定运行具有重要作用。针对水轮机顶盖关键螺栓破坏而易导致重大事故的问题,基于ANSYS有限元软件,建立了某轴流式水轮机组座环顶盖及螺栓的三维有限元分析模型,计算了顶盖螺栓全部完好时的的工作性能,考虑部分螺栓松动或断裂,分析剩余螺栓的承载重新分配情况和受力性能,并分析研究了螺栓松动或断裂数量、断裂位置分布对应力的影响。结果表明:部分螺栓失效后,由于受力和承载的偏心及不对称,剩余螺栓的应力值显著升高;螺栓发生松动破坏时,剩余螺栓的最大应力小于螺栓发生断裂破坏时的应力;螺栓发生破坏的数量越多,剩余螺栓承受的应力越大,当8根螺栓发生集中断裂时,剩余螺栓最大应力增幅为13%,达到材料屈服强度的76%,存在极大安全运行隐患。 相似文献
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针对某超超临界1 000 MW汽轮机再热阀组阀盖螺栓"家族性"断裂问题,分析了GH783螺栓材料特性及断裂特征,提出了对GH783螺栓现场检修工艺的优化改进措施,可有效防止螺栓裂纹源的产生,避免过早出现脆性断裂,延长GH783螺栓的使用寿命。 相似文献
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嘉兴发电厂 1号 30 0MW机组高、中压内缸GH4 14 5 /SQ材料法兰紧固螺栓发生断裂。引起断裂的原因是 :制造法兰紧固螺栓材料的冶金质量、晶粒度和金相组织有缺陷 ;螺栓材料的疲劳性能不稳定、剩余力学性能劣化、热脆性明显 ;在高温蠕变条件下 ,螺栓材料的塑性性能变差。应加强对螺栓材料的监督措施 ;提高冶炼质量 ;螺栓制造厂在制造该螺栓前 ,应检查螺栓材料是否合乎要求 ;适当降低高、中压缸接合面处定位螺栓的预紧力 ;采取对称换位拆卸法拆卸螺栓 ,拆卸时防止螺栓机械损伤 ;螺栓研磨不得用MoS2 润滑剂 ;装配法兰时对有机械损伤的螺栓表面应打磨光滑。 相似文献
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通过对马头发电厂#5机叶片断裂事故的设备检查,以及对第27级隔板导流环连接螺栓的金相相组织分析。认为造片断裂事故的主要原因是连接螺栓在制造过程中存在过热现象,脆性增大,导致螺栓强度下降。针对这种情况采取了更换隔板、螺栓、加工底扣等改进措施。 相似文献