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我公司共有2台LM5633型立式磨机和3台CRM4622型立式磨机,用于生产矿渣粉。5台立磨选粉机下部轴承型号均为SKF6248,正常运转时温度均在110~120℃。因轴承工作温度较高,使用寿命较短(平均使用寿命为1年),备件更换成本较高。 相似文献
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0 前言 我公司2000t/d熟料生产线配套的生料磨机为德国产的MPS3350B立式辊磨,在一次检修中,发现立磨选粉机主轴轴承落架.该生产线生料粉磨系统2002年投入生产以来,除了检修更换易磨损件之外,一直运转较好,但在2008年我们发现立式辊磨的选粉机转子与减速机联轴器的胶垫磨损较快,由于更换不及时,使得联轴器两半体磨损严重,经常更换. 相似文献
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1 事故原因
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司新1号窑为2000t/d熟料生产线,该生产线于2002年3月投入生产运营,配套生料粉磨系统的磨机为德国非凡公司的MPS3350B辊磨。 相似文献
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我公司一线3 000t/d生产线煤粉制备采用MPF2015型立磨,2010年10月使用后,立磨选粉机由于其自身问题较多,无法正常生产,最终于2011年7月换用了另外厂家的煤立磨选粉机,选粉机是按HRM煤立磨标准定制。更换后的选粉机振动及噪声均正常,但煤粉细度偏粗,80μm筛余平均在16%~22%之间,最高已达 相似文献
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<正>我公司2004年新建的2条2500t/d生产线,生料粉磨均配置MLS3626立磨。2011年烧成系统经过改造后,单条生产线产能已超过3100t/d,立磨已不能满足生产需要。通过考察LV技术工程(天津)有限公司,因其采用LV选粉机技术改造项目的成功案例较多,具有技改时间短、可利用大修时间完成且改造费用低等优势,为此,2014年3月我公司利用2号立磨 相似文献
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我公司5000t/d水泥生产线始建于2003年10月,生料磨主机选用德国POLYSIUS公司的RMR57/28/555立磨,辅机国内配套。其中,选粉机型号为SEPOL-555-RMR,采用YSP400-4/340kW/690V变频式电动机,变频器为西门子6SE7034-5HK60/690V/400kW。在调试期间该变频器曾发生故障导致生料磨系统不能正常运转,直接影响了整条生产线的试生产进程。通过对该变频系统的调试,积累了一定的经验,现将处理过程总结如下。 相似文献
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某Φ5.4 m水泥立磨选粉机主轴部分下轴承密封采用浸油石棉盘根形式,密封不良,水泥粉容易进入损坏轴承。对此进行多次改进,增加测温装置、密封罩和迷宫密封,引入密封风等多重密封形式,取得了较好的效果。 相似文献
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ATOX35立磨改用旋转式选粉机 总被引:1,自引:0,他引:1
ATOX35立磨改用旋转式选粉机王晓星福建省顺昌水泥厂(353200)我厂的ATOX35立磨从1988年8月试产至今已运行了6年多。在生产实践中,发现立磨除人所共知的优点外,也存在许多缺点。譬如,故障多、维修工作量大、配件费用高、衬板使用寿命短、运转... 相似文献
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某公司7条新型干法水泥生产线所有生料磨和煤磨均采用某系列立磨,共17台。有7台磨机在投产一年左右,选粉机就出现电流波动大、伴有异常噪声、细度控制困难及振动偏大等现象,停机后检查发现选粉机下轴承烧坏。经车间和设备部共同分析后,进行了改进。 相似文献
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我公司共有3台CRM4622型立式磨机用于生产矿渣粉,2019年下半年先后出现多起矿渣粉质量异议,经过化验,矿渣粉中大于45μm的颗粒较多.
1 原因分析
选粉机是矿渣粉粗细分离的核心部件,最终决定了矿渣粉细度,从而影响产品质量;如果粉磨后的物料不经过选粉机直接进入成品收集器,就会造成成品矿渣粉中的粗颗粒较多,形成跑粗... 相似文献
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某5 000 t/d水泥厂煤磨为辊式立磨,立磨设计能力为40 t/h,改造之前物料指标及运行指标如下:(1)入磨物料水分10%左右,(2)给料粒度≤50 mm,(3)煤粉磨产品细度R0.08 mm:12%~18%,(4)磨机产能32~35 t/h,综合电耗24.5 kWh/t。综合考虑可知,该立磨产量偏低、细度合格率偏低。本来就达不到设计产能,更何况近年以来回转窑不断地提产,煤磨选粉机已经额定转速运转,产能和细度产能还是满足不了生产需求。经过长时间的摸索研究发现,该立磨的瓶颈问题出在选粉系统,决定对选粉机存在问题逐一进行研究改进。 相似文献
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选粉机是矿渣立磨的重要工艺设备,主要是对研磨后的物料进行分选。选粉机机械机构主要是由壳体、转子总成、导向风环(即静叶片)、衬板及耐磨件、驱动装置等部分组成。本文主要是针对不同部位的常见机械故障及其排除方法进行论证分析。 相似文献
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