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裂解炉空气预热技术在燕山乙烯装置上的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
介绍了燕山乙烯装置裂解炉空气预热器的预热技术、节能原理及运行。通过对比空气预热器投用前后裂解炉运行状况,得出结论:空气预热器在裂解炉上的应用能使裂解炉炉膛内温度分布得到改善,节约燃气用量,烟气量减小,排烟温度降低,达到节能降耗的目的。 相似文献
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1 弯曲原因 乙烯装置裂解炉在高温下运行,如果设计不合理或操作不当都会引起裂解炉管弯曲变形,严重时会出现裂纹甚至断裂,从而影响正常生产。1.1 炉膛内温度分布不均 相似文献
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PyroCrack1-1型裂解炉在乙烯装置上的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
为降低乙烯装置能耗,消除装置隐患、增加效益,提高企业的市场竞争力,中国石油吉林石化公司有机合成厂在2004年乙烯装置改造中,新建了2台林德PyroCrack1-1型裂解炉。该型裂解炉采用双辐射段炉膛,单对流段设计,可在一侧炉膛烧焦的同时,另一侧进行裂解。文中从设备结构、工艺操作、检查维护等方面对PyroCrack1-1型裂解炉进行了介绍。PyroCrackl-1型裂解炉的投用,既满足了乙烯装置平稳运行的要求,同时又兼顾了节能和装置后续发展的需求。 相似文献
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黄冠 《中国石油和化工标准与质量》2013,(10):46
裂解炉是乙烯装置的核心设施,它通过辐射炉膛内的1260摄氏度的高温加热流动辐射管内的液态烃、轻烃、轻柴油等原料,进行高温裂解,生产出单体原料,并将这些单体原料进行合成或生产出乙烯、丙烯和其他裂解气体,并附带产出10帕的高压蒸汽,作为压缩机的供给能源。裂解炉的内部衬里由辐射段、过渡段、集烟箱、烟道和烟囱六个部分组成,炉膛设计最高温度为1260摄氏度。本文从施工技术的角度介绍了乙烯裂解炉耐火衬里的结构特征及施工方法、施工技术等。 相似文献
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一、引言乙烯裂解炉的控制系统设计一直是30万吨乙烯装置国产化的一大技术难题。近年来,国外已经开发了一些裂解炉控制的新技术,解决了炉管出口温度调节的严重耦合问题,并在一些引进装置中开始应用.然 相似文献
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介绍年产120万吨乙烯装置裂解炉烧焦气返炉膛的应用情况,通过对比裂解炉烧焦气返炉膛和不返炉膛两种工况参数,分析探讨裂解炉烧焦气返炉膛的环保效益及运行中存在的问题。经过不断优化操作和总结经验,提出了有针对性的优化建议。 相似文献
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针对乙烯裂解炉的控制问题,提出了一种鲁棒性较强的先进控制策略,该方法有效地解决了裂解原料组分和燃料气热值波动对裂解炉裂解气出口温度的影响,实现裂解气出口温度和裂解炉加工总量的精细化控制,优化控制器可一键投运和切除,解决了裂解炉控制问题的复杂性。该方法成功应用于兰州石化460kt/a乙烯装置,提高了装置的平稳率,提升了双烯及碳四等产品的收率。 相似文献
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介绍了乙烯装置裂解炉 BA101由SRT-Ⅳ型改造为CBL-R型,实施了重新优化排布对流段预热管排,辐射段炉管更换为2-1-1-1炉管构型并安装扭曲片。从裂解炉改造后1年来的运行情况及数据分析看,该裂解炉烟道气温度明显降低,热效率和裂解炉投料量得到了提高,吨物料消耗燃料量、炉膛温度比改造前降低,从已运行的4个周期看,裂解炉的运转周期能达到大于80天的设计指标。 相似文献
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以茂名1号裂解装置11台裂解炉的烧焦气返炉膛改造项目为例,对茂名乙烯裂解炉焦气排放系统进行改造。对烧焦气返炉膛改造前、后进行对比分析,阐述了烧焦气改造的内容以及必要性,论证了此项改造带来的经济及环保效益,同时也对改造后裂解炉存在的问题进行了分析并提出相应对策。 相似文献
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通过对大庆乙烯装置80-U型裂解炉出口温度(COT)测量方式进行优化及改进,提高了对裂解深度的控制程度,进而改善了裂解炉日常的运行状况,达到了提高乙烯产品收率的目的。 相似文献
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目前乙烯装置追求高附加值产率等最佳效益,然而由于乙烯裂解原料来源较复杂、各种油品变化较为频繁,仅实现裂解炉平均出口温度定值控制是不能充分实现乙烯裂解装置的最佳效益的,因此开发深度串级控制是各乙烯装置的目标。介绍了通过一种基于裂解深度神经网络预测模型的Smith预估控制方案建立的裂解深度软测量模型,以及该裂解深度软测量模型与APC控制相集成的方法,以实现对裂解炉裂解深度的平稳控制。 相似文献