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0前言我厂生产的各种规格的闸阀、水咀等铸件材质为可锻铸铁,其中水暖件的水咀牌号为KTH330—08。该零件形状较为复杂,技术要求不允许有渗漏现象,而我厂在1999年年初生产的水咀铸件,因渗漏导致大量废品,为此,进行了攻关改进。1工艺分析及改进措施水咀的结构形状如图1。采用手工脱箱造型,一箱八件。铸件的技术要求,必须经过水、气压力测试,不允许有渗漏现象。在1999年年初,批量生产的水咀铸件,经试压检验,发现渗漏严重,占批量的30%。为此,通过废品分析制订了工艺改进措施:11对渗漏的水咀铸件进行解剖… 相似文献
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苏连升 《特种铸造及有色合金》2022,(10):1309-1312
缩松缺陷是熔模铸造中常出现的问题,其原因是热节部位得不到补缩,因此使铸件热节部位得到充分的补缩就能有效解决缩松缺陷,一般通过增加钢水补缩量、打通补缩通道、改善散热条件等。就实际生产中常见的缩松产生原因及其解决方案进行阐述。 相似文献
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本文总结了用负压铸造法生产1200mm湿地履带板优质铸件的研制经验。介绍了生产装置,确定了生产履带板铸件的工艺方案和参数,并提出了质量控制措施。 相似文献
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帅石文 《特种铸造及有色合金》1997,(4):51-52
电极夹头缩松缺陷的消除长城特殊钢公司机电厂帅石文RemovalofPorosityDefectinElectrodeClampCastingShuaiShiwen(TheMechanic┐ElectricalFactoryofChangchengS... 相似文献
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通过对湿型铸造小件产品缺陷产生的原因分析,从型砂的选择及配制,造型工艺,浇注工艺等方面提出控制缺陷产生的工艺方法。 相似文献
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<正>某航空铝合金铸件,铸件质量28 kg,浇注质量65 kg,材质为ZL205A,是最大轮廓尺寸直径准400mm高400 mm的回转体类铸件。铸件内腔结构较为复杂,壁厚不均匀,大部分壁厚8 mm,局部厚30mm,外壁单面加工,要求加工后尺寸达到(4±1)mm,铸件形状见图1。铸件按HB962-86 II类铸件验收,100%按HBZ60-81进行X射线检测及100%进行荧光检查。 相似文献
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汽车用飞架重75 kg,材质为QT600-3,结构见图1,壁厚8~30 mm.由1410造型线湿型砂造型,用7 t/h双排水冷冲天炉熔炼,1 t浇注包球化并浇注.铸件在试生产期间没有发生与内浇道接触的部位出现集中缩孔现象,而在大批量生产中却时好时坏地出现集中缩孔问题,深度有45 mm,见图2. 相似文献
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分析了轴承座铸件产生裂纹的原因,发现裂纹是铸件凝固过程中形成较大的铸造应力与热处理过程中各部位受热不均产生的应力相叠加的结果。根据分析提出了严格配料、提高芯砂退让性、合理安放冷铁、控制热处理升温速度等消除铸件裂纹缺陷的有效工艺措施。 相似文献
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用消失模生产铸件,许多设计师喜欢采用底注工艺,或者将内浇道设置在铸型的下半部,以为这样就能使进入铸型的金属液平稳上升,消失模产生的气体能由下而上地排除和使渣釉上浮,从冒口逸出.其实,这是一厢情愿的.现实中,底注工艺造成缩孔、缩松和夹渣等铸造缺陷比比皆是. 相似文献
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以精铸件缩孔、缩松为例,针对生产中出现缺陷的铸件,采用ProCAST分析软件对原铸造工艺进行了凝固模拟,找出了缺陷产生的原因,提出了工艺优化方案,并设计了新的铸造工艺。对新工艺模拟结果表明,铸件内部缺陷消除。按新工艺试制后的零件内部缺陷被消除,与模拟结果吻合较好。 相似文献
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吴明 《特种铸造及有色合金》2007,27(8):618-619
铸件内浇道根部易出现过热,裂纹一般产生在靠近内浇道处。要求作探伤检查的铸件设计浇注系统时应使钢液充型平稳。采用转折形内浇道,能有效地降低钢液流速,转移铸件的过热区,减少和避免铸件在内浇道附近产生裂纹缺陷。 相似文献